水泥熟料燒成系統(tǒng)操作新技術
新型干法水泥生產(chǎn)技術是以懸浮預熱和窯外分解技術為核心的水泥熟料生產(chǎn)技術。但是多年來新型干法生產(chǎn)線的操作方法一直沿續(xù)了原來中空窯的操作方法。這種操作方法制約了新型干法生產(chǎn)技術特點的充分發(fā)揮。本文中介紹的這套新的操作技術,是建立在近100條生產(chǎn)線熱工標定結果基礎上的。這些標定結果真實的反映出正在運行的燒成系統(tǒng),三次風的實際風量要比工況狀態(tài)下的理論值和實際用煤量所需空氣量要少20—30%。而這也正是預熱預分解系統(tǒng)的分解爐越做越大的根本原因。本文中介紹的這套操作技術,充分發(fā)揮新型干法生產(chǎn)技術原理,最大限度的提高了分解爐的能力和技術性能,同時又充分發(fā)揮了水泥工藝學中“正常火焰煅燒”操作制度的優(yōu)點。這套操作技術的完善,是建立在對系統(tǒng)進行了精準平衡的計算的基礎上的,因此又叫精準平衡操作技術。
前言
窯外分解技術在中國出現(xiàn)已經(jīng)四十多年了。技術已經(jīng)很成熟。以至于如果有人說這個系統(tǒng)還可以進行優(yōu)化時都很少有人相信。
然而自從窯外分解技術進入到中國以來,至今沒有提出一套完整的標準的能夠充分發(fā)揮分解爐性能的燒成系統(tǒng)操作的方法。按照任何技術都是在發(fā)展的觀點,這顯然是不正常的。窯外分解的基本理論是成熟的,大家也都在按照一些原則進行著操作。但是隨著國家對環(huán)保節(jié)能要求的提高,原有的操作技術已經(jīng)難以適應。例如控制窯內(nèi)的過??諝庀禂?shù)在1.05的情況下進行正常煅燒就基本是不可能的(雖然有些標定數(shù)據(jù)達到了這個結果)。淄博科邦公司在這些年的生產(chǎn)實踐中,在不斷為水泥廠解決生產(chǎn)難題的過程中,探討出了一些新的操作方法。并組合起來系統(tǒng)的使用,取得了不同于原來操作方法的效果。在知識產(chǎn)權專家的建議下,這項技術申請了發(fā)明專利:《水泥熟料燒成系統(tǒng)控制方法》。
這項操作技術的產(chǎn)生應該追溯到1995年。那時候生產(chǎn)線的能力都不大,700t/d的就是大生產(chǎn)線了。當時很多生產(chǎn)線的熟料冷卻都是采用的單筒冷卻機。在生產(chǎn)時,窯頭罩都是正壓或是微正壓。完全負壓的很少。有些工廠窯頭正壓到看火都需要拿著像盾牌一樣大的看火鏡。當時大家都不明白產(chǎn)生正壓的原因,有些工廠甚至將高溫風機的風量加大了一倍,祈望將窯頭拉成負壓,但是沒有作用,反而使生產(chǎn)更不穩(wěn)定了。當時就有一些文章探討單筒冷卻機的規(guī)格和回轉窯規(guī)格的匹配問題,希望通過匹配來解決窯頭正壓問題。也有一些工廠,對窯頭罩進行了改造,特別是窯頭冷煙室的尺寸。改造后確實有些效果,但隨之帶來的是產(chǎn)量降低和熱耗增加等一些其他方面的影響。
淄博科邦在研究了這種現(xiàn)象,并在一些在水泥廠工作的專家的啟發(fā)下,利用組合技術實現(xiàn)了窯頭罩的負壓工況。同時使旋窯的產(chǎn)量大幅度提高。實現(xiàn)了多種懸浮預熱器窯的達標達產(chǎn)。在這種情況下逐漸認識了系統(tǒng)空氣平衡的重要性以及其中的一些特殊關系。真正達到高峰的是利用這方面的技術解決了當時被稱為水泥行業(yè)老大難問題的河北宣化水泥廠(今張家口金隅)700t/d生產(chǎn)線的達標問題。在以系統(tǒng)空氣平衡為主要指導思想的基礎上,沒有對系統(tǒng)進行大的改動,只改了一些在他人看來無足輕重的若干細節(jié)部位,就使這個建廠10年沒有達標的生產(chǎn)線,遠遠得超過了設計產(chǎn)量而達到了800t/d。
時至今日,科邦公司已經(jīng)完成了關于分解爐和篦冷機的優(yōu)化操作的研究,完成了燒煤燃燒器的合理使用的研究,同時完成了在10000t/d以下規(guī)模多條生產(chǎn)線應用這項操作技術的原理進行操作的工作。并取得了顯著效果。
俗話說,三分技術七分操作(這個說法不一定準確)。一個技術設計好的燒成系統(tǒng),設計者如果不能同時設計出相對應的合理的操作方法,那它就不會充分發(fā)揮出設計者期望的性能。所以科邦公司在推出燒成系統(tǒng)優(yōu)化技術的同時也推出了這項操作技術(專利)。希望它與淄博科邦公司推出的其他技術一起,為水泥熟料生產(chǎn)線再次降低熱耗,減少有害氣體的排放的技術進步做出一些貢獻。
一 技術的起源
水泥熟料燒成系統(tǒng)的操作,是直接關系到水泥質(zhì)量和成本的重要工作。同時還直接影響著系統(tǒng)NOx的產(chǎn)生量、SNCR脫硝系統(tǒng)的氨水用量。影響著熟料制造成本。因此,掌握先進的、正確合理的、精準的、高水平的操作技術是水泥廠中控工作的最重要的任務。
新型干法水泥生產(chǎn)技術的核心是懸浮預熱和窯外分解技術。因此,采用窯外分解技術的燒成系統(tǒng),首先需要保證窯尾預熱器系統(tǒng)特別是分解爐的正常、穩(wěn)定、高效的工作。并使其最大限度的發(fā)揮預熱預分解作用。而目前正在運行的新型干法熟料燒成生產(chǎn)線,多年以來一直都延續(xù)一種基本相同得原則和方法來操作。這種方法在運行中的表現(xiàn)特點為:
三次風管的閥門開度控制在30---50%,以加強窯內(nèi)通風;噴煤管的火焰調(diào)整為活潑有力,把噴煤管定位在第四象限,加強火焰對熟料的直接熱交換作用;把窯頭罩壓力控制在-50----0pa;窯轉速達到最高轉,實現(xiàn)薄料快燒。
隨著新型干法生產(chǎn)技術的進步和社會環(huán)境對節(jié)能減排和減少氮氧化物等有害氣體排放要求的不斷提高。這種舊有的操作方法已經(jīng)逐漸感到難以適應這些要求。例如:分級燃燒技術,需要控制窯內(nèi)的工況在低過剩空氣系數(shù)的況態(tài)下(α≦1.05)。這樣可以減少氮氧化物的生成量,提高并穩(wěn)定分解爐分級的效果,就是一個很典型的例子;不少分級燃燒技術就是因為無法使窯內(nèi)的過??諝庀禂?shù)實際達到要求數(shù)值,而達不到減少NOx的效果。很多窯如果這樣操作,就會出現(xiàn)熟料呈現(xiàn)還原氣氛的現(xiàn)象,嚴重影響熟料質(zhì)量。還有,將噴煤管定位在第四象限的位置,很容易使煤粉落入熟料中去,形成熟料的還原氣氛。
這項新的操作技術是建立在淄博科邦公司對燒成系統(tǒng)優(yōu)化理論的基礎上。其中科邦公司創(chuàng)始人郭紅軍先生《關于分解爐的優(yōu)化和操作》;《篦冷機的優(yōu)化和操作》;《燒煤燃燒器的合理使用》等系列講座中的理論解釋和對燒成系統(tǒng)的全面認識和分析,為這種操作方法奠定了基礎。同時指導著這種種操作技術的合理應用。
2 新的操作技術建立的基礎
以理論計算、數(shù)據(jù)分析為依據(jù);以系統(tǒng)空氣平衡為操作前提;
以保證分解爐用風(三次風)和采用“正?;鹧骒褵贫取辈僮鳛橹攸c;
以窯頭罩的溫度、壓力兩個數(shù)據(jù)為主要控制參數(shù);
通過合理調(diào)整窯頭噴煤管的四個風速和風量的匹配、合理篦冷機的操作,最終實現(xiàn)熟料燒成的高質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗、低排放的目標。
這項操作技術在系統(tǒng)運行參數(shù)中的表現(xiàn)特點為:
1 三次風管的閥門開度在85--100%;
2 噴煤管定位在窯口中心線以上(0,10--50);
3 采用“正?;鹧骒褵贫取薄?
2.1 以理論計算、數(shù)據(jù)分析為依據(jù),以系統(tǒng)空氣平衡為前提
采用這項技術進行操作之前,首先要進行系統(tǒng)分析計算。弄清楚系統(tǒng)中各部位的空氣來源和數(shù)量。弄清楚排出多余空氣的數(shù)量和能力以及排出煙氣的能力。清楚篦冷機內(nèi)零壓點的位置和對應的風機數(shù)量。制作簡單的平衡圖(見上),然后進行分析。
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2.1.1 懸浮預熱預分解系統(tǒng)的分解爐有三十幾種。這些分解爐由于結構不同、規(guī)格不同或是結構相同參數(shù)不同,以及配套的噴煤管不同,其性能是不一樣的。而且運行中需要的空氣量也不一樣。以5000t/d的D-D爐窯尾系統(tǒng)為例:這種爐型其過??諝庀禂?shù)需要1.15(亦有過剩空氣系數(shù)只需要0.95的分解爐)。在產(chǎn)量達到5700噸時,分解爐的用風量為132941m3/h。進入分解爐時的工況風量為603576m3/h。按照此平衡數(shù)據(jù)計算,窯內(nèi)的煙氣量為526683m3/h(工況),窯尾煙室縮口的實際風速為32--33m/s;如果在操作中將三次風管的閥門關到很小,窯內(nèi)的實際通風就更大了,所以縮口的風速就會更高。這時如果窯尾煙室縮口的直徑不變的話,分解爐內(nèi)的氣體流場就會因為三次風風速和風量脫離設計時的數(shù)值,使分解爐不能按照設計參數(shù)來發(fā)揮作用,使系統(tǒng)的能力受到了限制。
2.1.2 系統(tǒng)中采用的篦冷機在冷卻風機的配套風量上也不一樣;一般第三代篦冷機的冷卻風量大約是2.3nm3/kgcl。而第四代篦冷機的冷卻風量僅有1.5-1.8nm3/kgcl。這樣余風抽取口和煤磨抽風口的位置設置就應該不一樣。燒成系統(tǒng)用風量和余風排風量的分界線(也即人們常說的篦冷機的“零壓點”)就不一樣了。如果“零壓點”內(nèi)設置了取風口,那么在操作時就很難保證系統(tǒng)運行時的燃燒空氣量。即使“零壓點”在抽取口之內(nèi),如果冷卻風機的實際供風量(閥門開度或者轉速)不能達到設計要求,則“零壓點”就會向后移動到取風口的位置。而這時仍然不容易保證系統(tǒng)用風?;蛘呤且愿叩挠妹毫縼肀WC系統(tǒng)運行。仍以5000t/d的燒成系統(tǒng)為例:在產(chǎn)量達到5700噸時,熱耗105kgce/tcl時,需要用的空氣量為219888m3/h。一般情況下,篦冷機的一段篦床配套風機有六臺,其總風量基本正好滿足。但是在實際運行中,很多風機的進風口閥門開度只有70-90%,或者是變頻器的頻率調(diào)整在45Hz以下,這樣一來,一段的供風量就不能滿足燃燒用空氣的要求了。在這種情況下,如果再繼續(xù)提高產(chǎn)量,將會造成用煤量大幅增加的現(xiàn)象(有很多工廠的實際情況已經(jīng)驗證了這一點),使熟料的熱耗急劇增加。形成產(chǎn)量越高,熱耗越高的現(xiàn)象。而且還會因為煤粉不能充分燃燒,容易造成質(zhì)量不穩(wěn)定的狀況。所以,操作時就需要考慮如何用二段的風機來提供風量的問題;或者是提高噴煤管的供風量來保證空氣量。但這樣做在實際操作時一般的操作人員很難做到。
2.1.3 對于小窯頭罩結構的系統(tǒng)來說,由于其窯內(nèi)用風和分解爐用風是分別從篦冷機的不同位置引風的。這樣就需要多考慮一種因素:如果窯頭罩的尺寸范圍內(nèi)的冷卻風機供風量不能滿足窯內(nèi)煤粉燃燒的需要,就需要調(diào)整三次風管的取風口的位置,或是調(diào)整三次風取風口的尺寸。再或是關小三次風管閥門,控制三次風管在此范圍內(nèi)的抽風量。這樣一來,系統(tǒng)地整體阻力就會增加,高溫風機的實際風量就會減少,電機的電流就會增大了;
所以,一個設計合理的燒成系統(tǒng)除了預熱器、分解爐設計合理之外,還需要窯頭罩結構、篦冷機的冷卻風機、余風排放口的位置、三次風管直徑、送煤管道規(guī)格及布置等等細節(jié)設計合理。才能保證系統(tǒng)中各部件的能力充分匹配,才能使操作人員在采用合理的操作方法時,使系統(tǒng)發(fā)揮出全部能力。以理論計算、數(shù)據(jù)分析為依據(jù),以系統(tǒng)空氣平衡為前提(包括窯的煙氣平衡)來進行操作,就是讓操作者在進行操作之前,就做到心中有數(shù)。可以使系統(tǒng)快速準確的進入到最佳狀態(tài)。
2.2以保證分解爐用風和窯內(nèi)“正?;鹧骒褵贫取睘橹攸c
新型干法水泥生產(chǎn)技術的核心是懸浮預熱和窯外分解技術。因此,采用窯外分解技術的燒成系統(tǒng),首先需要保證窯尾預熱器系統(tǒng)特別是分解爐的正常穩(wěn)定工作。并使其最大限度的發(fā)揮作用。
任何一個分解爐都是通過模擬試驗和工業(yè)試驗得出其性能地。同時在實際應用到生產(chǎn)線中去的時候,都利用放大系數(shù)進行了修正。即使這樣,實際應用中也會因為種種原因而與試驗數(shù)據(jù)有些差別。
三次風大多數(shù)都是由窯頭罩的上方抽?。ㄒ灿袕捏骼錂C的殼體上抽取的)。當高溫的二次風經(jīng)過窯頭罩下部的煙室去往窯內(nèi)和分解爐的時候,回轉窯內(nèi)的氣體流速因為噴煤管的高速射流的作用,其阻力要小于三次風管(窯皮過厚和結構不合理除外)。因此窯內(nèi)的通風比較容易保證。而分解爐就要難一些。所以為了保證預分解系統(tǒng)的作用,首先要保證分解爐的用風,這樣,三次風管的閥門就應該盡可能的打開。但是,一般的燒成系統(tǒng),如果打開的幅度超過50--60%,都會出現(xiàn)感覺窯內(nèi)通風不足的現(xiàn)象。所以,在操作中就需要有另外的操作來進行相應的配合。以實現(xiàn)這種首先保證分解爐性能的操作方法。
這樣操作的結果與以往相比,增加了分解爐的用風量,保證了分解爐內(nèi)實際流場更加接近設計的流場,保證并提高了分解爐的性能。
三次風管閥門開大,有五點明顯的好處:
1、保證了分解爐的用風量;(以前由于檢測儀器的原因,三次風的用量一直檢測不準,現(xiàn)在有條件了,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)工廠三次風確實不足,一般少20-30%)
2、三次風管的阻力小了,降低了從窯頭罩到分解爐出口處窯、爐兩個系列的平衡壓力;
3、 三次風從窯頭罩到分解爐的輸送過程中,溫度降會減少,也就是進入分解爐時的溫度會提高;
4、 三次風管閥門的磨損會減少;
5、 三次風管內(nèi)的積灰減少,甚至沒有積灰。
這些效果,都是生產(chǎn)管理者希望而以前無法做到的。
從燃燒學中的煤粉燃燒原理和已經(jīng)有的實驗結果證明:分解爐的用風量和溫度增加后,可以加快煤粉的燃燒。提高煤粉的燃盡率。而加快煤粉燃燒和燃盡率,就可以提高分解爐的性能。
最近幾年,國內(nèi)有一些積極追求燒成技術進步的知名企業(yè),開始采用更先進的儀器來檢測三次風的真實情況。已經(jīng)完成的近100條生產(chǎn)線的一些檢測發(fā)現(xiàn),三次風量少于理論風量。因此更為這種操作方法的推廣提供了依據(jù)。
另外,當減少了窯內(nèi)的用風量后,怎樣可以不用采用拉大窯內(nèi)通風來拉長噴煤管火焰的做法,使火焰的形狀受外界(窯內(nèi)通風)的影響小??梢匀菀椎恼{(diào)整火焰形狀,形成“正常火焰煅燒制度”的操作。也是需要解決的問題。不解決這個問題,分解爐用風量就不能增大。
研究水泥煅燒工藝的專家們發(fā)現(xiàn),水泥熟料的煅燒過程中,在燒成帶形成恒定溫度煅燒時(在燒成帶的每一個橫街面上,火焰的溫度差很?。炝系母黜椫笜耸亲詈玫?。
“正?;鹧骒褵贫取钡牟僮鳎梢允够鹧娴男螤罡右?guī)整,使火焰在長度方向上的溫度差變小,可以接近恒溫度的工況,最終形成了接近恒溫煅燒的工藝狀況。而這種煅燒狀況,正是優(yōu)質(zhì)水泥熟料燒成所需要的。采用這種煅燒制度燒制出來的熟料,質(zhì)量穩(wěn)定,不容易出現(xiàn)游離鈣忽高忽低的大波動。同時由于燒成帶溫度穩(wěn)定,熟料結粒好于其他幾種燒成制度下生成的熟料。我們在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn),這種火焰和煅燒制度,可以做到不需要利用控制窯內(nèi)通風大?。ㄈ物L閥門開度)來控制火焰的形狀。
2.3以窯頭罩的溫度、壓力兩個數(shù)據(jù)為主要控制參數(shù);
燒成系統(tǒng)在運行中,大約有100個左右的溫度和壓力數(shù)據(jù)(單雙系列不同,不同類型篦冷機時亦不同)。這些運行參數(shù)可以分為兩類:控制參數(shù)、狀態(tài)參數(shù)。
所有的控制參數(shù)都是需要在運行中進行控制的,并且有直接對應的控制方法。象窯尾煙室的溫度,就是用窯頭噴煤管的加減煤量和風速、位置的調(diào)節(jié)來直接控制的(當然入窯生料的溫度高低,高溫風機拉風也會影響這個溫度的變化)。
分解爐出口的溫度,就是用分解爐的用煤量來控制的。一般情況下,加煤就可以提高溫度。但是,當選用不同類型的噴煤管之后,通過調(diào)整噴煤管的位置,減煤也會使溫度升高。
而狀態(tài)參數(shù)則不需要控制。它只是顯示了某一部位的工作狀態(tài)。比如旋風筒錐體的壓力就是為了顯示這個部位是否發(fā)生了堵塞;而通過對比旋風筒出口壓力和錐體壓力,則可以發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)漏風的情況。這些參數(shù)的變化,雖然沒有直接的對應措施來控制,但是可以通過其他的措施來解決。比如,錐體壓力從負值變?yōu)榱銐毫Φ臅r候,就可以用空氣炮吹堵,使其恢復到負壓值。
窯尾煙室的壓力參數(shù)就是一個狀態(tài)參數(shù),其主要是用來判斷窯內(nèi)的通風狀態(tài)和窯內(nèi)的某些工況。如果壓力的負壓值增大,就說明窯內(nèi)通風阻力增大了,實際情況就有窯內(nèi)結圈,結蛋等工藝故障、
也有比較特殊的參數(shù),即屬于控制又屬于狀態(tài)的參數(shù),象C1出口溫度。有經(jīng)驗的人員都會知道,這個溫度的變化與幾個因素有關:
一是與預熱器的設計有關。當預熱器的(五個旋風筒及聯(lián)接管道)結構確定之后,這個溫度也基本就確定了;
二是與喂料量有關;
三是與分解爐用煤量有關;
四是與窯頭噴煤管的使用和控制有關;
五是于原材料的特性有關。不同產(chǎn)地和不同礦層的石灰石或是不同類型的硅質(zhì)原料,都會使這個溫度發(fā)生變化。
實際生產(chǎn)中,這個溫度經(jīng)常會因為窯頭噴煤管的使用和調(diào)整發(fā)生變化。很多情況下(與分解爐結構有關),當頭煤加多了的時候,C1的溫度也會很快升高的;而有時候當噴煤管的位置調(diào)整后,這個溫度又會下降。所以,其具有部分可控制成分。
對于在生產(chǎn)中,要控制好窯尾和分解爐的溫度的作法。是眾所周知的。這兩個溫度,不管是多大規(guī)模的生產(chǎn)線,均須控制在1050±50℃和880±10℃的范圍內(nèi)。
而對于窯頭罩的壓力和溫度(二次風溫)的控制,則被大多數(shù)工廠放在了次要一些的位置上。特別是當篦冷機的性能不是很好,或者是生料喂料量不穩(wěn)定,化學成分波動大的情況下,這兩個參數(shù)就更不被重視了。
但是,不管從理論上還是實際生產(chǎn)中,重視在窯頭罩上顯示出來的這兩個數(shù)據(jù)并進行有效控制,都具有非同一般的重要意義。
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前面講過,采用單筒冷卻機系統(tǒng)的新型干法生產(chǎn)線,大多數(shù)都比較難實現(xiàn)達標達產(chǎn)。而且大多數(shù)無法消除窯頭罩的正壓現(xiàn)象。水泥行業(yè)的專家一直沒有對這種現(xiàn)象形成共同的認識??瓢罟驹?7年時解釋并解決了這個問題。并以此理論為基礎,解決了多個工廠的達標超產(chǎn)問題。
我們首先把這個點(窯頭罩)設為整個燒成運行時煤粉燃燒用空氣的平衡點。因為燒成系統(tǒng)煤粉燃燒所需要的空氣,大約93%都要通過窯頭罩(其余的通過噴煤管風機供給)。當窯頭罩壓力數(shù)據(jù)穩(wěn)定在0-----30pa時(要真實數(shù)據(jù)。并與窯頭罩大小有關),就說明通過的空氣量是穩(wěn)定的。這樣煤粉燃燒的條件(過??諝庀禂?shù))就能夠保證。
其次,當這個位置的溫度數(shù)據(jù)高(最好的是大窯頭罩的時候≧1150℃,小窯頭罩的結構時≧1200℃)并穩(wěn)定時,系統(tǒng)的用煤量就具備了減少的條件。
還有重要的一點是,這個溫度數(shù)據(jù)是篦冷機性能和熟料急冷效果的一個觀測點。當二次風溫≧1150℃(大窯頭罩)說明熟料的急冷效果可能是好的(合理檢測位置和合理的料層厚度)。反之則不夠好。
所以,只有這兩個數(shù)據(jù)穩(wěn)定,煤粉的燃燒條件和燃燒狀況才能夠穩(wěn)定(其它條件不變時)。系統(tǒng)的穩(wěn)定運行才會有保障。反之則很難穩(wěn)定系統(tǒng)的其他運行參數(shù)。并容易使系統(tǒng)出現(xiàn)窯內(nèi)結圈、預熱器結皮堵塞等工藝故障。
中空操作人員穩(wěn)定這兩個參數(shù)的能力和水平,也是評判其操作篦冷機水平的一個重要依據(jù)。而篦冷機的篦速、篦床壓力,都應該依此參數(shù)的穩(wěn)定、提高來進行調(diào)整。
穩(wěn)定這個參數(shù)的操作,也將篦冷機供風風機的開度和頭排風機的操作關聯(lián)起來。將煤磨的開停機關聯(lián)起來。使窯頭部分的所有風機全部納入了一個完整的系統(tǒng),來保證系統(tǒng)空氣用量的精準穩(wěn)定。改變了人們原來為了發(fā)電而隨意調(diào)整頭排風機的錯誤做法。也使人們在開停煤磨時要注意增加供風量。
在評價一個中空操作人員的水平時,能否穩(wěn)定這兩個數(shù)據(jù),并提高二次風溫也是一個重要依據(jù)。
2.4關于噴煤管的調(diào)整
噴煤管的調(diào)整使用,是操作技術中必不可少的內(nèi)容。
我們經(jīng)過對一百八十多種不同類型、不同結構、不同規(guī)格噴煤管的使用情況的分析和驗算,總結出了采用數(shù)據(jù)分析方法判斷噴煤管性能方法,以及進行調(diào)節(jié)的經(jīng)驗。同時也提出了很多有重要意義的理念。
2.4.1噴煤管的性能是由噴煤管的四個風速和風量的合理匹配來實現(xiàn)的。單一的高風速,并不能實現(xiàn)火焰在實際使用中的大推力、不能使火焰剛性增強;
2.4.2不同結構的噴煤管調(diào)節(jié)使用和定位的方法不同;
2.4.3高性能的噴煤管,一定要配置長徑比合理的攏焰罩;
2.4.4噴煤管的內(nèi)、外凈風和煤風的截面積,一定要能夠在使用中進行調(diào)節(jié)。而不能通過調(diào)節(jié)供風量來調(diào)節(jié)風速;凈風機變頻,通過改變風量來調(diào)節(jié)風速是不斷變化過??諝庀禂?shù)的不合理方法;
2.4.5名義上的低氮燃燒器(僅一次風量≦6%),在凈風壓力很>36kpa時,非常容易產(chǎn)生高的氮氧化物(短焰急燒、窯前亮度高);
2.4.6長而均勻的火焰形狀,符合“正常火焰煅燒制度”的原理,可以實現(xiàn)恒溫度煅燒。降低NOx的生成量。并可以形成厚薄均勻,堅固結實的窯皮??梢源蠓妊娱L耐火磚的壽命;
2.4.7調(diào)整好并定位合理的噴煤管,可以在生料成分波動比較大,合格率比較低時,控制熟料的合格率達到比較高的水平。
2.4.8低氮燃燒器不能僅僅是一次風量低,最主要風道布置合理;
2.4.9任何一種噴煤管在用煤量多時,都會減少NOx。而減少用煤量時,都會增加NOx。
所以,在使用噴煤管之前詳細了解噴煤管的結構,并進行測量、計算;弄清楚凈風機和煤風機的參數(shù)和管道直徑并經(jīng)行計算。進行噴煤管性能的分析,才能合理的調(diào)整噴煤管個風速的匹配。使噴煤管的性能發(fā)揮到更好。
3 噴煤管定位在窯口中心線以上的理論依據(jù)
這是采用了兩種理論來論證后確定的:
3.1 回轉窯內(nèi)傳熱有三種熱交換方式------傳導、對流、輻射的原理;
3.2 回轉窯的長度直徑比在10--12(短窯)時,熟料質(zhì)量比較好的原理。
回轉窯內(nèi),窯皮是起著儲存熱量和保護窯內(nèi)耐火磚兩種作用的物質(zhì)。窯皮溫度要比熟料的溫度高。在熟料和其接觸后,窯皮會把熱量傳遞給熟料,使熟料升溫。在旋窯轉動的過程中,呈堆積狀的熟料的上表面的那部分,一直是在滑動的,所以被輻射和對流熱交換的過程是一直在變化的。特別是當被壓倒熟料里面去后,基本就無法吸收熱量了(熟料溫度基本相同)。而堆積在料層最底面與窯皮接觸的部分,一是一直不動的;二是一直被窯皮釋放的熱量進行著加熱,因而長時間進行著換熱效率比較高的熱傳導。
將噴煤管定位在窯口中心線以上后,一是可以最大限度的利用火焰燃燒的熱氣流,對窯皮進行加熱。在高溫窯皮轉到下方,熟料堆積在上面與窯皮接觸沒有相對移動的過程中時,充分進行熱交換,提高熱交換效率;二是避免了火焰離熟料太近,煤灰容易落入熟料中形成還原氣氛的工況;三是火焰的前部熱氣流吹向了入窯生料的上方,而不是正對著向前移動得物料,這樣入窯后的物料向前移動得速度提高了。
根據(jù)國內(nèi)外近些年對窯內(nèi)煅燒技術的研究:對于碳酸鈣已經(jīng)分解了95%的生料來說,在窯內(nèi)分解帶停留2min就可安全分解;而在主要礦物C3S穩(wěn)定形成之前,從窯尾到燒成帶的速度快了,升溫速度也就會快。升溫速度快CaO 的吸收速度也越快,越有利于C3S的形成。CaO等新生態(tài)氧化物的活化能和反應活性得到充分而及時的利用,在這種情況下所形成的熟料礦物結粒好,多呈微晶和微孔結構。不僅可以穩(wěn)定提高熟料質(zhì)量和28d強度,而且易磨性獲得改善。反之,如果物料在過渡帶停留時間過久,會過早形成大晶柱C2S,容易起飛沙、結圈、起大塊等現(xiàn)象。而且C2S在高溫下停留時間過長,結構致密,不利于到燒成帶再吸收CaO形成C3S礦物,熟料的易磨性也會降低。
在我們不可能將現(xiàn)在以有的長徑比在15的回轉窯改造成長徑比11的短窯的時候,采用這種定位方法,可以減少噴煤管的高速熱氣流對物料移動的阻擋作用,加快生料在過渡帶的移動速度,因此從工藝上來說,相當于部分起到了短窯的作用。改善了熟料質(zhì)量,并降低了熱耗。
經(jīng)過大量的研究和實踐工作,我們還得到了兩個重要證明:
1 不是所有的噴煤管都能夠定位在中心線以上使用,只有能夠形成水泥工藝學中定義的“正常火焰煅燒制度”的火焰的噴煤管,才能夠在這樣的工況下穩(wěn)定使用而不出現(xiàn)掃窯皮的現(xiàn)象,從而實現(xiàn)熟料質(zhì)量的提高;
2 三次風管的閥門能否全部打開,還與分解爐結構有關。分解爐內(nèi)的氣體流場越合理、穩(wěn)定,三次風管的閥門越可以全部打開(在現(xiàn)有三次風管尺寸的情況下)。原來不能打開操作的分解爐,在對三次風管的入爐結構進行改造后,完全可以打開操作。
通過在一些水泥廠的應用中不斷完善,這項操作技術已在不同類型分解爐系統(tǒng)和不同規(guī)格的生產(chǎn)線中應用,同時在白水泥、油井水泥、膨脹水泥等特種水泥生產(chǎn)線中成功應用。均取得了提高和穩(wěn)定熟料質(zhì)量(游離鈣合格率和強度)、降低熱耗、提高分解爐能力和運行穩(wěn)定性、降低系統(tǒng)阻力、提高三次風溫、消除三次風管積灰,提高三次風管閥門壽命,穩(wěn)定系統(tǒng)運行工況,減少NOx排放的預期效果。
采用精準平衡操作技術的案例之一
公司名稱:南方水泥集團 HS南方水泥
生產(chǎn)規(guī)模:2500t/d
生產(chǎn)條件:4*60m回轉窯;雙系列預熱器;分解爐雙進風,第三代篦冷機;采用一次風量<6%的低氮燃燒器;帶余熱發(fā)電。無自有礦山。有圓形石灰石預均化堆場。無原煤均化。
由于工廠沒有礦山,并且進場原材料的狀況沒法自己控制(集團統(tǒng)一采購),因此導致入窯生料的產(chǎn)地以及質(zhì)量波動很大,從而導致熟料也不停的波動。最明顯的是當游離鈣超標的時候,會一連幾個都高,只能減料才能控制。熟料的3d強度28--29Mpa; 28d強度57--58Mpa。三次風管的閥門采用預燒型結構,每平均1---2年換一次。三次風管的直徑1900mm。正常情況下,三次風管內(nèi)的積灰厚度600--700mm。靠近窯頭罩處有1000---1200mm。
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采用新的操作方法后改變的情況:
1游離鈣的變化幅度小了,合格率提高。平均值降低了0.5,在1.3以下。
2產(chǎn)量提高了200t/d左右,在達到3300t/h時,窯頭的用煤量減少了0.4t/h;
3熟料強度提高到:3d 強度31--32Mpa; 28d強度60--62Mpa;
4氮氧化物降低80--100mg/m3;
5分解爐出口壓力降低400pa;
6 三次風溫提高了80--100℃;
7窯皮堅固、光滑、平整。提高了耐火磚壽命。燒成帶筒體經(jīng)??梢圆挥蔑L機冷卻;
8 系統(tǒng)運行穩(wěn)定,可以幾天不用進行大的操作。
9 三次風管閥門基本無磨損;
10 三次風管的直徑加大到2400mm后,管內(nèi)基本無積灰;
其他技術狀況:見照片
窯皮情況
雙進風方形水平段 三次風管
采用精準平衡操作技術的案例之二
公司名稱: 中材ZCGS水泥
生產(chǎn)規(guī)模:5000t/d
生產(chǎn)條件:4.8*72m回轉窯;雙系列預熱器;分解爐雙進風,第三代篦冷機;采用設計院推薦的低氮燃燒器;無余熱發(fā)電。無自有礦山。有圓形石灰石預均化堆場。無原煤均化。
由于工廠沒有礦山,進場原材料的狀況可以部分控制,因此導致入窯生料的質(zhì)量波動很大,從而導致熟料也不停的波動。投產(chǎn)三年以來最明顯的是基本沒有連續(xù)兩個班游離鈣全部合格的記錄。游離鈣在1.5—2%之間。系統(tǒng)運行中預熱器經(jīng)常堵塞,窯內(nèi)窯皮一直不好,燒成帶前面約8米長一段,經(jīng)常沒有窯皮,耐火磚的壽命5個月左右;系統(tǒng)運轉率常年在55%左右。分解爐控制難度較大,只要溫度波動,則需要加減03—1t/h煤的用量才能控制住。操作人員的勞動強度非常大;
熟料的3d強度29-30Mpa; 28d強度48--51Mpa。三次風管的開度在30%,由于采用了小窯頭罩結構,三次風管圓柱型部分沒有積灰,但是分支風管的水平段積灰。三次風管閥門在5個月時間能磨損去約500mm。
系統(tǒng)優(yōu)化并采用新的操作方法后改變的情況:
1游離鈣合格率提高到80%以上。游離鈣降低到1.5%以下;
2產(chǎn)量提高了100t/d左右,在二次風溫下降的情況下,分解爐用煤量降低3t/h多;
3熟料的3d強度30--31Mpa; 28d強度51--52Mpa;
4分解爐出口壓力降低400pa;
5三次風溫提高了50-80℃
6窯皮光滑、平整。8m長內(nèi)窯皮厚度增加;
7系統(tǒng)運行穩(wěn)定,可以幾天不用進行大的操作。
8三次風管閥門基本無磨損;
9三次風管的閥門開度短側85%,長側100%。水平管內(nèi)無積灰;
10 分解爐溫度控制靈敏,加減0.1t/h的用量,就可以穩(wěn)定穩(wěn)定控制。
采用精準平衡操作技術的案例之三
這個工廠部分采用了精準平衡操作技術來解決生產(chǎn)問題。
公司名稱: 江蘇PG水泥
生產(chǎn)規(guī)模:5000t/d 實際產(chǎn)量5800t/h
生產(chǎn)條件:4.8*72m回轉窯;雙系列預熱器;分解爐雙進風,第三代篦冷機;采用國外進口噴煤管;有余熱發(fā)電。有自有礦山。有石灰石預均化堆場。無原煤均化。石灰石中氧化鎂含量偏高,配料后熟料中的氧化鎂≥2%
采用大窯頭罩結構。
投產(chǎn)八年以來一直出現(xiàn)窯內(nèi)工況波動大,熟料的質(zhì)況不穩(wěn)定、強度低的現(xiàn)象。窯尾煙室的溫度必須控制在1150℃以上才能保證窯內(nèi)煅燒;二次風溫只能達到1050℃以下;熟料中的大塊很多,出料溫度在200℃左右。窯內(nèi)窯皮一直不好,燒成帶只有19米長,在21m處經(jīng)常結圈,并長期處理不掉。
目前不敢再加料增產(chǎn),提產(chǎn)后熟料游離鈣大幅度增加,升重下降。
熟料的3d 強度30Mpa; 28d強度50--52Mpa。三次風管的閥門開度為短側38%,長側80%。
篦冷機采用厚料層操作。經(jīng)常出現(xiàn)設備故障。
采用精準平衡操作方法中的部分基本原則后改變的情況:
1、熟料結粒均勻,外表面光滑,色澤合理,沒有了大塊和包層現(xiàn)象;
2、出料溫度大幅度降低了70℃左右,達到了100℃~110℃;
3、窯尾煙室的溫度可以控制在1050℃左右運行。原來一增加投料量,煙室溫度就增加的現(xiàn)象沒有了;
4、窯內(nèi)21米處有一段比較頑固的結圈,已經(jīng)很長時間處理不掉。在調(diào)整后,兩天就開始消除。
5、窯皮從原來的19m增加到24m;
6、從通體掃描儀中觀察,燒成帶的窯皮平整、均勻了;
7、三次風管閥門開大到85%和100%之后,窯內(nèi)經(jīng)常出現(xiàn)還原氣氛的現(xiàn)象沒有了;
8、生料投料量由原來的380t/h增加到390t/h,頭、尾煤的用量沒有增加。質(zhì)量穩(wěn)定提高;
9、熟料的3d、28d強度分別增加了1.5~3Mpa。
10、二次風溫提高到1150℃以上;
11、余熱發(fā)電量增加了300---400kw;
12、按照科邦公司提出的調(diào)整原則,對噴煤管的內(nèi)外凈風面積重新進行了匹陪調(diào)整后,火焰剛性提高,黑火頭變短。操作人員感覺控制窯內(nèi)的工況穩(wěn)定,控制容易了。
命名為“精準平衡操作技術”的燒成系統(tǒng)操作新技術,是科邦公司進行旋窯改造技術的主要內(nèi)容之一。在科邦公司經(jīng)歷過的10000t/d以下的生產(chǎn)線中,部分采用和全部采用的的案例有50多條。基本產(chǎn)生了相同的效果。這足以證明,這項新的操作技術是可以實現(xiàn)提高熟料產(chǎn)量,降低用煤量,減少NOx產(chǎn)生量,穩(wěn)定系統(tǒng)運行工況,提高燒成帶耐火磚壽命得多項進步作用的。
編輯:陳宗勤
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