混凝土攪拌站控制系統(tǒng)故障處理經(jīng)驗(yàn)

長(zhǎng)春星字商品混凝土有限責(zé)任公司 包福林 · 2008-09-17 00:00

  商品混凝土攪拌站最關(guān)鍵的電氣設(shè)備是微機(jī)控制系統(tǒng),它的狀態(tài)好壞關(guān)系到商品混凝土的產(chǎn)量和質(zhì)量。目前國(guó)內(nèi)的商品混凝土攪拌站基本上都采用了微機(jī)控制系統(tǒng),種類基本上有:

  (1) 早期的稱重儀表+單板機(jī)系統(tǒng);
  (2) 單板機(jī)(帶顯示儀表)+上位機(jī)系統(tǒng);
  (3) 稱重儀表+PLC+上位機(jī)系統(tǒng);
  (4) 工控機(jī)系統(tǒng);
  (5) 小型工業(yè)總線型系統(tǒng);
  (6) 帶稱重模塊(帶顯示儀表)的PLC+上位機(jī)系統(tǒng)。

  由于微機(jī)控制系統(tǒng)的組成復(fù)雜,故障定位也相對(duì)困難,為最大限度地降低生產(chǎn)上的損失,必須實(shí)現(xiàn)混凝土微機(jī)控制系統(tǒng)故障的快速檢測(cè)定位??偟乃悸肥牵阂煜のC(jī)控制系統(tǒng)工作原理以及各種機(jī)械動(dòng)作的電氣邏輯關(guān)系,按照正確的電氣故障檢測(cè)流程,運(yùn)用有效的檢測(cè)手段進(jìn)行檢測(cè),并結(jié)合邏輯分析和判斷,不斷縮小故障范圍,最終找出故障點(diǎn)。

1  IP610工控機(jī)系統(tǒng)直流電源的故障處理

  1.1  故障現(xiàn)象

  某公司有一套韓國(guó)現(xiàn)代(HYUNDAI)生產(chǎn)的LE-2000混凝土攪拌站,由于使用時(shí)間太長(zhǎng),控制系統(tǒng)的故障率特別高,已不適應(yīng)生產(chǎn)的需要,故此,由國(guó)內(nèi)某專業(yè)公司改造成IP610工控機(jī)系統(tǒng),改造后試運(yùn)行了幾天,突然在某一天半夜發(fā)生了系統(tǒng)全部輸出功能失靈故障,而工控機(jī)工作正常,只是驅(qū)動(dòng)部分無(wú)輸出信號(hào),懷疑是一種共性的控制電源故障。

  1.2  故障分析及故障處理

  分析該現(xiàn)象產(chǎn)生的原因,首先考慮共用的控制電源出問題的可能性較大,檢查AC220V控制電源正常,而檢查DC24V和DCl2V電源輸出時(shí),發(fā)現(xiàn)分別只有13V和5V,經(jīng)調(diào)整也達(dá)不到額定的輸出電壓。將負(fù)載拆下后,送電測(cè)量輸出電壓也無(wú)明顯好轉(zhuǎn),故判斷該開關(guān)電源損壞,用萬(wàn)用表分別測(cè)量開關(guān)電源驅(qū)動(dòng)的2個(gè)負(fù)載線路電阻皆正常。

  為解決這個(gè)問題,用兩組DCl2V的蓄電池經(jīng)過簡(jiǎn)單的連接后,采用共地的方法輸出DC24V和DCl2V電源給控制系統(tǒng),然而,當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行到1號(hào)砂秤排料時(shí),相應(yīng)的繼電器無(wú)輸出信號(hào)。經(jīng)過仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)該回路在控制臺(tái)上的DB-37針形接頭線腳之間有焊錫短路,因現(xiàn)在DC24V和DCl2V電源采用共地,所以每當(dāng)1號(hào)砂秤排料繼電器輸出信號(hào)就產(chǎn)生了對(duì)地短路現(xiàn)象。換上獨(dú)立的DC24V開關(guān)電源和DCl2V開關(guān)電源后系統(tǒng)工作正常。2個(gè)開關(guān)電源到現(xiàn)在已經(jīng)使用了3年,始終未再出現(xiàn)上述故障。

2  IP610工控機(jī)系統(tǒng)干擾故障的處理

  2.1  故障現(xiàn)象

  某混凝土攪拌站采用研華工控機(jī)IP610作主機(jī),為了降低成本,除CPU卡以外全采用研祥的板卡,其中A/D卡采用研祥的PCL816H,是一16位高精度的模數(shù)轉(zhuǎn)換卡,該卡16路單端輸入和8路雙端差分輸入方式可選,在此選了16路單端輸入方式??紤]成本問題,選用了自制的信號(hào)放大器,在一塊電路板上安裝了10套放大電路,由于只有7臺(tái)秤,故使用了其中的7路放大電路。該系統(tǒng)偶爾出現(xiàn)2號(hào)骨料秤顯示的數(shù)據(jù)隨著減水劑秤變化而變化的干擾現(xiàn)象,其它6臺(tái)秤顯示的數(shù)據(jù)都正常。

  2.2  故障分析及處理

  從系統(tǒng)故障現(xiàn)象分析,可能產(chǎn)生干擾的原因有:(1)放大器本身各路之間產(chǎn)生干擾;(2)稱重傳感器及其線路有問題;(3)A/D卡有質(zhì)量問題。首先排除了第二種干擾的可能性,再用一塊新的研祥PCL816HA/D卡換上后故障依舊存在,因此排除了第三種干擾的可能性。由于該放大器將10套集成放大電路安裝在一塊電路板上,未采取屏蔽隔離措施,只用未加屏蔽的導(dǎo)線連接放大器和A/D卡,難免產(chǎn)生相互之間的干擾。為解決放大信號(hào)相互干擾的問題,先更換了放大電路的集成塊,后將閑置的3路放大電路中的1路分別用到2號(hào)骨料秤和減水劑秤上,都無(wú)明顯效果,故懷疑干擾可能是由連接放大器與A/D卡之間的無(wú)屏蔽導(dǎo)線引起的。逐將原來(lái)的導(dǎo)線和放大器上的DB-25針形接頭、座拆除,直接用有屏蔽的雙芯導(dǎo)線,將各個(gè)放大回路輸出接到A/D卡的DB-37針形接頭上,7個(gè)回路都采用差分輸入方式接人A/D卡,把7個(gè)回路的屏蔽層短接后接地。使用后發(fā)現(xiàn)干擾信號(hào)已被徹底屏蔽。改造后的系統(tǒng)接線示意圖如圖1所示,經(jīng)改造后該系統(tǒng)已使用了3年,再未發(fā)生過上述干擾故障。

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圖1  改造后的系統(tǒng)接線示意圖

3  機(jī)械原因引起系統(tǒng)稱量不準(zhǔn)的故障處理

  3.1  故障現(xiàn)象

  某公司有一套日本產(chǎn)日工牌老攪拌樓,產(chǎn)量為60m3/h。該攪拌樓是中鐵公司在80年代中期進(jìn)口的,已經(jīng)換過兩次控制系統(tǒng),現(xiàn)無(wú)法自動(dòng)工作,只能由操作人員看顯示器上的各秤數(shù)據(jù)手動(dòng)操作,誤差很大。管理人員反映該系統(tǒng)總是丟失水泥,上年度生產(chǎn)了4萬(wàn)多m3混凝土,虧了近1500t水泥,損失40多萬(wàn)元。技術(shù)人員檢查該站的電氣系統(tǒng)無(wú)明顯問題,多次用砝碼校水泥秤還非常準(zhǔn)確,甚至還將該秤的上下軟連接拆下后校驗(yàn),也未發(fā)現(xiàn)問題,故障始終未得到及時(shí)處理。

  3.2  故障分析及檢查處理

  試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)在稱量過程中,若先稱量水泥,再對(duì)骨料、砂和水進(jìn)行稱量,稱量后水泥秤出現(xiàn)少80-100kg的偏差值;若先稱量骨料、砂和水,后稱量水泥,則水泥秤增加了80~100kg偏差值。將水泥秤上口的軟連接放松些,試驗(yàn)偏差值有所減少,但裝了幾車混凝土后偏差值又回到80kg左右。該攪拌樓的部分結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。

圖2  攪拌樓的部分結(jié)構(gòu)示意圖

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  檢查系統(tǒng)及傳感器皆正常,從以上各種現(xiàn)象上來(lái)分析,水泥秤的偏差值與其它各秤加載的質(zhì)量有關(guān),而且非常有規(guī)律,只有機(jī)械故障才能出現(xiàn)這種現(xiàn)象。懷疑2層橫梁在加載時(shí)有下沉現(xiàn)象,為此用卷尺測(cè)量在其它3臺(tái)秤分別空載和重載時(shí)3層橫梁與2層橫梁之間的距離,發(fā)現(xiàn)兩種情況下的距離差達(dá)到10mm以上。這是系統(tǒng)出現(xiàn)上述故障的真正原因,當(dāng)2層橫梁帶著水泥秤下沉10mm時(shí),超過了軟連接的彈性極限,產(chǎn)生軟連接向上拉水泥秤的力,下沉的距離越大產(chǎn)生的拉力越大。后用4根小角鋼將2層橫梁與3層橫梁在水泥秤兩側(cè)連接,上述故障就再也未出現(xiàn)。

4  稱重儀表參數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤的處理

  4.1  故障現(xiàn)象

  幾年前,某公司有一套韓國(guó)現(xiàn)代公司產(chǎn)LE-2000混凝土攪拌站,產(chǎn)量為120m3/h,采用韓國(guó)產(chǎn)的CI-1010稱重儀表,該機(jī)控制系統(tǒng)原理框圖如圖3所示。自1996年安裝調(diào)試后投產(chǎn)以來(lái),未重新調(diào)整過該儀表的參數(shù),水泥秤始終存在丟料現(xiàn)象。該攪拌站水泥上料部分采用了斗式提升機(jī)上料到上位料倉(cāng)儲(chǔ)存,再用蝶形閥門加料到秤斗中稱量的辦法。有時(shí)蝶形閥門打開后出現(xiàn)阻料現(xiàn)象,若開始加料緩慢,待水泥秤稱量后排完料出現(xiàn)-80~-100kg的空秤值;若開始下料比較順暢,水泥秤排完料后空秤值就接近零值。該公司一年使用3萬(wàn)t水泥,年底發(fā)現(xiàn)丟失了200~300t水泥,損失幾萬(wàn)元。

圖3  LE-2000攪拌站控制系統(tǒng)原理框圖

  4.2  故障分析及檢查處理

  該公司的管理人員以前曾做過試驗(yàn),方法是用數(shù)塊2.5kg的紅磚反復(fù)加載稱量試驗(yàn)。第一種方法:每過1s加載1-2塊紅磚,一直加到40塊磚即100kg左右仍顯示為零。第二種方法:先同時(shí)加4塊紅磚,顯示為10kg,再一塊塊加紅磚,這時(shí)每加一塊紅磚顯示值增加2.5kg。筆者分析了上述情況后,經(jīng)過仔細(xì)研究?jī)x表資料,試驗(yàn)調(diào)整后發(fā)現(xiàn),廠方調(diào)試人員為了方便,將5臺(tái)秤的空秤最小值全部設(shè)定為10kg,只有減水劑秤的空秤最小值設(shè)定為0.5kg。設(shè)定為10kg的最小值對(duì)骨料秤來(lái)說很正常,對(duì)用斗式提升機(jī)上料的水泥秤就有影響了,當(dāng)啟動(dòng)稱量時(shí),水泥上料倉(cāng)在料少于10kg的情況下,短時(shí)間內(nèi)加入到秤里的料量達(dá)不到10kg都被算成皮重,因此被算成皮重的水泥就丟失了。后將水泥秤的空秤最小值設(shè)定為lkg,該水泥秤的稱重儀表沒再出現(xiàn)過丟料現(xiàn)象。


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