FM型風選預粉磨在廣西防城港φ2.6×13m礦渣磨上的應用
1 簡介
廣西防城港萬鑫建材有限公司原有2臺φ2.6×13m礦渣磨,由于礦渣玻璃晶體結構很難粉磨,磨機運行中雖然對磨機研磨體級配進行了多次調整,但效果不理想。磨機產量一直在13t/h-14t/h左右徘徊,還經常堵磨,有時一星期堵兩次,每次都得停磨清理,不但影響了產品質量,還降低了設備運轉率。礦渣粉磨電耗很高,在70kwh/t左右,同時,必須嚴格控制磨機入磨水分,使公司經濟效益受到了很大影響。2009年2月采用南京旋立重型機械有限公司生產的FM風選預粉磨對該系統(tǒng)的進行改造,現(xiàn)磨機臺時產量21t/h-22t/h,比表面積420m2/kg,礦渣粉磨電耗在60kwh/t以下,取得了很好的經濟和社會效益。
2新型FM風選預粉磨工藝流程圖
3用FM型風選預粉磨的礦渣粉磨工藝優(yōu)勢
適應礦渣預粉磨的高效能設備FM型風選預粉磨,利用大球滾動擠壓破碎理論,充分發(fā)揮礦渣易碎特點,徹底解決礦渣的破碎問題,達到半終粉磨效果,出風選預粉磨粒度0.08mm篩余在30%-40%,95%小于1mm,出磨物料帶有微裂紋,這樣進入管磨粉磨,粉磨效率大大提高,可增產50%-60%,電耗降低10kWh/t-15kWh/t,比表面積提高30m2/kg-50m2/kg。
同時,兩段分別粉磨工藝將徹底解決管磨機受礦渣水分的嚴重影響,目前,許多廠家仍然采用立式烘干機烘礦渣,由于立式烘干機烘干水分不穩(wěn)定,礦渣磨影響很大。入磨礦渣水分大了,易糊段和篩板,影響生產;水分小了,易產生高溫靜電“包球”現(xiàn)象,同樣也影響生產。采用兩段分別粉磨,可徹底解決水分對礦渣的影響,由于風選預粉磨單獨除塵,水蒸汽經風選預粉磨及時排出,不進入后道工序,不影響礦磨生產,這樣就解決了礦渣水分對礦磨的影響,并可適當放寬礦渣水分1%-2%,節(jié)省烘干成本。
由于進入礦磨物料是半終粉磨產品,因此管磨效率大大提高,流速加快,產量高,可降低出磨物料溫度20℃-30℃,有利于磨機的正常生產。
4 磨機磨內必須同步改造
4.1 原粉磨系統(tǒng)工藝參數(shù)
磨機規(guī)格φ2.6m×13m開流礦渣磨,電機功率1000kw,轉速20.8r/min,年產生產礦渣微粉,臺時產量13t/h~14t/h,比表400m2/kg;
一倉:長3.5m,提升襯板,單層隔倉板,鋼球φ80~φ50mm,平均球徑φ62.33mm,填充率31%,裝載量30t;
二倉:長2.5m,分級活化襯板,雙層篩分帶揚料板,出料篦板為盲板,篦縫為8mm,鋼球φ50~φ30mm,平均球徑φ45mm,填充率29%,裝載量16t;
三倉:長6.75m,段φ30×35mm~φ12×14mm,磨尾出料篦板篦縫為6mm,篦孔呈放射狀,填充率27%,裝載量37t;
4.2 改造方案
4.2.1倉位調整
由于磨前有預粉磨,磨機入磨物料的平均粒徑很小,基本上都是粉狀料,為了使各倉的能力相匹配,我們對管磨機的各倉長作了相應的調整。縮短一倉破碎倉長度,二倉保持不變,將一倉縮短的長度增加到三倉,容積的增加對提高磨機產量、增加細磨倉的研磨能力、穩(wěn)定礦渣細度及表面積都非常有利。
4.2.2 對一、二倉磨機隔倉板進行改造
前倉單層隔倉板,換成有較強篩能力和通風效果的新型磨內篩分裝置。對一倉物料進行強制篩分,攔截大顆粒的物料,使其仍返回一倉內繼續(xù)破碎研磨,以控制進入二倉物料的最大粒度,將合格的細粉及時篩分進入二倉,減小一倉料墊作用,充分發(fā)揮一倉破碎能力。
4.2.3 對磨機二、三倉的隔倉板也更換成新型磨內篩分裝置
其功能與一、二倉的相同,只是具體參數(shù)根據(jù)物料的性質作了相應的調整,使物料通過第三倉研磨后達到要求的產品細度及高比表面積。
4.2.4 對磨機出料部分進行改造
原出料篦板呈放射狀篦縫,易堵塞,采用具有料段分離功能的強溢流型出料裝置,自潔能力好的篦板,徹底解決了因篦板的缺陷造成過粉磨現(xiàn)象,完善了磨機出料質量,減少了靜電現(xiàn)象,提高了產品質量。
4.2.5 對各倉研磨體級配和填充率進行了優(yōu)化
因入磨物料基本上都是粉狀料,又適當增加了小尺寸研磨體的比例見表1-3。礦渣粉磨對礦渣微粉的細度要求比較高,礦粉的表面積是直接影響礦粉的質量指標之一,因此研磨體規(guī)格的選用至關重要。三倉使用了錐形微段,在同等裝載量條件下段的個數(shù)增加,細顆粒含量增加,礦渣比表面積增大,提高了研磨效率。由于出料量增大,三倉的容積增加,物料在磨內研磨時間增加,保證了產品細度及比表面積的要求,比表面積增加達到了420m2/kg,產量也直線上升。
表1 一倉研磨體級配
倉別 |
一倉 | ||||||
級配 |
φ80mm |
φ70mm |
φ60mm |
φ50mm |
總裝載量t |
平均球徑mm |
填充率% |
改造前 |
3 |
9 |
10 |
8 |
30 |
62.33 |
31 |
改造后 |
1.7 |
4.5 |
5 |
5.5 |
16.7 |
63.8 |
30 |
表2 二倉研磨體級配
倉別 |
二倉 | |||||
級配 |
φ50mm |
φ40mm |
φ30mm |
總裝載量t |
平均球徑mm |
填充率% |
改造前 |
7 |
6 |
3 |
16 |
42.2 |
29 |
改造后 |
5 |
6 |
6.5 |
17.15 |
41.72 |
31.6 |
表3 三倉研磨體級配
倉別 |
三倉 | |||||
級配 |
φ25×30mm |
φ20×25mm |
φ14×16mm |
φ12×14mm |
總裝載量t |
填充率% |
改造前 |
3 |
15 |
10 |
9 |
37 |
27 |
改造后 |
6 |
15 |
16 |
10 |
47 |
28.5 |
3.4 系統(tǒng)改造后效果
采用FM30型風選預粉磨對φ2.6m×13m礦渣磨進行改造,磨機臺時產量從13t/h-14t/h,提高到21t/h-22t/h,比表面積從400m2/kg,提高到420m2/kg,大幅度提高礦渣磨機臺時產量。同時,F(xiàn)M磨在風選預粉磨的過程中,可以把礦渣水分大部排出,不進入后道粉磨,解決了礦渣受水分的影響,達到穩(wěn)定高產,并可以放寬烘干水分1%-2%,降低烘干成本。此外,F(xiàn)M風選預粉磨出來的產品含鐵量占1‰,采用磁選徹底除鐵,這樣進入后道磨的礦粉就幾乎沒有鐵,既增加了企業(yè)的經濟效益,又提高了后道磨的粉磨效率。FM風選磨給企業(yè)帶來可觀的經濟效益,約4個月可以回收全部投資,廣西防城港萬鑫建材公司還有1臺φ2.6×13m礦渣磨正在進行改造,各項工作正在有序推進中。
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