巢湖水泥廠技術(shù)創(chuàng)新獲成效

  安徽巢東公司巢湖水泥廠扎實(shí)推行技術(shù)創(chuàng)新,勇于探索,打破常規(guī),大膽實(shí)踐,取得了巨大成效,使企業(yè)煥發(fā)了生機(jī),增強(qiáng)了活力,走出了一條用創(chuàng)新激活老企業(yè)的成功之路。

  巢湖水泥廠是安徽省最早生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)水泥的大型企業(yè),40多年的生產(chǎn)歷史,為安徽水泥工業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。但隨著時(shí)間的推移,該廠工藝裝備落后和能耗、成本偏高的問題越來越突出,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中漸漸處于劣勢(shì)。針對(duì)老企業(yè)這一實(shí)際情況,該廠展開了技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng),用技術(shù)進(jìn)步來縮小與新建企業(yè)的差距,不斷提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,收到了明顯效果。

  打破常規(guī)、勇于創(chuàng)新是巢湖水泥廠技術(shù)進(jìn)步活動(dòng)的一個(gè)顯著特色。建廠以來,該廠一直采取傳統(tǒng)的濕法窯配料方案,用這種配料方案生產(chǎn)的水泥化學(xué)成分和礦物組成相對(duì)穩(wěn)定,物理、化學(xué)性能較好。但是,由于受礦山資源品位、工藝條件限制,特別是濕法生產(chǎn)、熟料早期強(qiáng)度較低的特點(diǎn)等影響,導(dǎo)致成本居高不下,在向ISO新標(biāo)準(zhǔn)過渡上存在障礙。于是,該廠技術(shù)人員大膽嘗試,通過大幅度調(diào)整熟料配料方案,來改進(jìn)熟料的質(zhì)量結(jié)構(gòu)和理化性能。在幾乎沒有增加投資的情況下,他們不僅順利解決了向ISO新標(biāo)準(zhǔn)過渡中水泥早期強(qiáng)度較低的問題,同時(shí)大幅度提高了臺(tái)時(shí)產(chǎn)量和水泥優(yōu)等品率,每年可新增效益300萬元左右。該廠技術(shù)人員還利用3號(hào)窯大修的機(jī)會(huì),針對(duì)濕法窯窯頭胴體處頻繁出現(xiàn)裂紋和耐熱鋼鏈條容易斷裂的問題,進(jìn)行仔細(xì)分析、精確求證,創(chuàng)造性地提高了減輕窯體負(fù)荷、改進(jìn)弧型掛板這一打破常規(guī)的設(shè)想并付諸實(shí)踐,直接減輕窯體負(fù)荷17噸,取得了令人滿意的效果,不僅有效地解決了長(zhǎng)期存在的問題,而且提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,每年還可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益40萬元。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),巢湖水泥廠僅在近兩年就實(shí)施了技術(shù)改造項(xiàng)目44項(xiàng),維修、改造項(xiàng)目63項(xiàng),累計(jì)投入資金2000余萬元。近幾年來,該廠水泥年產(chǎn)量由60多萬噸上升到了90多萬噸,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了每年以30%的速度高速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。

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