風(fēng)機(jī)選型偏小對(duì)燒成系統(tǒng)煤耗的影響
1、分析
1)在一次風(fēng)機(jī)全速、燃燒器調(diào)節(jié)合理,及充分發(fā)揮風(fēng)煤混合能力的情況下,頭煤如按正常使用量,則無(wú)法滿(mǎn)足燒成帶正常煅燒溫度的需要,給煅燒較高飽和比的生料及進(jìn)一步提高產(chǎn)質(zhì)量帶來(lái)困難。此時(shí),必須提高入窯生料的表觀(guān)分解率,由于分解爐爐容一定,系統(tǒng)拉風(fēng)達(dá)到一定值時(shí),過(guò)多的爐煤加入,勢(shì)必產(chǎn)生不完全燃燒:一方面嚴(yán)重危及分解爐和預(yù)熱器的安全運(yùn)轉(zhuǎn);另一方面煤耗也大幅增加。
2)在風(fēng)煤混合能力最大的情況下,為了避免燒成帶低溫,頭煤需偏大使用,極易產(chǎn)生不完全燃燒和逼火煅燒現(xiàn)象,頻繁出現(xiàn)過(guò)燒、還原、甚至欠燒料,不但影響熟料質(zhì)量,還對(duì)熟料的易磨性產(chǎn)生影響,從而制約著水泥磨產(chǎn)量的進(jìn)一步提高,使粉磨電耗增加。
若入窯生料成分無(wú)序波動(dòng)或煤質(zhì)發(fā)生變化,頭煤的不完全燃燒現(xiàn)象更為嚴(yán)重,造成窯頭火焰拉長(zhǎng),煤粉產(chǎn)生后燃:這不僅加劇煙室和分解爐錐部的結(jié)皮,還由于窯內(nèi)過(guò)多煤灰的集中沉降,輕則在窯內(nèi)形成一段或幾段厚窯皮,重則窯內(nèi)會(huì)形成幾道結(jié)圈。另外,未燃盡的煤粉裹在熟料里,在篦冷機(jī)內(nèi)繼續(xù)燃燒,產(chǎn)生局部高溫,最后形成“雪人”。
3)由于火焰推力不足,不僅造成窯內(nèi)燒成帶的熱力強(qiáng)度不夠,發(fā)飄的火焰,還降低了窯內(nèi)燒成帶耐火磚的使用壽命。
2、措施
根據(jù)我公司無(wú)煙煤的燃燒特性(見(jiàn)表1和表2),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,及時(shí)更換窯頭一次風(fēng)機(jī),更換后的電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速為1450r/min,功率為110kw,風(fēng)壓29kPa,處理風(fēng)量增至168m3/min。
3、效果
更換后,頭煤使用量由12.6t/h降低到10.8t/h,分解爐出口溫度由930℃降到895℃。另外,在相同投料量的情況下,高溫風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速也相應(yīng)降低,C1出口壓力由一6200Pa降到一5800pa,入高溫風(fēng)機(jī)廢氣溫度由之前的353℃下降到332℃,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由395t/h增產(chǎn)到410~415t/h,燒成帶耐火磚溫度峰值也相應(yīng)下降了300℃。增加了窯內(nèi)火焰推力,加強(qiáng)了風(fēng)煤混合程度,火焰調(diào)整靈活,不僅為延長(zhǎng)燒成帶耐火磚使用壽命創(chuàng)造了條件,也為配制高飽和比熟料(見(jiàn)表3)提供了基礎(chǔ)。當(dāng)月熟料煤耗降到143kg/t,而在粉磨水泥時(shí),混合材平均摻入量由17%增加至近33%。
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