如何有效處理窯系統(tǒng)漏風

張傳行 · 2015-03-02 16:21 留言

  摘要:目前,水泥企業(yè)存在系統(tǒng)漏風較為普遍,操作技能有待提高,操作選手的素質應加強培養(yǎng),操作方式需要轉變,操作路線、操作目標需重新確立,應對中控操作進行合理考核等問題令我們深思,本文僅對新型干法窯系統(tǒng)漏風原因及危害進行如下分析。

  0 引 言

  進入新世紀以來,中國水泥工業(yè)以前所未有的速度大力發(fā)展新型干法水泥,不斷調整產品結構,淘汰落后產能,實現(xiàn)由大變強,通過各種形式的重組聯(lián)合,水泥產能集中度在不斷擴大。隨著中國水泥工業(yè)生產技術的迅速發(fā)展,新建新型干法水泥生產線的增多,隨之而來的是企業(yè)精細化管理、生產一線操作技能跟不上新型干法水泥發(fā)展的要求,表現(xiàn)出個別企業(yè)操作人員素質相對偏低,生產現(xiàn)場問題增多,設備生產潛能得不到最大發(fā)揮,熟料質量、生產煤耗、電耗與先進企業(yè)差距較大,制約了新型干法水泥的進一步發(fā)展。中國水泥協(xié)會新型干法分會,從行業(yè)的實際出發(fā),主辦了“2010首屆中國水泥工業(yè)中控操作技能大比武”活動,以此為鍥機推動了中國水泥工業(yè)操作技能的提高,是水泥行業(yè)多年來,規(guī)模最大、聯(lián)系生產實際最密切、影響最廣、參與人員最多、組織最完善、效果最好的一次賽事活動,成為水泥企業(yè)學習生產技術,提高操作技能的助推器。自去年中控大比武活動開展以來,各企業(yè)更加重視中控操作人員的培訓與技能的提高,從而帶動整個行業(yè)重視一線操作人員的培訓與操作水平的提高,各大水泥企業(yè),積極行動,周密組織,中控操作人員踴躍參加,表現(xiàn)出對提高技術的強烈愿望,整個過程體現(xiàn)了“在比賽中學習,在切磋中提高”的宗旨。各位選手準備充分,操作大膽創(chuàng)新,充分展示各自的特點與風格,可謂高手云集,優(yōu)中選優(yōu),通過各賽區(qū)的多場選撥賽,體現(xiàn)出本次賽事活動高手操作的共同特點“精細操作、把握系統(tǒng)、預控全局、細微入手、精益求精”。此次賽事活動能夠與舉辦企業(yè)進行廣泛交流,相互學習,相互促進,為各企業(yè)提供一次學習提高、開拓思路的機會,能夠啟發(fā)思維,改變過去傳統(tǒng)的操作方法,相互交流經驗,使企業(yè)受益匪淺。此活動經過半年多的精心組織,經過數(shù)十場比賽,走過數(shù)十家企業(yè),雖已落下帷幕,但意義深遠,給我們的啟示是長久的。目前,水泥企業(yè)存在系統(tǒng)漏風較為普遍,操作技能有待提高,操作選手的素質應加強培養(yǎng),操作方式需要轉變,操作路線、操作目標需重新確立,應對中控操作進行合理考核等問題令我們深思,本文僅對新型干法窯系統(tǒng)漏風原因及危害進行如下分析。

  1 預熱器系統(tǒng)內漏風

  各企業(yè)不同程度地存在窯尾預熱器,從Ⅰ級到Ⅴ級下料管各道翻板閥出現(xiàn)閃動不靈,或不動,或動作不到位,使閥板始終處于開狀態(tài),下一級的熱風隨料路直接進入上一級預熱器內,出現(xiàn)風路短路,此種現(xiàn)象平時不易被發(fā)現(xiàn),可用手試驗感覺壓力的大小。

  1.1 閥板處于常開狀態(tài)

  重錘輕,始終處于常開狀態(tài),有的是重錘位置不合適,力矩太小,造成閥板壓力小。

  1.2 翻板閥壓力桿被吊起

  崗位操作人員人為地用鐵絲將壓桿吊起,使翻板處于常開狀態(tài)。為什么為出現(xiàn)這種狀況呢?說明此窯況常出現(xiàn)錐體堵料現(xiàn)象,預熱器每次出現(xiàn)結皮堵塞,處理起來耗時較多,嚴重時會停窯處理,本窯況液相易過早出現(xiàn),下料管下料不暢,在翻板閥處易出現(xiàn)堵料,若將其吊起,雖然出現(xiàn)漏風,但此處堵塞的機率大大減小,習慣了,大家對此現(xiàn)象默認了,管理者對此形成了一種意識,只要不發(fā)生大的工藝故障,即便是存在一點內漏風,熱耗高一點,不會出現(xiàn)大的工藝故障,對系統(tǒng)沒有大妨礙,總比出事好,久而久之形成習慣。

  另一種原因是預熱器系統(tǒng)常出下掉落澆注料塊,耐火磚,磨損的內掛片,脫落的大塊結皮,被卡在翻板閥處,出現(xiàn)塊狀物料的卡堵,為防止大塊物料堵塞下料管,采取用鐵絲吊起翻板閥桿,使翻板閥處于常開狀態(tài)。這種將翻板閥桿吊起使閥板處于常開狀態(tài)的做法是不符合新型干法水泥熟料煅燒工藝要求的。必須樹立正確的理念,杜絕內漏風的出現(xiàn),其它方面有問題,要想辦法去解決。比如是配料方面的原因,要從配料上找原因進行分析解決,若是澆料量砌筑方面上的問題,如材料問題,澆注施工工藝問題,養(yǎng)護問題,耐火磚質量,砌筑問題等,從各個方面去找,但不能采用吊起翻板閥來緩解這種問題,甚至掩蓋問題,其后果使系統(tǒng)惡性循環(huán)。

  1.3 軸承壞,或軸套缺油

  翻板閥的軸承磨損,被卡死,轉動不靈活,或軸承缺油,由于常期不對轉軸進行檢查,加油不及時,軸承磨損加快。

  1.4 軸承進灰

  軸承密封性不好,在窯尾預熱器上,環(huán)境較差,有飄浮的粉塵進入,進入的粉塵與油結合成為油泥,干燥后固定,軸不轉動,使轉軸卡死。

  1.5 閥板磨損或掉落

  閥板經過長期的磨損,特別是在較高溫度下被料沖刷,頭部有磨損,關閉時不嚴,出現(xiàn)漏風現(xiàn)象,或有的閥板斷裂,部分掉落,造成閥風不嚴。

  1.6 軸與閥板分離

  翻板閥經過長時間的使用,閥板閥的軸與閥板的套子發(fā)生松動,或緊固螺栓松動,使板的軸動而板不動,翻板閥不能與軸聯(lián)體進行同時轉動,不起鎖風作用。

  1.7 內漏風的危害

  翻板閥開關不靈活,閥板關閉不到位,引起內漏風,會使下一級預熱器的高溫氣體發(fā)生短路,不是沿正常的氣體路徑進入出氣管道,對生料進行熱交換,而直接從下一級預熱器隨料管進入上一級預熱器,其路徑短,少了與生料進行熱交換的過程,這樣低溫生料得不到合理的預熱,使物料預熱效果差,廢氣溫度升高,預熱器的廢氣熱利用率低,入窯生料的分解率降低,窯的熱負荷增加,燒成帶溫度升高,熟料質量變差,窯及預熱器系統(tǒng)的熱耗增加,使熟料煤耗升高,最終導致出一級預熱器氣體溫度升高。對高溫風機及廢氣處理系統(tǒng)的設備不利??傊瑑嚷╋L會使熟料質量差,產量低,熱耗高,設備承受熱負荷增加,不利于高溫設備的使用壽命。加強管理,形成制度,定期檢查加油、維護保養(yǎng),形成記錄是解決內漏風的有效措施。

 2 外漏風

  外漏風是指窯及預熱器系統(tǒng)以外,環(huán)境溫度下的自然空氣,通過不正常的渠道進入到窯及預熱器系統(tǒng)內,使窯及預熱器系統(tǒng)熱工制度發(fā)生變化,內部氣體溫度下降,熱耗增加,窯及預熱器系統(tǒng)氣量不足,為滿足系統(tǒng)用風,導致窯尾排風機負荷加大,使系統(tǒng)內總廢氣量增加,使系統(tǒng)煤耗、電耗增加。主要是系統(tǒng)的窯門、觀察孔、捅料孔、檢查孔、窯頭及窯尾密封不嚴、管道法蘭連接不實、殼體磨竄等引起的外界風進入到系統(tǒng)內,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

  2.1 窯頭罩漏風

  窯門與窯頭罩之間漏風,窯門內襯被燒損掉落,外殼直接與高溫氣體接觸,受熱力影響,窯門金屬殼體變形,使窯門與窯門罩間的間隙發(fā)生變化,中間縫隙加大,長期運轉,高溫氣體更易接觸窯門罩殼體,使高溫腐蝕加劇,變形加大,沒有其它密封填充,會有大量的冷空氣進入窯內,降低了窯前溫度,使窯二次風溫,三次風溫都降低,影響到煤粉的燃燒,使高溫帶燒成溫度提不起來,增加頭煤喂煤量。

  2.2 窯頭密封漏風

  窯頭密封方式有石墨塊密封、米宮式密封、柔性密封、魚鱗片密封等形式,但材料被磨損,壓緊裝置不進行調整,使冷風套與窯頭罩間產生縫隙,有的是鋼絲繩松動,有的是魚鱗片被磨損,或變形不起密封作用,有的是重錘輕,起不到下錘的作用,都會使其產生間隙,有冷空氣進入其內,造成入窯二次風、三次風溫度下降。

  2.3 窯口變形

  窯護口鐵是安裝在窯胴體上,靠近窯內部及端部,都有澆注的耐火澆注料,其目的是使窯護口鐵與高溫氣體及出窯熟料隔開,不進行直接熱傳遞,防止窯口胴體變形。但在實際運行過程中,由于搶燒,盲目追求設備運轉率,甚至為完成某月或某季度生產任務,當窯口澆注料脫落,甚至大面積護口鐵裸露在高溫環(huán)境下,窯口胴體出現(xiàn)被燒紅,仍堅持帶病運轉,胴體高溫腐蝕,變形,頭部胴體變薄,強度下降,在高溫下變形嚴重,幾經周折,窯口胴體出現(xiàn)喇叭形,檢修后,不能每次都更換窯口前部胴體,只好重新打澆注料,窯口胴體外形失圓,成了不規(guī)則的喇叭狀,而窯口四周的窯頭罩是規(guī)整的圓形,因此兩者間產生縫隙,出現(xiàn)漏風現(xiàn)象。

  2.4 檢查孔、洞關閉不嚴

  窯頭罩窯門觀察孔、檢查孔關閉不嚴,在生產運行過程中往往為了方便,人為地開了原設計沒有的小孔,加蓋采用簡易的方式,用鋼管及鋼筋焊制簡單的轉動軸,四周不進行密封,有的檢查孔關閉不嚴,加上沒有內襯,在高溫下變形,產生間隙,漏風嚴重,更有甚者,為了操作方便,捅料完不進行關閉,造成人為漏風現(xiàn)象。

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  2.5 窯尾密封漏風

  窯尾的密封方式與窯頭密封相似,大部分是石墨塊、米宮式、鱗片式、柔性密封方式,由于窯尾密封靠近煙室,受窯尾負壓的變化,下料管沖下的料在負壓變化時,向外溢料的可能性較大,用螺栓頂緊石墨塊式密封,絲扛受高溫影響,積存料粉,絲扛不易調節(jié),當石墨塊磨損有較大間隙需要調整絲扛時,不能調整,如果對絲扛平時加上潤滑脂,因粉塵飄落,同樣是不能緊固調整,對于柔性密封,若磨損后,外層鋼絲繩松動或金屬片被磨損,要隨時調整緊固,不論哪種密封方式,一但出現(xiàn)漏風現(xiàn)象,都要及時調整,但有的廠家不夠重視漏風問題,視而不見,聽之任之,感覺到漏一點風不是大問題,不會影響運轉,對產量、質量沒有大影響。這種觀點是錯誤的,窯尾漏風,會使窯系統(tǒng)用風失去平衡,使窯尾煙室溫度下降,增加用煤量,系統(tǒng)煤耗增加,同時窯尾風機負荷增大,不利于節(jié)能降耗。破壞了窯系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定。同時窯尾漏風,冷空氣突然進入窯尾,會使窯尾生料面子急刷降溫,易出現(xiàn)結皮堵塞現(xiàn)象。

  2.6 窯尾煙室捅料孔,檢查孔密封不嚴

  窯尾煙室捅料孔經常被打開,進行捅料檢查窯尾煙室結皮堵塞情況,但由于常開,在關閉時不夠嚴密,有時檢查門蓋澆注料脫落,外殼出現(xiàn)過熱顏色變暗,有的變形,關閉時不嚴密,出現(xiàn)漏風,由于此處負壓在-300pa左右,一但密封不嚴,產生漏風量較大,使窯尾煙室料溫急劇下降,易產生結皮,越易結皮,捅堵的頻次越需要增加,打開的次數(shù)越多,出現(xiàn)惡性循環(huán)。冷風隨上升煙道進入分解爐錐體,此處易產生結皮,這是錐體及縮口出現(xiàn)結皮的原因之一。

  2.7 各級預熱器的檢查孔,捅料孔關閉不嚴

  新型干法窯預熱器系統(tǒng)檢查孔平時是關閉密封的,但在捅堵檢查后,關閉不嚴,四周變形,澆筑料脫落,檢查門在關閉后,產生縫隙,出現(xiàn)漏風。有時捅堵后,不進行密封,越靠上的預熱器,負壓越大,漏風越嚴重,此處溫度較高,物料經預熱后受漏入冷風的影響,溫度下降會硬化出現(xiàn)結皮堵塞。

  2.8 預熱器點火煙囟漏風

  預熱器點火煙囪漏風,點火煙囪在剛點火升溫時進行打開,向外排出預熱器系統(tǒng)的廢煙氣,防止點火初期系統(tǒng)一氧化碳超標,引起窯尾收塵發(fā)生爆炸,系統(tǒng)中的水蒸汽能夠直接排出,一但投料進入生產后,要對其進行關閉,防止系統(tǒng)漏入冷空氣,此處閥門有的是用電動推桿,有時關閉不到位,或電動執(zhí)行機構發(fā)生故障,不能關閉嚴密,也有的需人工關閉,關閉不嚴,產生漏風,還有的直接在進風口上方蓋一大鐵板,上部用鋼絲吊起,手拉葫蘆進行開關,沒有軟性密封材料,蓋板四周漏風。

  2.9增濕塔底部檢查孔,鎖風絞刀漏風

  增濕塔底部有長方形檢查孔,是用來清理增濕塔底部積料甚至增濕塔濕底成泥,方形孔洞用法蘭螺絲連接蓋板,四周用石棉繩進行密封, 但在實際操作過程中,由于增濕塔經常出現(xiàn)積料,或積泥,需要清理,但在檢查后蓋上蓋板,密封不嚴,有的螺絲擰的不緊,有的螺絲不全,只擰部分螺絲,有的不上螺絲,直接用鐵絲簡單地擰一下,造成螺孔漏風,法蘭四周漏風嚴重,為了下次清理檢查方便,將蓋簡單地一上,絞刀端部下料溜子處為防止外界風從溜子處漏入,在此安裝了雙道翻板閥進行鎖風或分格輪鎖風,但有的單位直接不用,有的是電機帶動分格輪轉動的傳動軸脫接,電機轉,而分格輪不轉,起不到鎖風作用,有的直接將分格輪進行拆除,還有的增溫塔底部料外放口在沒有外放時,不進行密封堵漏,造樣有風漏入。這是漏風的關鍵,因增濕塔靠近窯尾排風機最近,負壓較大,漏風最為嚴重,直接影響到窯系統(tǒng)拉風量,造成窯內及爐內用風不足,而窯尾排風機負荷加大,影響到熟料煅燒質量,使熟料燒成煤耗、電耗升高。

  2.10 各級預熱器出氣管道焊縫不嚴

  各級預熱器出氣管道焊縫不嚴,甚至開焊,出現(xiàn)漏風現(xiàn)象。特別是一級預熱器出氣管道開焊,因有外保溫,內部焊口氧化脫開,造成漏風不易發(fā)現(xiàn),只有在窯高溫風機未開時系統(tǒng)呈正壓時表現(xiàn)明顯,平時呈負壓只有沙沙的漏風聲,出預熱器管道與旋風筒四周周圍,有間隙,旋風筒周圍澆注料開裂,有漏風現(xiàn)象。

  2.11入窯生料在一級管道處生料下料處鎖風裝置失效

  在預熱器頂部,入窯生料在一級管道下料處有分格輪進行鎖風,分格輪長期磨損,間隙變大,更換不及時,不起鎖風作用,有漏風現(xiàn)象。

  2.12 過于頻繁使用空氣炮

  空氣炮的使用與窯操的操作水平有很大關系,有的操作精細嚴格的高手,將空氣炮定為間歇使用,根據(jù)生產實際窯況隨時用,但在保證不出事的情況下,盡量減少空氣炮的使用次數(shù),減少冷空氣的進入窯系統(tǒng)量,起到節(jié)能的作用。但對于一般的操作選手,對系統(tǒng)的判斷達不到一 定程度,不要求達到如此的精細程度,以定時清理不出現(xiàn)工藝故障為主。

  3.漏風的原因分析

  窯及預熱器系統(tǒng)出現(xiàn)漏風現(xiàn)象較為普遍,只不過是輕重有別,為什么會有的單位眼看著漏風而不去處理呢?首先是意識問題,沒有從理性上搞明白漏風的原因及危害,意想不到其存在的帶來的影響,就不會引起重視,形不成一種理念,久而久之便視而不見,司空見慣。從窯煅燒熟料質量及熟料能耗上分析,任何一個漏風點都不能忽視,否則會積少成多,因小失大,隨著漏風點的增多,漏風量增加,對窯及預熱器系統(tǒng)的影響會隨著量的變化與積累上升到很重要的程度,由一般的漏風問題變成大的工藝故障隱患。如某企業(yè)點火煙囪風門關閉不嚴,已時間較久,沒有人處理,僅此一個小小的漏風點,關閉后現(xiàn)場觀察使窯尾風機負壓減小500pa,總風量減少10%,可見其節(jié)能效果。將漏風認為是小事,對漏風量沒有量的測量,不知道漏風點的存在帶來損失的量化程度,自然不會引起人們的重視。目前管理好的企業(yè),都在做密封堵漏的細節(jié)工作,從細微入手,加強精細化的操作。系統(tǒng)漏風的原因其次是從管理上不到位,存在漏洞,管理結點不閉合,沒有精細化操作方案,執(zhí)行不到位,檢查問題沒發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)問題沒有整改方案,既便是有方案沒有人去跟蹤落實,措施落實不到位,作為管理不形成閉合,時間長了習以為然;從技術上分析,沒有認識到漏風帶來的危害,沒認識到影響程度,管理者、執(zhí)行者沒有形成上下統(tǒng)一的治理漏風的意識。

 4 外漏風帶來的危害

  4.1熱損失增加,熟料燒成熱耗升高

  窯及預熱器系統(tǒng)任何一個漏風點,都會使系統(tǒng)的熱損失增加,熟料電耗升高。外界冷空氣的進入,由于內、外系統(tǒng)氣體溫差大,要達到系統(tǒng)內的溫度,需吸入大量熱量,熱量的來源最終還是熟料煅燒煤的燃燒而帶入的,由于冷風的參入,使用煤量增加,窯尾廢氣的總排量增加,廢氣帶走的總熱焓增加,熟料煤耗顯然升高。

  4.2熟料燒成電耗增加

  熟料煅燒所用熱量是靠燃料燃燒放出的,而煤燃燒需要一定的空氣量,系統(tǒng)熱耗的增加,會使用煤量增加,無疑要增加用風量,窯及預熱器系統(tǒng)漏風,會使窯內及分解爐內用風不足,因熟料煅燒過程中煤燃燒必須的用風量是一定的,但是由于系統(tǒng)漏入冷風,沒有參與煤燃燒化學反應,因此要使窯及分解爐內煤化學燃燒充分,需氧量不能減少,因此要增加煤的供氧量,增加排風,窯尾風機排風負荷增加使系統(tǒng)電耗升高。

  4.3系統(tǒng)的溫度降低,影響熟料煅燒質量

  窯及預熱器系統(tǒng)漏風,使窯及預熱器內溫度下降,破壞了原有系統(tǒng)熱平衡,使熟料預熱、生料分解、熟料煅燒溫度降低,影響熟料燒成質量,特別是燒成帶溫度,由于窯前漏風,入窯二次風溫降低,煤在窯前的燃燒速度降低,高溫帶火力不夠集中,使熟料在高溫帶煅燒的溫度降低,熟料燒結程度下降,熟料硅酸鹽礦物的含量不盡合理,熟料的游離氧化鈣燒不下來,分解爐溫度不高,生料分解率低,增加了熟料燒成的熱負荷,影響到熟料質量。

  4.4入窯風溫低,風量減少

  窯系統(tǒng)漏風,特別是窯前漏風,對入窯風量與風溫產生較大的影響。由于漏風,使二次風、三次風溫降低,因冷卻熟料的高溫風在進入窯之前參入冷空氣,溫度降低,同時,在窯尾排風機風量不增加的情況下,吸入的熱風量相應減少。二次風溫降低,煤粉進入窯內升溫慢,燃燒速度慢,火力在燒成帶不夠集中,造成窯燒成溫度不高,熟料的燒結程度受到影響,燒成帶火焰拉長,窯尾溫度升高,整個系統(tǒng)熱力平衡受到影響。三次風溫降低,使入爐煤粉燃燒速度慢,分解爐溫度降低,入窯生料在爐內的分解率低,為保證其入窯分解率,勢必要多加煤,來提高爐內溫度。

  4.5窯尾預熱器系統(tǒng)結皮堵塞

  窯尾預熱器及其管道漏風,使內部溫度急劇下降,高溫物料受急冷的影響,物料被硬化化,產生結皮,附在預熱器內壁及管道內壁,減小通風面積,特別是管道漏風處易積料,如轉彎處,積料達到一定程度,會影響系統(tǒng)通風,使系統(tǒng)通風不暢,造成惡性循環(huán),加劇結皮堵塞現(xiàn)象的發(fā)生。

 5 措 施

  加強管理,形成檢查、整改、驗收、督促、檢查、落實制度。對任何一漏風點不放過,不讓系統(tǒng)帶著漏風隱患運轉,加強密封堵漏,可用巖棉板、石棉繩堵塞,用薄鐵皮外包,或發(fā)保溫涂料等,這是節(jié)能降耗的一項措施。如某企業(yè),日產5000t/d的新型干生產線,投產近10年,為加強節(jié)能降耗,降低生產成本,采取了各種措施進行降低熟料熱耗,如鋼渣配料、粉煤灰代粘土配料、加強操作等多項措施,有了較大進步,但與其他好的企業(yè)比起來,煤耗還有差距,通過外出到其它企業(yè)參觀發(fā)現(xiàn),相比較之下系統(tǒng)密封還有差距,還存在漏風環(huán)節(jié),于是下決心進行窯系統(tǒng)密封,采取措施,對窯頭、窯尾進行一系列的密封,僅此一項降低煤耗近1.3kg/t標煤,達到窯頭、窯尾不冒塵。通過本次中控操作大比武,所到企業(yè)都有共同感觸,事后也進行了全系統(tǒng)的密封堵漏,防止系統(tǒng)漏風的出現(xiàn),提高了熱能的利用率,降低了熟料的燒成熱耗,收到較好的節(jié)能效果。

編輯:王欣欣

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