料層穩(wěn)定劑在大型礦渣立磨生產(chǎn)中的應用
引言
立磨用來粉磨礦渣,無論是立磨、分級、選粉設備制造還是粉磨控制技術(shù),目前都已經(jīng)達到較高的應用水平。如何在現(xiàn)有礦渣立磨設備的基礎上提高磨機臺時產(chǎn)量和礦渣微粉的活性成為業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的焦點。
目前,國內(nèi)外對球磨機提高礦渣微粉產(chǎn)量的研究報道較多,而對礦渣立磨提高產(chǎn)量并且提高活性的研究并不深入,尤其是無法解決普通的“助磨劑”在礦渣立磨磨腔內(nèi)210~350 ℃高溫下分解或快速流失的問題。本文擬對礦渣立磨料層穩(wěn)定劑的應用情況進行總結(jié),為使用立磨生產(chǎn)礦渣微粉的廠家進一步節(jié)能降耗、提高礦渣微粉品質(zhì)和進一步開發(fā)新型的料層穩(wěn)定劑提供參考。
1、ZD-1015型料層穩(wěn)定劑的性能
ZD-1015型料層穩(wěn)定劑是由若干不同官能團經(jīng)過化學接枝的具有膠粘和分散雙重作用的無毒、無腐蝕、不易燃的接枝多糖類丙烯酸酯化合物,對混凝土無副作用。外觀為棕色液體,密度(1.10±0.02) g/mL,pH值7.0±0.2。
ZD-1015型料層穩(wěn)定劑在高溫水汽的環(huán)境中,主要起膠粘作用,隨著溫度的降低,則主要起分散作用。膠粘力的主要來源是料層穩(wěn)定劑的分子作用力,即范德華力和氫鍵力。借助于布朗運動在顆粒表面擴散,使顆粒界面的極性基團相互靠近,使顆粒間的距離進一步縮短到處于最大穩(wěn)定狀態(tài)。在此過程中,升溫、施加壓力等都有利于布朗運動的加強。隨著溫度的降低,這種力急劇減小,此時分散作用充分體現(xiàn),從而增加細微顆粒的流動性。
礦渣立磨生產(chǎn)工藝中,礦渣需要保持10%左右的水分用于料層的穩(wěn)定,熱風爐要提供一定量的入磨溫度為210~350 ℃的熱風,保持立磨出口溫度100 ℃以下,要求出磨礦渣微粉含水量小于1%。添加料層穩(wěn)定劑在入磨初期,由于高溫及水汽,料層穩(wěn)定劑起膠粘作用,使得礦渣顆粒之間的縫隙減小,料層更加穩(wěn)定,磨輥的碾壓更加充分。隨著礦渣顆粒被干燥和降溫,料層穩(wěn)定劑的分散作用得以發(fā)揮,礦渣微粉細微顆粒在分散成分的作用下,流動性增加,利于選粉機工作。因此提高了礦渣立磨的整體效率。
2、試驗概況
三鋼集團(龍海)礦微粉有限公司位于福建漳州市,一期工程于2008年6月投產(chǎn),二期工程于2011年12月投產(chǎn)。兩期項目共選用三套天津水泥工業(yè)設計研究院的TRMS32.3立磨礦渣微粉生產(chǎn)線,該項目可年產(chǎn)90萬噸礦渣微粉,為福建省內(nèi)生產(chǎn)礦渣微粉規(guī)模最大企業(yè),設備技術(shù)為國內(nèi)先進水平。龍海公司的礦渣來自三鋼集團及三鋼集團收購的鋼鐵企業(yè),礦渣質(zhì)量不太穩(wěn)定,尤其是多雨天氣及部分礦渣露天堆放數(shù)月,出現(xiàn)所謂“老渣”,其易磨性很差。在控制比表面積420m2/kg以上時,活性也不太穩(wěn)定,因此,根據(jù)龍海公司立磨生產(chǎn)線工藝和設備狀態(tài),嘗試采用某公司生產(chǎn)的ZD-1015型料層穩(wěn)定劑來解決上述問題。
采用計量泵將ZD-1015型料層穩(wěn)定劑通過軟管滴加在定量皮帶秤下的皮帶礦渣料層上,隨礦渣進入立磨系統(tǒng),添加量為礦渣投料量的0.10%~0.12%。
3、添加料層穩(wěn)定劑的影響
3.1對工況的影響
試驗時間從2016年3月21日開始,料層穩(wěn)定劑對礦渣立磨工況的影響見表1。
表1 料層穩(wěn)定劑對工況的影響
由表1可以看出,隨著料層穩(wěn)定劑的加入,立磨工況狀態(tài)平穩(wěn),與試驗前的工況參數(shù)對比無任何異常變化和波動。由此可見料層穩(wěn)定劑對礦渣立磨的工藝沒有任何負面影響。
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3.2對產(chǎn)能及活性的影響
試驗時間從2016年3月24日開始,料層穩(wěn)定劑對礦渣立磨產(chǎn)能及性能的影響見表2。
表2 料層穩(wěn)定劑對礦渣微粉產(chǎn)能及活性的影響
注:1)礦渣微粉活性檢測系委托福建省建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司廈門分公司檢測。2)活性、流動度比及含水量數(shù)值為“樣品均值”。
由表2可以看出,隨著料層穩(wěn)定劑的加入,當料層穩(wěn)定劑摻量為0.10%時,礦渣立磨的臺時產(chǎn)量可以逐漸提高并最后穩(wěn)定在12.7%;料層穩(wěn)定劑摻量為0.12%時,礦渣立磨的臺時產(chǎn)量可以提高到14.5%,而出料礦渣微粉比表面積不受影響。礦渣微粉的活性提高7%~10%,流動度比、含水量無變化。
3.3對混凝土性能的影響
混凝土試驗的配合比為:水泥∶水∶砂∶石∶礦渣微粉= 288∶209∶780∶1 033∶72 (kg/m3)?;鶞实V渣微粉與添加料層穩(wěn)定劑的礦渣微粉在混凝土中的摻量相同,均為20%。試驗數(shù)據(jù)見表3。試驗依據(jù)為GB/T 50081—2002《普通混凝土力學性能試驗方法》及GB/T 50082—2009《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》。
表3 對混凝土性能的影響
由表3可以看出,添加料層穩(wěn)定劑后的礦渣微粉,其混凝土的抗凍抗?jié)B性能均與未摻料層穩(wěn)定劑的礦渣微粉一致,同時混凝土的抗壓強度有所提高。
4、綜合效益分析
長期以來,用于礦渣微粉生產(chǎn)的立磨單位產(chǎn)品電耗在38~45 kWh/t,除了原材料的價格因素,噸礦渣微粉綜合生產(chǎn)成本為45~50 元。
添加料層穩(wěn)定劑前的產(chǎn)量3 564 t/d,添加料層穩(wěn)定劑后的產(chǎn)量4 018~4 082 t/d,提產(chǎn)454~518 t/d,而電耗未增加,其提產(chǎn)效益十分明顯。
5、結(jié)論
通過龍海公司在TRMS32.3立磨礦渣微粉生產(chǎn)線上的試用考察,總結(jié)如下:
1)礦渣立磨專用ZD-1015型料層穩(wěn)定劑產(chǎn)品不會對礦渣立磨的工藝產(chǎn)生負面影響,產(chǎn)能提高12%~14%,提產(chǎn)效果較為明顯。由于產(chǎn)能的提升,產(chǎn)品生產(chǎn)成本降幅明顯。
2)使用ZD-1015型料層穩(wěn)定劑產(chǎn)品后,對礦渣微粉產(chǎn)品質(zhì)量不會造成不良影響。7 d、28 d活性平均提高了7%~10%。
3)在礦渣質(zhì)量較差時(老渣或鋼廠礦渣水淬工藝不良),可考慮采用ZD-1015型料層穩(wěn)定劑產(chǎn)品來提升礦渣微粉產(chǎn)量和品質(zhì)。
4)添加料層穩(wěn)定劑后的礦渣微粉,其混凝土的抗凍抗?jié)B性能均與未摻料層穩(wěn)定劑的礦渣微粉一致,其混凝土的抗壓強度有所提高。
5)在大型礦渣立磨生產(chǎn)線上使用高效無害的料層穩(wěn)定劑產(chǎn)品,對增強礦渣微粉生產(chǎn)企業(yè)的市場競爭力、促進企業(yè)的發(fā)展與節(jié)能環(huán)保具有重要意義。
編輯:俞垚伊
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