魯南中聯(lián):厲行節(jié)約 勤儉興企
習近平總書記在黨的二十大報告中指出,“在全社會弘揚勞動精神、奮斗精神、奉獻精神、創(chuàng)造精神、勤儉節(jié)約精神,培育時代新風新貌?!鼻趦€節(jié)約是中華民族的傳統(tǒng)美德,是中華文明的智慧結晶和精華所在,也是企業(yè)永恒的話題。在當前生產(chǎn)成本節(jié)節(jié)攀升,市場競爭愈演愈烈的情況下,倡導勤儉節(jié)約,推行提質增效尤為重要。為進一步強化居安思危意識,保持艱苦奮斗本色,提升企業(yè)精細化管理水平和價值創(chuàng)造能力,魯南中聯(lián)苦練降本“內(nèi)功”,想方設法抓好“降本增效”,切實將“過好緊日子、創(chuàng)造好日子”的思想,落實到實際工作中,從基層著眼,從小處做起,以小“節(jié)省”的量變引發(fā)“效益”的質變,在降本增效方面取得一系列顯著成效。
廣泛宣傳入人心,凝心聚力齊參與
利用微信公眾號、橫幅、張貼標語、宣傳欄海報、晨會宣講等形式,廣泛宣傳“降本標兵”先進事跡,持續(xù)強化全員降本增效意識,引導員工從“要我降本”轉變到“我要降本”。同時,多措并舉,開展“我為公司節(jié)約一元錢”、降本增效專題培訓等活動,營造“人人參與、人人重視、人人有責”的良好氛圍, 形成“人人節(jié)約,反對浪費”的良好風氣。
修舊利廢控成本,變廢為寶顯成效
通過建立廢舊設備零件臺賬,對拆除下來的廢棄設備進行“會診”,篩選后分類保管,將仍能正常工作的零件 “變廢為寶”,作為備件使用,極大地降低了維修成本。
水泥車間利用檢修剩余的廢舊鋼板修復循環(huán)斗提料斗,從生產(chǎn)細節(jié)上減少設備維修成本。同時打開降本思路,使用廢舊鋼材制作框架,再裝配從卷簾門更換下的減速機,自制了一臺皮帶接頭扒皮機,不僅節(jié)省了采購費用,還提高了機器的實用性。
熟料車間充分發(fā)揮員工主觀能動性,對損壞的電動工具進行拆解,更換內(nèi)部元器件后“滿血復活”。同時開展傳幫帶活動,培養(yǎng)員工一專多能,以自主維修為抓手,在切實提升班員技能水平的同時,有效降低外協(xié)修理成本。
設備改造助降耗,技術革新創(chuàng)效益
通過開展創(chuàng)新提案等活動,營造濃厚的創(chuàng)新氛圍,并對取得良好經(jīng)濟效益的革新項目進行獎勵,極大激發(fā)了員工以“小改小革”帶動降本增效的熱情,鼓勵員工從生產(chǎn)一線處發(fā)現(xiàn)問題、尋找方法、解決問題,于細微之處下功夫,在積微成多上見真章。
熟料車間余熱發(fā)電工段通過技改將原來的涼水塔冷卻風機BXZ葉片更換成采用高升力翼型、大實度寬弦長的DXZ系列高靜壓、低噪聲葉片,減少風機葉片數(shù)量的同時減小了輪轂直徑,增大了有效通風面積,同等冷卻效果下能耗明顯降低,冷卻風機電流減小30A,每小時可節(jié)電約15kW·h。
熟料車間利用精準SNCR超低排放技改降低氨水消耗量。通過選取合適的噴射點位置將噴槍分層布置,不同噴射單元噴射流量的動態(tài)分配和NOx的濃度分布場一致,可降低氨水使用成本約0.5元/噸熟料。
智能系統(tǒng)提效率,兩化融合新局面
充分利用設備智能巡檢系統(tǒng)提高設備預知預控能力,減少事故性臨停,降低設備維修成本。同時,積極推進生產(chǎn)現(xiàn)場設備智能化升級改造工作,堅定智能化轉型方向,不斷推動企業(yè)高質量發(fā)展。
生料立磨的生產(chǎn)用水需要現(xiàn)場人員觀察水箱水位后,再通知余熱發(fā)電處開停水泵,導致水箱經(jīng)常出現(xiàn)缺水或者溢水的情況,影響生產(chǎn)的穩(wěn)定性。通過在水箱內(nèi)加裝電磁閥及數(shù)顯水位計,實現(xiàn)了自動控制補水,有效避免了水資源的浪費,僅此一項,每小時可節(jié)水約3噸。
公司水源地距離中心泵房較遠,為防止中心泵房循環(huán)水池溢流,經(jīng)過相關人員共同探討,決定采用無線4G傳輸技術,通過水位計采集信號控制水源地水泵的開停,實現(xiàn)遠程自動控制。不僅減輕了崗位人員巡檢的勞動強度,每年還可為公司節(jié)省費用約70萬元。
配比方案再調(diào)整,工藝優(yōu)化找降點
化驗室通過優(yōu)化配料方案,根據(jù)實際情況不斷降低配料成本:熟料配料中使用3%廢土替代部分硅鋁質原料,不考慮價格因素情況下噸熟料成本可降低約1.86元;水泥配比在不使用礦粉、符合國標要求的基礎上,通過提高低價原材料比例來降低熟料配比,考慮價格因素,水泥配料成本同比可降低12.71元/噸。
水泥車間通過優(yōu)化球磨內(nèi)鋼球級配,提升磨機研磨效率,提高球磨機綜合臺時產(chǎn)量2t,可降低水泥球磨電耗約1.1度/噸水泥。由于提高臺時后用電量也會相應增加,綜合考慮可降低水泥球磨電耗約0.85度/噸水泥。
精細管理促發(fā)展,精益生產(chǎn)落實處
魯南中聯(lián)始終踐行“三精管理”理念,狠抓細節(jié),精益求精,不斷提升公司精細化管理水平,促進提質增效。始終堅持向管理要效益,把降本增效作為聚焦管理提升的出發(fā)點和落腳點。
破碎機是骨料生產(chǎn)的關鍵設備之一,骨料經(jīng)營部通過及時堆焊耐磨層延緩其使用壽命,節(jié)省破碎機襯板、板錘等主機備件6萬元。骨料線通過加強生產(chǎn)過程控制不斷提升骨料臺時,預計電耗降低0.01kW·h/t,按2022年電價計算,節(jié)省電費4.52萬元。
通過與礦山承包單位進行倒料價格商談,倒料價格同比下降10%,同時根據(jù)原料庫存情況,做好生料、骨料生產(chǎn)時間調(diào)配,加大白天開采運輸量,減少夜間倒料量,2023年累計已減少倒料量11.6萬噸。
降本只有起點,增效沒有終點。降本增效既要步步為營,更要久久為功,唯有下苦功、用長力,方能顯實效。下一步,魯南中聯(lián)將持續(xù)發(fā)掘看得見、摸得著、能落地的降本措施,不斷推動“增節(jié)降”工作走深向實,全力以赴推動公司高質量發(fā)展再上新臺階。
目前,水泥需求下行趨勢凸顯,能源價格居高不下,成本長期高企,利潤不斷壓縮成為常態(tài),提高能效水平,降低成本壓力成為水泥企業(yè)提升綜合實力與市場競爭力的關鍵突破點。
中國水泥網(wǎng)將于2023年7月6-7日,在重慶舉行“2023中國水泥節(jié)能與新能源發(fā)展大會”, 從節(jié)能改造,光伏、儲能等技術應用,綠電、替代燃料替代傳統(tǒng)能源轉型等方面出發(fā),共同探討水泥行業(yè)節(jié)能降耗新途徑。
會后將參觀東方希望重慶水泥。
編輯:李曉東
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