一次窯投料后的跑生料事故分析
摘要:新型干法水泥生產(chǎn)中,窯跑生料的事故可以說已經(jīng)不為常見,除偶爾會有生料成分波動或者因設(shè)備、電氣故障如窯頭突然斷煤等原因而跑生料之外,更多的原因是因為操作本身不當(dāng),比如操作員判斷不準(zhǔn)確,操作方法不對,操作不及時,在短時間內(nèi)就會發(fā)生窯電流大幅下降,攝像頭昏暗、無圖像,篦冷機廢氣溫度、篦床壓力快速升高等明顯的跑生料現(xiàn)象。此時再做操作上的調(diào)整都為時已晚,只能采取補救措施了。下面就我廠一次跑生料的事故進(jìn)行分析,供參考。
1 停窯情況
我廠為4000t/d生產(chǎn)線,2011年7月24日因雷擊故障停窯,停窯以后發(fā)現(xiàn)窯口掉磚的事故,于是決定換磚,停窯4天進(jìn)行修復(fù)。在停窯期間,下多場大雨。因為是急停窯,當(dāng)時煤磨細(xì)粉倉倉位較高,窯頭側(cè)和分解爐側(cè)兩邊的倉位都在30t左右(設(shè)計倉位40t,正常操作控制倉位在20t左右)。
2 窯投料過程
2.1 中控顯示操作參數(shù)
7月28日點火,晚上21:50窯投料。投料期間的參數(shù)如表1。分解爐溫度控制曲線如圖1。
圖1 分解爐溫度控制曲線
2.2 事故分析
從以上運行時間段分步分析為:21:50窯投產(chǎn)110t/h,因窯內(nèi)物料較少,此時窯電流為340A,燒點溫度高1209℃,屬于正常。
1:17窯產(chǎn)加到187t/h,窯速提到31sec/r,因窯負(fù)荷率的提高,窯內(nèi)溫度的上升,窯電流上升到658A,燒點溫度1109℃尚在正常范圍內(nèi)。篦冷機二室壓力3.17KPa(正常一般為4.7KPa左右),料層較薄。
1:42,窯產(chǎn)加到了214t/h,但是窯電流下降到346A,下降較快,燒點溫度964℃,也有所下降。此時,窯內(nèi)狀況還沒有反應(yīng)到篦冷機。窯已轉(zhuǎn)弱。隨著二室壓力上升到5.7KPa,二次風(fēng)和三次風(fēng)溫度也上升。篦冷機廢氣溫度也由170℃上升到310攝氏度,窯內(nèi)惡化情況凸顯。
1:56,窯電流急劇下降到282A,此時窯已經(jīng)非常弱,于是減產(chǎn)到167t/h,窯速降到38sec/r,燒點溫度,二次風(fēng)和三次風(fēng)溫都有所下降。但是減產(chǎn)減窯速以后,篦冷機的二室壓力為4.08KPa,并沒有下降多少。相應(yīng)的破碎機電流急劇上升到66A,篦冷機的廢氣溫度上升到489℃,說明此時大量的生料已經(jīng)涌入篦冷機,沒有燒熟的熟料快速進(jìn)到篦冷機使破碎機電流上升。隨著粉料的增多,篦冷機的能力又不能夠達(dá)到冷卻的效果,所以篦冷機的廢氣溫度急劇上升。此時窯已經(jīng)跑生料。
2:01,窯速降到50sec/r,窯產(chǎn)卻提到181t/h,由于窯負(fù)荷率的增加,使得窯電流上升到343A。而燒點溫度645℃仍然很低。
3:08,現(xiàn)象同上,窯速稍提高到46sec/r,而窯產(chǎn)也加到188t/h,窯電流同樣是因為負(fù)荷率的增加而上升到413A。判斷上單純的以為窯電流的升高就是窯況好轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。
3:18,開始采取正確的操作,提高窯速到39sec/r,產(chǎn)量降低到151t/h,減輕窯的負(fù)荷,讓這部分生料盡快的轉(zhuǎn)出去。此時燒點溫度略有上升。窯電流仍然在400A左右。
3:29,經(jīng)過10分鐘左右的運轉(zhuǎn),篦冷機的壓力下降到2.81KPa,說明生料已經(jīng)運走。窯況處于恢復(fù)狀態(tài)。
3:47,窯速和窯產(chǎn)都沒有做大的調(diào)整,窯電流下降到291A,說明生料已經(jīng)轉(zhuǎn)出窯內(nèi)。此時,燒點溫度和二次風(fēng)溫也有所上升,二室壓力逐漸上升,廢氣溫度和破碎機電流都恢復(fù)正常。窯逐漸在恢復(fù)正常。
到5:21,窯電流上升到916A,窯產(chǎn)和窯速都相應(yīng)提高。燒點溫度也提高到正常。至此,窯恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)。
由以上分析,造成跑生料的原因有:
(1)在停窯期間下了幾次大雨,雨水有漏進(jìn)細(xì)粉倉使煤粉水分增大,導(dǎo)致燃燒速度變慢,火焰長而無力,高溫部分后移,不利于燒成。更重要的是煤粉自燃的可能性也增大,極易引發(fā)事故。
(2)在窯投料期間,分解爐溫度的控制尤為重要。分解爐溫度的穩(wěn)定是整個投料初期窯況穩(wěn)定且強的前提條件。由曲線圖看出,分解爐的溫度變化范圍很大,不能處于一個穩(wěn)定的狀態(tài)。這個是造成窯跑生料的重要原因。而造成分解爐溫度控制的不正常,有煤濕的因素,更多的是操作員操作的責(zé)任。
(3)操作的失誤。排除煤的因素,在這次窯投料過程中,在操作上出現(xiàn)嚴(yán)重的判斷失誤和操作失誤。1:42的時候,窯電流下降較快,篦冷機二室壓力上升較多,廢氣溫度310℃,說明此時窯已經(jīng)轉(zhuǎn)弱,已經(jīng)出現(xiàn)跑生料的現(xiàn)象,但是操作員仍然加產(chǎn)到214t/h。1:56的時候,操作員發(fā)現(xiàn)窯跑生料了,做減產(chǎn)調(diào)整到167t/h,窯速也做了調(diào)整,但是減慢的幅度很小,只從34sec/r調(diào)整到38sec/r,而此時窯電流已經(jīng)降到了282A。篦冷機廢氣溫度已經(jīng)上升到489℃,處于一種非常危險的狀態(tài)。2:01,操作員又做出了錯誤的調(diào)整,減慢窯速到50sec/r的時候,卻將產(chǎn)量提到181t/h,直到3:08的操作也是如此,這樣窯電流的確有上升的趨勢,但是操作員卻沒有判斷出這是窯負(fù)荷率上升的結(jié)果,而不是窯況本身在變好。直到3:18,將窯速提高,降低窯產(chǎn)后才逐漸恢復(fù)正常。
3 總結(jié)
(1)若停窯時間長,煤粉倉倉位較高,且天氣不好,需將煤粉倉放空。
(2)在投料期間,不論什么因素引起的煤燃燒狀況的不好,也要在保證分解爐溫度穩(wěn)定的前提下提產(chǎn)。
(3)本案中,從點火投料直至1:42之前的提產(chǎn)這一階段,整個操作是正確的。轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在提產(chǎn)到214t之后,窯電流快速下降,燒點溫度也隨之降低,這些變化可以看做窯況轉(zhuǎn)弱的前兆。對于經(jīng)驗不足的操作員,根據(jù)這兩項數(shù)據(jù)也許還很難做出正確的判斷。而隨后當(dāng)窯內(nèi)物料進(jìn)入篦冷機,窯電流較快下降,篦冷機二室壓力較大上升,廢氣溫度也急劇上升,則可看做窯轉(zhuǎn)弱的明顯信號。二室壓力、二次風(fēng)溫、三次風(fēng)溫、排氣溫度等數(shù)據(jù)急劇上升,需要引起操作員的高度重視,綜合這些數(shù)據(jù)必須做出正確的判斷:窯況已經(jīng)惡化了。此時如不進(jìn)行調(diào)節(jié),窯況將進(jìn)一步惡化。至此,操作員也判斷窯況的變化了,并進(jìn)行減產(chǎn)、降窯速的操作,但幅度不是很大。二次風(fēng)溫、三次風(fēng)溫、二室壓力等數(shù)據(jù)開始下降,出現(xiàn)轉(zhuǎn)好的趨勢。但熟料破碎機電流升高,尤其是篦冷機排氣溫度上升到489℃,超出正常范圍很大。此時冷靜分析,這兩項數(shù)據(jù)如此大幅度上升的原因,在篦冷機正常運行的情況下(指篦冷機無停車、無減速、無未根據(jù)窯產(chǎn)提速等情況),唯一的解釋就是大量的高溫物料涌入篦冷機。本廠生料煅燒成熟料進(jìn)入篦冷機的時間約為30分鐘進(jìn)入篦冷機,所以提產(chǎn)后短短十幾分鐘進(jìn)入篦冷機的這些大量高溫物料只能是未燒透的熟料及粉狀生料。作為一名操作員此時可以判斷窯已經(jīng)開始跑生料,即大量沒有燒成的生料已經(jīng)進(jìn)入篦冷機。這是典型的生料跑料現(xiàn)象。
本案中操作員做出減窯速和減產(chǎn)后5分鐘,窯電流因負(fù)荷大而上升,錯誤的理解為是窯轉(zhuǎn)強的信號出現(xiàn)。于是進(jìn)行提產(chǎn)操作,此錯誤操作持續(xù)一個多小時。在跑生料的故障還沒有消除前做出提高窯產(chǎn)的操作,無疑是失敗的。窯提產(chǎn)的條件是必須將沒有燒熟的生料放出,等窯況穩(wěn)定,逐漸好轉(zhuǎn)的時候才能恢復(fù)窯的正常加產(chǎn)操作。
當(dāng)判斷窯跑生料時,正確的操作是提窯速、降窯產(chǎn)。以便使之前產(chǎn)生的生料盡快從燒成系統(tǒng)內(nèi)排出。恢復(fù)階段,最明顯的特征是篦冷機二室壓力、排氣溫度逐漸下降,隨著生料的排出,窯負(fù)荷降低,窯電流下降,當(dāng)二次風(fēng)溫、燒點溫度、二室壓力由降轉(zhuǎn)升,這些數(shù)據(jù)出現(xiàn)變化,可以判斷窯況正在好轉(zhuǎn)。
中控室是生產(chǎn)的核心,通過本次事例分析,希望能吸取教訓(xùn),減少生產(chǎn)故障,提高窯系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性。
編輯:王欣欣
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