FM型風(fēng)選預(yù)粉磨在廣西防城港φ2.6×13m礦渣磨上的應(yīng)用

  1 簡(jiǎn)介
  廣西防城港萬鑫建材有限公司原有2臺(tái)φ2.6×13m礦渣磨,由于礦渣玻璃晶體結(jié)構(gòu)很難粉磨,磨機(jī)運(yùn)行中雖然對(duì)磨機(jī)研磨體級(jí)配進(jìn)行了多次調(diào)整,但效果不理想。磨機(jī)產(chǎn)量一直在13t/h-14t/h左右徘徊,還經(jīng)常堵磨,有時(shí)一星期堵兩次,每次都得停磨清理,不但影響了產(chǎn)品質(zhì)量,還降低了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。礦渣粉磨電耗很高,在70kwh/t左右,同時(shí),必須嚴(yán)格控制磨機(jī)入磨水分,使公司經(jīng)濟(jì)效益受到了很大影響。2009年2月采用南京旋立重型機(jī)械有限公司生產(chǎn)的FM風(fēng)選預(yù)粉磨對(duì)該系統(tǒng)的進(jìn)行改造,現(xiàn)磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量21t/h-22t/h,比表面積420m2/kg,礦渣粉磨電耗在60kwh/t以下,取得了很好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

  2新型FM風(fēng)選預(yù)粉磨工藝流程圖

  3FM型風(fēng)選預(yù)粉磨的礦渣粉磨工藝優(yōu)勢(shì)
  適應(yīng)礦渣預(yù)粉磨的高效能設(shè)備FM型風(fēng)選預(yù)粉磨,利用大球滾動(dòng)擠壓破碎理論,充分發(fā)揮礦渣易碎特點(diǎn),徹底解決礦渣的破碎問題,達(dá)到半終粉磨效果,出風(fēng)選預(yù)粉磨粒度0.08mm篩余在30%-40%,95%小于1mm,出磨物料帶有微裂紋,這樣進(jìn)入管磨粉磨,粉磨效率大大提高,可增產(chǎn)50%-60%,電耗降低10kWh/t-15kWh/t,比表面積提高30m2/kg-50m2/kg。

  同時(shí),兩段分別粉磨工藝將徹底解決管磨機(jī)受礦渣水分的嚴(yán)重影響,目前,許多廠家仍然采用立式烘干機(jī)烘礦渣,由于立式烘干機(jī)烘干水分不穩(wěn)定,礦渣磨影響很大。入磨礦渣水分大了,易糊段和篩板,影響生產(chǎn);水分小了,易產(chǎn)生高溫靜電“包球”現(xiàn)象,同樣也影響生產(chǎn)。采用兩段分別粉磨,可徹底解決水分對(duì)礦渣的影響,由于風(fēng)選預(yù)粉磨單獨(dú)除塵,水蒸汽經(jīng)風(fēng)選預(yù)粉磨及時(shí)排出,不進(jìn)入后道工序,不影響礦磨生產(chǎn),這樣就解決了礦渣水分對(duì)礦磨的影響,并可適當(dāng)放寬礦渣水分1%-2%,節(jié)省烘干成本。

  由于進(jìn)入礦磨物料是半終粉磨產(chǎn)品,因此管磨效率大大提高,流速加快,產(chǎn)量高,可降低出磨物料溫度20℃-30℃,有利于磨機(jī)的正常生產(chǎn)。

  4 磨機(jī)磨內(nèi)必須同步改造
  4.1 原粉磨系統(tǒng)工藝參數(shù)
  磨機(jī)規(guī)格φ2.6m×13m開流礦渣磨,電機(jī)功率1000kw,轉(zhuǎn)速20.8r/min,年產(chǎn)生產(chǎn)礦渣微粉,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量13t/h~14t/h,比表400m2/kg;

  一倉:長(zhǎng)3.5m,提升襯板,單層隔倉板,鋼球φ80~φ50mm,平均球徑φ62.33mm,填充率31%,裝載量30t;

  二倉:長(zhǎng)2.5m,分級(jí)活化襯板,雙層篩分帶揚(yáng)料板,出料篦板為盲板,篦縫為8mm,鋼球φ50~φ30mm,平均球徑φ45mm,填充率29%,裝載量16t;

  三倉:長(zhǎng)6.75m,段φ30×35mm~φ12×14mm,磨尾出料篦板篦縫為6mm,篦孔呈放射狀,填充率27%,裝載量37t;

  4.2 改造方案
  4.2.1倉位調(diào)整
  由于磨前有預(yù)粉磨,磨機(jī)入磨物料的平均粒徑很小,基本上都是粉狀料,為了使各倉的能力相匹配,我們對(duì)管磨機(jī)的各倉長(zhǎng)作了相應(yīng)的調(diào)整??s短一倉破碎倉長(zhǎng)度,二倉保持不變,將一倉縮短的長(zhǎng)度增加到三倉,容積的增加對(duì)提高磨機(jī)產(chǎn)量、增加細(xì)磨倉的研磨能力、穩(wěn)定礦渣細(xì)度及表面積都非常有利。

  4.2.2 對(duì)一、二倉磨機(jī)隔倉板進(jìn)行改造
  前倉單層隔倉板,換成有較強(qiáng)篩能力和通風(fēng)效果的新型磨內(nèi)篩分裝置。對(duì)一倉物料進(jìn)行強(qiáng)制篩分,攔截大顆粒的物料,使其仍返回一倉內(nèi)繼續(xù)破碎研磨,以控制進(jìn)入二倉物料的最大粒度,將合格的細(xì)粉及時(shí)篩分進(jìn)入二倉,減小一倉料墊作用,充分發(fā)揮一倉破碎能力。

  4.2.3 對(duì)磨機(jī)二、三倉的隔倉板也更換成新型磨內(nèi)篩分裝置
  其功能與一、二倉的相同,只是具體參數(shù)根據(jù)物料的性質(zhì)作了相應(yīng)的調(diào)整,使物料通過第三倉研磨后達(dá)到要求的產(chǎn)品細(xì)度及高比表面積。

  4.2.4 對(duì)磨機(jī)出料部分進(jìn)行改造
  原出料篦板呈放射狀篦縫,易堵塞,采用具有料段分離功能的強(qiáng)溢流型出料裝置,自潔能力好的篦板,徹底解決了因篦板的缺陷造成過粉磨現(xiàn)象,完善了磨機(jī)出料質(zhì)量,減少了靜電現(xiàn)象,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

  4.2.5 對(duì)各倉研磨體級(jí)配和填充率進(jìn)行了優(yōu)化
  因入磨物料基本上都是粉狀料,又適當(dāng)增加了小尺寸研磨體的比例見表1-3。礦渣粉磨對(duì)礦渣微粉的細(xì)度要求比較高,礦粉的表面積是直接影響礦粉的質(zhì)量指標(biāo)之一,因此研磨體規(guī)格的選用至關(guān)重要。三倉使用了錐形微段,在同等裝載量條件下段的個(gè)數(shù)增加,細(xì)顆粒含量增加,礦渣比表面積增大,提高了研磨效率。由于出料量增大,三倉的容積增加,物料在磨內(nèi)研磨時(shí)間增加,保證了產(chǎn)品細(xì)度及比表面積的要求,比表面積增加達(dá)到了420m2/kg,產(chǎn)量也直線上升。

表1 一倉研磨體級(jí)配

倉別

一倉

級(jí)配

φ80mm

φ70mm

φ60mm

φ50mm

總裝載量t

平均球徑mm

填充率%

改造前

3

9

10

8

30

62.33

31

改造后

1.7

4.5

5

5.5

16.7

63.8

30

表2 二倉研磨體級(jí)配

倉別

二倉

級(jí)配

φ50mm

φ40mm

φ30mm

總裝載量t

平均球徑mm

填充率%

改造前

7

6

3

16

42.2

29

改造后

5

6

6.5

17.15

41.72

31.6

表3 三倉研磨體級(jí)配

倉別

三倉

級(jí)配

φ25×30mm

φ20×25mm

φ14×16mm

φ12×14mm

總裝載量t

填充率%

改造前

3

15

10

9

37

27

改造后

6

15

16

10

47

28.5

      3.4 系統(tǒng)改造后效果
  采用FM30型風(fēng)選預(yù)粉磨對(duì)φ2.6m×13m礦渣磨進(jìn)行改造,磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量從13t/h-14t/h,提高到21t/h-22t/h,比表面積從400m2/kg,提高到420m2/kg,大幅度提高礦渣磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量。同時(shí),F(xiàn)M磨在風(fēng)選預(yù)粉磨的過程中,可以把礦渣水分大部排出,不進(jìn)入后道粉磨,解決了礦渣受水分的影響,達(dá)到穩(wěn)定高產(chǎn),并可以放寬烘干水分1%-2%,降低烘干成本。此外,F(xiàn)M風(fēng)選預(yù)粉磨出來的產(chǎn)品含鐵量占1‰,采用磁選徹底除鐵,這樣進(jìn)入后道磨的礦粉就幾乎沒有鐵,既增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,又提高了后道磨的粉磨效率。FM風(fēng)選磨給企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益,約4個(gè)月可以回收全部投資,廣西防城港萬鑫建材公司還有1臺(tái)φ2.6×13m礦渣磨正在進(jìn)行改造,各項(xiàng)工作正在有序推進(jìn)中。

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