大冶尖峰窯密封改造項(xiàng)目入選黃石市職工創(chuàng)新成果展
近日,黃石市總工會(huì)舉辦“十二五”期間職工技術(shù)創(chuàng)新成果展,大冶尖峰水泥公司窯密封改造項(xiàng)目入選參展。
大冶尖峰回轉(zhuǎn)窯原裝窯尾密封為石墨塊結(jié)構(gòu),在運(yùn)行過程中固定石墨塊的彈簧等零件容易高溫失效,石墨塊松動(dòng)破損,故障率高,漏風(fēng)嚴(yán)重。2015年3月,大冶尖峰公司將原密封方式改為重錘壓緊摩擦板式密封。該密封方式的主要特點(diǎn)是,通過動(dòng)靜密封環(huán)之間的摩擦來實(shí)現(xiàn)窯尾密封,密封效果好,結(jié)構(gòu)可靠,對(duì)窯尾偏擺的適應(yīng)能力強(qiáng);動(dòng)靜密封環(huán)之間使用周向均布在煙室上的重錘壓緊裝置壓緊,壓緊力可根據(jù)密封環(huán)的接觸情況、磨損情況隨時(shí)在線調(diào)整,穩(wěn)定可靠;優(yōu)化后的料斗回料裝置,可將從回轉(zhuǎn)窯內(nèi)漏出的少量物料帶回到喂料舌頭上。這種密封裝置不需要回料溜子,不需要在窯尾土建平臺(tái)上開孔做回料裝置,調(diào)整維護(hù)方便,密封環(huán)使用壽命長(zhǎng),密封裝置后期運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低。
該改造項(xiàng)目實(shí)施后,有效降低了系統(tǒng)漏風(fēng),提高了分解爐內(nèi)煤粉燃燒速度,避免了煤粉后燃。改造后窯尾鍋爐進(jìn)口溫度由335℃下降至300℃,窯頭鍋爐進(jìn)口溫度由400℃下降至360℃左右;系統(tǒng)負(fù)壓在增產(chǎn)的情況下,整體下降200Pa左右;氨水用量由原來5只噴槍20Hz下降至3只噴槍14Hz左右,每天可節(jié)約氨水7噸;系統(tǒng)產(chǎn)量較以前相比,每天約增產(chǎn)100噸左右。
編輯:張敏
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