立磨系統(tǒng)三道鎖風閥的改造

《福建水泥股份有限公司煉石水泥廠》李俊 · 2021-11-25 09:39 留言

引言  

某廠2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線,生料磨是采用MLS3626型立磨,2009年1月投產(chǎn)運行。歷經(jīng)立磨外循環(huán)噴口環(huán)替代內(nèi)循環(huán)噴口環(huán)和選粉機的改造,生料粉磨系統(tǒng)電耗在17~19kWh/t之間。該系統(tǒng)不僅生料粉磨電耗偏高,而且故障停機頻繁,維修成本居高不下。  

漏風是噸生料電耗居高不下的重要原因之一。我們結合立磨入口、出口、循環(huán)風機入口、循環(huán)風管等各部位溫度、風量、氣體成分,判斷三道鎖風閥是主要漏風點。除此之外,三道鎖風閥還極易堵塞粘濕物料,喂料不穩(wěn),立磨振動大,系統(tǒng)故障率高。2020年3月,公司決定利用中修期間將三道鎖風閥改造為密風喂料器。本文對此工作進行總結。  

1 三道鎖風閥使用中存在的問題  

在原料的粉磨過程中,原料首先經(jīng)過三道鎖風閥進入磨腔。三道鎖風閥必須長期承受物料直接沖刷,磨損消耗(增寬間隙)或沖擊變形(閥板動作不靈活)都會導致鎖風功能失效,造成大量空氣漏入系統(tǒng)。大量空氣的漏入,不僅增加風機負荷,也會影響系統(tǒng)的平穩(wěn)運行,影響生料質量。改造前,生料80μm篩余18%~22%;200μm篩余在1.8%~2.4%之間。  

更換下來的立磨三道鎖風閥實物見圖1。  

圖1更換下來的立磨三道鎖風閥  

2 改用的密封喂料器  

2.1密封喂料器的結構與原理  

密封喂料器(見圖2)結構主要包括:料位稱重倉、轉子式喂料器、進口軟連接、出料接口、稱重傳感器、機架、控制單元等部件,其空間密封性好。  

 

圖2密封喂料器及其結構  

密封喂料器是近幾年來研制開發(fā)的新型鎖風喂料設備,該喂料器結構組成具有鎖風效果優(yōu)良、節(jié)能降耗效果明顯、系統(tǒng)運行可靠等優(yōu)點。  

來自于皮帶輸送機的物料,通過下料溜槽進入料位稱重倉,通過控制單元在稱重倉內(nèi)建立穩(wěn)定的料位,并通過穩(wěn)定的料位進行鎖風。料位控制則通過稱重傳感器檢測稱重倉內(nèi)料量多少,控制喂料器運轉速度,將料位穩(wěn)定在設定范圍之內(nèi),既不會出現(xiàn)溢料,也不會造成空倉漏風。  

控制單元可設定料位稱重倉料位上下限,保證料位達至下限倉位時,密封喂料器停止運行,保證料封的鎖風作用。物料高于下限時,又立即運行,保證物料的連續(xù)穩(wěn)定供給。密封喂料器的轉子喂料部分其轉子為立式裝配,物料以自由下落方式落入轉子分格倉中,被旋轉的轉子帶入磨中,轉子喂料器內(nèi)部設計有獨特的整流防卡裝置,避免物料進入轉子后的卡料現(xiàn)象。密封喂料器還從磨機進風管處引入兩股熱風,可以起到烘干部分物料水分作用,確保來料順暢不黏料,密封優(yōu)良,高效運行。  

2.2 改造前后相關技術指標參數(shù)對比  

改造前后相關技術指標參數(shù)對比見表1。  

表1改造前后相關技術指標參數(shù)對比  

3 結束語  

立磨系統(tǒng)換用密封喂料器后,系統(tǒng)漏風量大幅度減少,故障停機次數(shù)明顯減少,不僅顯著降低機械維修量及維修成本,還有效地確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。改造后立磨循環(huán)風機運行電流降低了8.4A,窯尾風機運行電流降低了7.9A,系統(tǒng)粉磨電耗節(jié)省近2.0kWh/t,每年可節(jié)電近300萬kWh,經(jīng)濟效果顯著。  


編輯:孫蕾

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