Φ3m×9m生料磨系統(tǒng)的技術改造
1 存在問題
筆者公司某廠2003年擴能改造,將700 t/d預熱器窯改為1500 t/d預分解窯,配套生料磨為Φ3m×9m烘干尾卸磨兩臺,平均臺時50t;1000 t/d新型預分解窯配套Φ3.5m×10m中卸磨,平均臺時90 t。
窯擴能改造完成后,因配套生料磨系統(tǒng)改造滯后,為保證正常生產(chǎn),公司對生料供料系統(tǒng)進行局部改造,形成三磨供兩窯的生產(chǎn)局面。而兩臺窯正常生產(chǎn)時,要求生料磨相對于窯運轉率保持在95%以上,生產(chǎn)非常被動,難以保證設備檢修時間,設備一旦突發(fā)故障,大窯必須減產(chǎn)運行或停窯。生料制備工序成為公司正常生產(chǎn)的“瓶頸”。為扭轉生產(chǎn)中的被動局面,公司決定對Φ3m×9m生料磨系統(tǒng)進行技術改造,以保證窯改造達標后生料的正常供給。
2 技改內容
為節(jié)省資金,在現(xiàn)有設備的基礎上,公司于2004~2006年對Φ3 m×9 m生料磨系統(tǒng)進行了局部改造。
2.1 磨機改造
磨機原有烘干倉、一倉及二倉共三個倉位,改造時取消烘干倉,拆除烘干倉內揚料板、烘干倉與一倉隔倉板后,增加兩排非標階梯襯板,調整一、二隔倉板位置,并對一倉研磨體重新級配。研磨體裝載量由改造前的40 t增加到55 t。改造前后磨機倉長變化見表1,一倉研磨體級配變化見表2。
2.2 收塵系統(tǒng)改造
磨尾收塵采用二級收塵系統(tǒng),一級采用2-Φ2500旋風收塵器,配套回灰設備為二臺GX300螺旋收塵器,二級收塵采用電收塵器,與窯尾電收塵器對接。改造時將原旋風收塵器直筒部分高度增加1mm,從而延長了含塵氣體通過收塵器的時間,收塵系統(tǒng)壓力損失較小,處理量增大,增加了細粉的收集能力,進一步提高了磨機粉磨效率。旋風收塵器改造前后規(guī)格變化見表3。
2.3 排風機改造
磨尾排風機由原G4-73NO.12D改為Y6-51NO.12.8D,風量、全壓分別增加13.71%、20%,增強了磨內通風能力,提高了磨機的粉磨效率。風機改造前后參數(shù)變化見表4。
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2.4 螺旋輸送機改造
將旋風收塵器回灰GX300×4500、GX300×12000螺旋輸送機改為一臺B400×11550直角空氣斜槽。改造后,輸送能力增大,不僅滿足了細粉回收的需要,同時設備故障率大大減少,提高了設備運轉率,同時,設備傳動功率降低3kW,僅此一項,年節(jié)電4萬度以上。改造前后回灰運輸設備對比見表5。
2.5 主電機增裝進相機
進相機通??山档碗姍C定子電流10%~20%,節(jié)約線損銅損20%~30%,電機溫升顯著降低,過載能力及效率大大提高。安裝進相機之前磨機主電機電流為100A,之后電流下降到80A,在確保主電機安全運行的前提下,可繼續(xù)調整磨機研磨體裝載量,提高磨機產(chǎn)量。
2.6 其他措施
(1)對磨機系統(tǒng)熱風管道、收塵管道重新進行密封堵漏,以減少冷風的摻入,提高入磨熱風溫度,縮短磨內生料的烘干時間,加強磨內通風,有利于物料在磨內沖擊破碎及研磨,避免出現(xiàn)“糊球”、“飽磨”,進一步提高粉磨效率。
(2)入磨粒度取決于磨機類型和規(guī)格,管磨機、球磨機一般為25mm~30mm,公司進一步強化礦山破碎設備檢修制度,嚴格控制進廠石灰粒度≤25 mm。降低石灰石入磨粒度,用工作效率高的破碎設備代替效率低的球磨機的一部分工作,調整一倉研磨體級配,增加Φ70、Φ60、Φ50磨球裝載量,減少Φ90、Φ80磨球裝載量,可以提高粉磨系統(tǒng)的產(chǎn)量和降低電耗。
3 技改效果
磨機系統(tǒng)改造后,生料磨電耗降低5%,臺時由50 t提高到64 t,提高了20%以上。二臺Φ3m×9m生料磨不但滿足1500t/d窯供料需要,而且每月生料庫滿停機時間累計達到50h,為正常的計劃檢修、設備維護提供了時間上的保證。生料制備工序制約正常生產(chǎn)的“瓶頸”得以根治,磨機系統(tǒng)改造后一年可節(jié)約相關成本約50萬元。
編輯:王欣欣
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