Φ3m×9m生料磨系統(tǒng)的技術(shù)改造
1 存在問(wèn)題
筆者公司某廠2003年擴(kuò)能改造,將700 t/d預(yù)熱器窯改為1500 t/d預(yù)分解窯,配套生料磨為Φ3m×9m烘干尾卸磨兩臺(tái),平均臺(tái)時(shí)50t;1000 t/d新型預(yù)分解窯配套Φ3.5m×10m中卸磨,平均臺(tái)時(shí)90 t。
窯擴(kuò)能改造完成后,因配套生料磨系統(tǒng)改造滯后,為保證正常生產(chǎn),公司對(duì)生料供料系統(tǒng)進(jìn)行局部改造,形成三磨供兩窯的生產(chǎn)局面。而兩臺(tái)窯正常生產(chǎn)時(shí),要求生料磨相對(duì)于窯運(yùn)轉(zhuǎn)率保持在95%以上,生產(chǎn)非常被動(dòng),難以保證設(shè)備檢修時(shí)間,設(shè)備一旦突發(fā)故障,大窯必須減產(chǎn)運(yùn)行或停窯。生料制備工序成為公司正常生產(chǎn)的“瓶頸”。為扭轉(zhuǎn)生產(chǎn)中的被動(dòng)局面,公司決定對(duì)Φ3m×9m生料磨系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,以保證窯改造達(dá)標(biāo)后生料的正常供給。
2 技改內(nèi)容
為節(jié)省資金,在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上,公司于2004~2006年對(duì)Φ3 m×9 m生料磨系統(tǒng)進(jìn)行了局部改造。
2.1 磨機(jī)改造
磨機(jī)原有烘干倉(cāng)、一倉(cāng)及二倉(cāng)共三個(gè)倉(cāng)位,改造時(shí)取消烘干倉(cāng),拆除烘干倉(cāng)內(nèi)揚(yáng)料板、烘干倉(cāng)與一倉(cāng)隔倉(cāng)板后,增加兩排非標(biāo)階梯襯板,調(diào)整一、二隔倉(cāng)板位置,并對(duì)一倉(cāng)研磨體重新級(jí)配。研磨體裝載量由改造前的40 t增加到55 t。改造前后磨機(jī)倉(cāng)長(zhǎng)變化見(jiàn)表1,一倉(cāng)研磨體級(jí)配變化見(jiàn)表2。
2.2 收塵系統(tǒng)改造
磨尾收塵采用二級(jí)收塵系統(tǒng),一級(jí)采用2-Φ2500旋風(fēng)收塵器,配套回灰設(shè)備為二臺(tái)GX300螺旋收塵器,二級(jí)收塵采用電收塵器,與窯尾電收塵器對(duì)接。改造時(shí)將原旋風(fēng)收塵器直筒部分高度增加1mm,從而延長(zhǎng)了含塵氣體通過(guò)收塵器的時(shí)間,收塵系統(tǒng)壓力損失較小,處理量增大,增加了細(xì)粉的收集能力,進(jìn)一步提高了磨機(jī)粉磨效率。旋風(fēng)收塵器改造前后規(guī)格變化見(jiàn)表3。
2.3 排風(fēng)機(jī)改造
磨尾排風(fēng)機(jī)由原G4-73NO.12D改為Y6-51NO.12.8D,風(fēng)量、全壓分別增加13.71%、20%,增強(qiáng)了磨內(nèi)通風(fēng)能力,提高了磨機(jī)的粉磨效率。風(fēng)機(jī)改造前后參數(shù)變化見(jiàn)表4。
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2.4 螺旋輸送機(jī)改造
將旋風(fēng)收塵器回灰GX300×4500、GX300×12000螺旋輸送機(jī)改為一臺(tái)B400×11550直角空氣斜槽。改造后,輸送能力增大,不僅滿足了細(xì)粉回收的需要,同時(shí)設(shè)備故障率大大減少,提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,同時(shí),設(shè)備傳動(dòng)功率降低3kW,僅此一項(xiàng),年節(jié)電4萬(wàn)度以上。改造前后回灰運(yùn)輸設(shè)備對(duì)比見(jiàn)表5。
2.5 主電機(jī)增裝進(jìn)相機(jī)
進(jìn)相機(jī)通??山档碗姍C(jī)定子電流10%~20%,節(jié)約線損銅損20%~30%,電機(jī)溫升顯著降低,過(guò)載能力及效率大大提高。安裝進(jìn)相機(jī)之前磨機(jī)主電機(jī)電流為100A,之后電流下降到80A,在確保主電機(jī)安全運(yùn)行的前提下,可繼續(xù)調(diào)整磨機(jī)研磨體裝載量,提高磨機(jī)產(chǎn)量。
2.6 其他措施
(1)對(duì)磨機(jī)系統(tǒng)熱風(fēng)管道、收塵管道重新進(jìn)行密封堵漏,以減少冷風(fēng)的摻入,提高入磨熱風(fēng)溫度,縮短磨內(nèi)生料的烘干時(shí)間,加強(qiáng)磨內(nèi)通風(fēng),有利于物料在磨內(nèi)沖擊破碎及研磨,避免出現(xiàn)“糊球”、“飽磨”,進(jìn)一步提高粉磨效率。
(2)入磨粒度取決于磨機(jī)類(lèi)型和規(guī)格,管磨機(jī)、球磨機(jī)一般為25mm~30mm,公司進(jìn)一步強(qiáng)化礦山破碎設(shè)備檢修制度,嚴(yán)格控制進(jìn)廠石灰粒度≤25 mm。降低石灰石入磨粒度,用工作效率高的破碎設(shè)備代替效率低的球磨機(jī)的一部分工作,調(diào)整一倉(cāng)研磨體級(jí)配,增加Φ70、Φ60、Φ50磨球裝載量,減少Φ90、Φ80磨球裝載量,可以提高粉磨系統(tǒng)的產(chǎn)量和降低電耗。
3 技改效果
磨機(jī)系統(tǒng)改造后,生料磨電耗降低5%,臺(tái)時(shí)由50 t提高到64 t,提高了20%以上。二臺(tái)Φ3m×9m生料磨不但滿足1500t/d窯供料需要,而且每月生料庫(kù)滿停機(jī)時(shí)間累計(jì)達(dá)到50h,為正常的計(jì)劃?rùn)z修、設(shè)備維護(hù)提供了時(shí)間上的保證。生料制備工序制約正常生產(chǎn)的“瓶頸”得以根治,磨機(jī)系統(tǒng)改造后一年可節(jié)約相關(guān)成本約50萬(wàn)元。
編輯:王欣欣
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