新型線-網(wǎng)式電除塵裝置技術(shù)研究及應(yīng)用

江蘇科行環(huán)保股份有限公司 · 2020-10-14 14:00 留言

靜電除塵器對于降低粉塵的排放具有很好的作用,被廣泛用于水泥、火電、冶金、化工等行業(yè),是一種高效且節(jié)能的環(huán)保除塵設(shè)備,隨著排放要求的提高,各種提效改造技術(shù)用于電除塵器。簡略分析傳統(tǒng)導(dǎo)電濾槽與新型線-網(wǎng)式裝置這兩種技術(shù),并對兩種技術(shù)在工程中的實際應(yīng)用情況做了比較與分析,從工期、成本、排放各個角度做了對比,經(jīng)比較發(fā)現(xiàn),這兩種技術(shù)都未增加原除塵器的體積,但新型線-網(wǎng)式的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)都明顯優(yōu)于傳統(tǒng)導(dǎo)電濾槽,收塵效率大幅提高,投資最省、停爐時間短等。

背景技術(shù)

當(dāng)前我國的經(jīng)濟正在快速發(fā)展、環(huán)保力度進一步的加強,各行各業(yè)大力開展節(jié)能減排的工作。國家對工業(yè)爐窯煙塵排放的環(huán)保要求正不斷提高,對除塵技術(shù)手段提出了更高的要求,原有大部分電除塵器都已經(jīng)不能達到當(dāng)前環(huán)保新要求,而新建的電除塵器要達到更高的環(huán)保要求,已經(jīng)不能體現(xiàn)其技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)的優(yōu)勢,因此電除塵器的應(yīng)用領(lǐng)域和規(guī)模已逐漸被壓縮,電除塵器本體收塵效率的提高是電除塵器技術(shù)得到突破性進展的關(guān)鍵。為了提高收塵效率,很多企業(yè)對現(xiàn)有的靜電除塵器進行增效升級改造,主要改造措施有增加新電場保證足夠的集塵極面積、修復(fù)或換新電場內(nèi)部件以及修復(fù)殼體的腐蝕漏風(fēng),糾正氣流均布問題、更換先進的電源等等。但這些改造措施都沒有起到大大降低粉塵排放的終極目標(biāo)。

當(dāng)前線網(wǎng)電除塵裝置介紹及存在的問題

為了高效降低粉塵排放,有很多公司采用導(dǎo)電濾槽的技術(shù),對電除塵器進行改造,在電場后端增加導(dǎo)電濾槽,使得煙塵排放<30mg/Nm3;但是該導(dǎo)電濾槽結(jié)構(gòu)本身存在一定的問題,首先導(dǎo)電濾槽的增加使得阻力大大增加,其次導(dǎo)電濾槽本身結(jié)構(gòu)是通過在濾槽上開有大量的孔洞,實現(xiàn)煙氣通過導(dǎo)電濾槽,這就使得部分粉塵被導(dǎo)電濾槽收集的同時,部分含塵煙氣通過導(dǎo)電濾槽上的孔洞排放出去了,不能最大限度收集粉塵,不能使粉塵排放濃度進一步的下降。

新型線-網(wǎng)式電除塵裝置的結(jié)構(gòu)及原理

新型線網(wǎng)電除塵裝置設(shè)在電除塵器內(nèi)部,在其末尾2-3個電場布置該裝置,該裝置布置在電場尾部,主要由1線網(wǎng)式濾槽、2濾槽振打系統(tǒng)組成、3多孔噴吹系統(tǒng),如圖1所示。

當(dāng)煙氣剛經(jīng)過電場前,流通斷面的粉塵濃度為均勻分布狀態(tài),通過電場到達電場尾端,在電場力的作用下,在陽極板與陰極線之間的空間中,越靠近陽極板粉塵濃度越高,而陰極線附近粉塵濃度卻很低。靠近收塵板粉塵由于獲電粉塵相互排斥以及獲電不足等原因,使得部分粉塵不能被陽極板捕獲,這部分荷電粉塵經(jīng)過電場尾部線網(wǎng)式陽極濾槽,有效捕集陽極板表面逃逸的粉塵。底部振打系統(tǒng)對濾槽進行振打,使濾槽上吸附的粉塵掉落,少部分未能掉落的粉塵在振打的作用下開始松動,在多孔噴吹系統(tǒng)的吹掃作用下徹底脫落,達到清除集塵的目的,并保證濾槽的清潔,保證煙氣流通的順暢均勻。它起到了靜電補集粉塵的功能,同時也增加了攔截過濾粉塵的機理,相當(dāng)于電場收塵面積增加了,多孔泡沫金屬結(jié)構(gòu)呈三維分布,孔和孔形成立體方向的場強,使得粉塵補集能力得到增強,原電除塵器陽極板表面逃逸的粉塵經(jīng)該裝置被進一步收集,使得粉塵排放進一步降低。

新型線-網(wǎng)式電除塵裝置的工程應(yīng)用

本文提出的線-網(wǎng)式電除塵裝置在內(nèi)蒙某電廠2#機組靜電除塵器提效改造項目中成功應(yīng)用。該除塵器為一臺雙室三電場靜電除塵器,電除塵器型號為KDW50/14.6/3×7/0.42,設(shè)計進口煙氣含塵濃度11g/Nm3,電場風(fēng)速達到0.86m/s,比集塵面積為60.3㎡/(m3/s);出口煙塵平均排放濃度為90mg/Nm3,本體阻力≤300Pa。

1#機組電除塵器曾有某公司對其提效改造,改造方案是:檢修原三電場內(nèi)部結(jié)構(gòu),同時采用傳統(tǒng)導(dǎo)電濾槽技術(shù);改造后煙塵排放從90mg/Nm3降至44.6mg/Nm3,阻力增加約為70Pa。

我公司采用新型線-網(wǎng)式電除塵裝置對2#機組靜電除塵器提效改造,仍然保持原電除塵器的三個電場,不再增加電場,不增加其體積,主要對三個電場進行全面檢修,更換損壞的陰極線等;在其第二和第三電場布置該裝置,其中濾槽采用多孔泡沫金屬制作,其通孔率達到98%以上,增加該裝置所產(chǎn)生的阻力小于等于30Pa,非常有限。通過在電場末端設(shè)置該裝置后,實現(xiàn)了電除塵器對粉塵的高效捕集,業(yè)主委托不同的環(huán)保檢測部門,檢測了2#機組電除塵器出口的煙塵排放濃度,結(jié)果均小于15mg/Nm3,在不增加電除塵器體積、運行維護費的前提下,改造后降低煙塵排放濃度83.7%。

傳統(tǒng)濾槽上開有大量的孔洞用于煙氣流通,這種結(jié)構(gòu)增加了大湍流系數(shù),影響收塵,造成內(nèi)部氣流一定程度的混亂,相當(dāng)于只增加了收塵表面積。而多孔泡沫金屬的氣流均勻性非常好,成功避免氣流混亂,便于收集粉塵,三維分布的結(jié)構(gòu),增加的收塵面積遠大于傳統(tǒng)濾槽,使得粉塵排放進一步降低,多孔噴吹系統(tǒng)正常情況不使用,以免二次揚塵,主要輔助振打系統(tǒng)清灰,避免了粉塵堵塞殘留造成阻力的增加。傳統(tǒng)濾槽在三個電場上進行了改造安裝,而新型線-網(wǎng)式裝置僅僅對第二、第三電場進行了改造安裝,安裝工作量縮減不到三分之一,整個工程成本也得到降低,最重要的是排放性能遠優(yōu)于傳統(tǒng)濾槽。考慮到原電除塵器僅有三個電場,性能已經(jīng)達到了設(shè)計的目的,如再多一個電場的改造,數(shù)值將會進一步下降。

隨著除塵超低排放技術(shù)的不斷發(fā)展和大量應(yīng)用,看到其優(yōu)良的節(jié)能減排及經(jīng)濟效果的同時,也不能忽視其中存在的問題。電除塵器改造、優(yōu)化應(yīng)穩(wěn)步扎實的向前推進,這樣才能實現(xiàn)比較好的性能、經(jīng)濟性和穩(wěn)定性。電除塵器改造的方案多種多樣,每一種都有各自的特色,在大量理論研究基礎(chǔ)上、實踐檢驗的支持下,循序漸進的提高其改造性能,讓其在大氣環(huán)境污染治理上發(fā)揮重要的作用。

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