TC12102篦冷機存在的問題及系統(tǒng)改造

《水泥》雜志 · 2017-10-19 09:59 留言

  TC12102篦冷機是用于5000t/d生產(chǎn)線數(shù)量較多的第三代篦冷機。該篦冷機篦床為液壓驅(qū)動,篦床分為三段,共有102根橫梁,篦床的有效面積為119.3m2。TS廠和DX廠5000t/d生產(chǎn)線都采用TC12102篦冷機,隨著工藝的改變和熟料產(chǎn)量的提高,兩臺篦冷機都暴露出一些問題。

  1 問題綜述

  1)TS廠篦冷機個性問題

  2012年燒生活垃圾后,二、三次風(fēng)溫度波動大,固定床篦板易堵塞,篦冷機進(jìn)料口極易堆雪人;熟料結(jié)粒不均,黃芯料嚴(yán)重,28d強度明顯下降。2013年下半年窯臺時產(chǎn)量提高到237.5t/h后,出篦冷機熟料溫度高達(dá)220℃;當(dāng)一室篦下壓力達(dá)到7kPa時,一段篦床第二、三風(fēng)室風(fēng)機返風(fēng),高溫?zé)犸L(fēng)燒損風(fēng)機葉輪。

  2)DX廠篦冷機個性問題

  隨著運行時間的延長,固定床兩臺風(fēng)機工作電流越來越低;篦床上的紅河現(xiàn)象嚴(yán)重,特別是細(xì)料側(cè)的篦板和盲板、破碎機篦條和錘頭的使用壽命都相應(yīng)縮短;出篦冷機熟料溫度接近200℃。

 3)TS廠與DX廠篦冷機的共性問題

  ①二、三次風(fēng)溫度偏低;②熟料熱耗偏高,余熱發(fā)電量偏低;③熟料強度偏低;熟料易磨性較差;④下道工序設(shè)備故障多,備件消耗大等。

  2 原因分析

  1)配風(fēng)不夠合理,多數(shù)風(fēng)機工作電流遠(yuǎn)低于額定電流,風(fēng)機的工作壓力遠(yuǎn)低于設(shè)計壓力;高溫區(qū)熟料急冷嚴(yán)重不足。

  2)原風(fēng)室之間的密封不好,形同虛設(shè),風(fēng)室之間竄風(fēng)嚴(yán)重。

  3)篦下電動弧形閥鎖風(fēng)不佳,灰斗中的細(xì)粉料常出現(xiàn)過頻排放或滯后排放現(xiàn)象。前者導(dǎo)致電動弧形閥漏風(fēng),后者造成灰斗中細(xì)粉堆積釀成設(shè)備事故。

  4)篦板之間的四個間隙控制偏大,冷卻風(fēng)與熟料的交換路徑短路。

  3 改造措施

  1)優(yōu)化篦冷機進(jìn)料口

  ①將第1~6排固定梁、第7排活動梁拆除,在此位置安裝 BCC新型進(jìn)料口(見圖1)。該新型進(jìn)料口由6排固定橫梁組成。

  ②在新型進(jìn)料口6排橫梁內(nèi)安設(shè)隔板,通過篦下增設(shè)的3個風(fēng)箱和1個外置的IKN調(diào)節(jié)閥,將新型進(jìn)料口分成若干個供風(fēng)小單元。

  ③新型進(jìn)料口上篦板共計56塊,為多臺階、前出風(fēng)結(jié)構(gòu)。

  ④在固定床上安裝熟料可動裝置。該裝置為一套單向閥,在進(jìn)料端每塊篦板下方均安裝該閥。單向閥由一個高壓閥和一個低壓閥組成,見圖2。

  正常生產(chǎn)時,冷卻風(fēng)通過穩(wěn)流閥,再通過低壓閥進(jìn)入篦板下方,從篦縫吹出,對熟料實施正常的急冷作業(yè),此時高壓閥關(guān)閉。當(dāng)需要移除雪人時,通過空氣炮或脈沖閥瞬間釋放高壓氣流,高壓閥被頂開,低壓閥自動關(guān)閉,脈沖氣流進(jìn)入篦板下部受限空間,經(jīng)過篦縫高速吹出,進(jìn)行對雪人的沖擊作業(yè)。利用每塊篦板下部定時噴出的高壓脈沖氣流,對進(jìn)料端模塊之上的熟料層進(jìn)行脈動毫米級移動。整個噴吹過程是在厚料層底部進(jìn)行的,既不會吹穿熟料層,影響二次風(fēng)溫度,還會因噴出高壓脈沖氣流自動清掃篦縫,同時實現(xiàn)了脈動供風(fēng),將夾雜在熟料層中的細(xì)粉帶到料層表面,促進(jìn)熟料急冷。熟料可動裝置用PLC控制空氣炮或脈沖閥,實施自動噴吹,噴吹間隔時間可以任意調(diào)節(jié),配有“手動”和“自動”兩種控制方式。

  2)調(diào)整配風(fēng)和優(yōu)化篦床結(jié)構(gòu)

  ①更換5臺風(fēng)機。新風(fēng)機為圓形圖框F1、F2、F3、Fg1A、Fg1B,原風(fēng)機為方形圖框Fg2A、Fg2B、Fg3A、Fg3B;對于篦床結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,見圖3。

  ②對其他未更換風(fēng)機進(jìn)行性能改造。按風(fēng)機相似理論進(jìn)行計算,有針對性地提高風(fēng)機的流量和壓力,改造后對風(fēng)機葉輪進(jìn)行現(xiàn)場動平衡。

  ③布置在細(xì)料側(cè)的風(fēng)室風(fēng)機,因其射流作用以及粗料側(cè)熟料顆粒大、料層阻力低,導(dǎo)致大部分氣流從粗料側(cè)通過,使細(xì)料側(cè)料層得不到足夠的氣流。為此,在細(xì)料側(cè)風(fēng)機上安裝氣流偏流糾正裝置(見圖4),顯著提高了流過細(xì)料側(cè)料層的氣體流量。盲擋板與兩側(cè)立板稍高于殼體上的風(fēng)機出口,盲擋板設(shè)置在篦床中心線右側(cè),在原檢修隔板上部安裝氣流導(dǎo)向篦子。

  3)更新風(fēng)室之間的密封以消除風(fēng)室竄風(fēng)

  采用Φ0.05mm熱拔不銹鋼微絲制造壓實厚度10mm、寬度30mm、長度500mm的遮光微絲板刷,對活動框架穿越風(fēng)室隔墻處進(jìn)行重新密封,密封之后的效果見圖5。

  4)更新灰斗鎖風(fēng)閥為窄型雙層氣動閘板

  篦下灰斗卸料與鎖風(fēng)采用的料位計與電動弧形閥組合,是第三代篦冷機的常規(guī)配置。由于料位計性能不穩(wěn)定等因素,灰斗漏風(fēng)是第三代篦冷機的通病之一。為此,灰斗鎖風(fēng)采用窄型雙層氣動閘板新結(jié)構(gòu)(見圖6),不僅能夠解決卸料與鎖風(fēng)問題,還配備自動控制的PLC控制柜和觸摸屏調(diào)節(jié)柜,實現(xiàn)自動控制,可以做到崗位無需人值守。該閘板的結(jié)構(gòu)特點:

  ①兩端無限位;

  ②10個(高強內(nèi)六角螺栓)圓柱體組成高承載力旋轉(zhuǎn)滑道;

  ③大儲量中間段節(jié);

  ④雙金屬復(fù)合耐磨閘板。

  5)嚴(yán)格控制篦板四個通風(fēng)面積

  篦板的四個通風(fēng)面積如圖7所示[1]。A是鑄造或焊接篦板過風(fēng)孔的面積;B是篦板間的相鄰間隙;C是篦板與側(cè)板間縱向間隙;D是固定排與活動排篦板間橫向間隙。這四個通風(fēng)面積控制與管理不好,會造成篦板阻力下降,篦板分風(fēng)不均,影響冷卻風(fēng)與熟料的換熱效果。

  我們對這四個方面的間隙進(jìn)行優(yōu)化:

  ①A面積是由設(shè)計階段決定的,冷卻風(fēng)流過這個面積的流量越多,我們稱其為“有效風(fēng)”越多,有助于促進(jìn)冷卻風(fēng)與熟料的熱交換。

  ②對篦板間的相鄰間隙B,通過精密加工(斷面組合銑床),控制篦板寬度公差在299±0.5mm以內(nèi)。

  ③間隙C是第三代篦冷機的主要弱點之一,這個部位的篦板與側(cè)板是長期運動于熟料顆粒和高速氣流混合物中,不僅長期承受磨料磨損,還經(jīng)常受到紅河熟料沖擊。通過消除紅河,設(shè)計出可以局部更換的側(cè)板并定期更換,有效地控制了這個間隙。

  ④對間隙D,通過精確調(diào)整橫梁位置、角度、間距和標(biāo)高,再利用篦板間隙調(diào)整條焊接在篦板的“鼻子”部位,使間隙D達(dá)到了最小化,見圖8。

  冷卻風(fēng)流過篦板后三個(B、C、D)面積的流量越多,我們稱其為“無效短路風(fēng)”越多,越不利于冷卻風(fēng)與熟料換熱。在這兩臺TC12102篦冷機改造中,非常重視這三個面積的控制,認(rèn)真實施了改善性維修。

  IKN篦冷機雖然屬于第三代篦冷機,但由于其具有專注于控制篦板后三個面積的獨特篦床懸擺結(jié)構(gòu),因此顯著地減少了無效短路風(fēng),相應(yīng)地減少了單位熟料用風(fēng)量。在多種篦冷機(包括第四代篦冷機)中,由于IKN的篦冷機用風(fēng)量較少,銷售量穩(wěn)居世界前兩位[2],這是一個控制篦板后三個面積的成功案例。

  6)入口澆注料做成梯形逐步擴寬、窄而長的馬蹄形(見圖3)。既可以防止堆雪人,又有利于離析的粗細(xì)熟料顆粒在進(jìn)料口得到預(yù)混合,然后同時向兩側(cè)下方流動,均勻散布在后續(xù)篦床全寬上。要注意防止進(jìn)料口熟料僅向一側(cè)下方流動,產(chǎn)生紅河現(xiàn)象。為了防止在后墻或側(cè)部澆注料表面堆雪人,重新優(yōu)化配置了7臺空氣炮。

  4 改造效果

  用相同的技術(shù)手段,先后改造兩臺TC12102篦冷機,均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。改造前后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比見表1。

  1)二次風(fēng)溫提高110~120℃,三次風(fēng)溫提高70~110℃。這兩個溫度的顯著提高,使窯頭及分解爐中燃料的燃燒環(huán)境大為改觀,操作者明顯感覺到,遇有窯系統(tǒng)波動時,與以前相比,調(diào)整恢復(fù)速度相當(dāng)迅速。

  2)熟料溫度下降70~100℃。運行一年多結(jié)果顯示:下道工序設(shè)備故障明顯降低,備件消耗明顯下降。

  3)TS廠熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降2kg/t,噸熟料發(fā)電量提高2.6kWh/t;DX廠熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降6kg/t,噸熟料發(fā)電量保持在原有水平。

  4)兩廠熟料的3d和28d抗壓強度均有所提高;因熟料易磨性改善,水泥磨臺時產(chǎn)量有所增加。

  參考文獻(xiàn):

  [1]熊會思。新型干法燒成水泥熟料設(shè)備設(shè)計、制造、安裝與應(yīng)用[M].北京:中國建材工業(yè)出版社

編輯:俞垚伊

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