臺泥公司對S-cooler第四代篦冷機優(yōu)化配風效果明顯

《新世紀水泥導報》2012-05 葉浩榮 李海福 董… · 2014-08-27 17:22 留言

  摘要:S-cooler第四代篦冷機優(yōu)點很多,但在試運行期間,出篦冷機熟料溫度偏高,尤其在夏季,最高達到250 ℃。為了解決這些問題,新臺泥本部、重慶公司、成都院進行了詳細的研討并實施了改造措施,效果明顯。

  臺泥(重慶)水泥公司(以下簡稱重慶公司)一期5 000 t/d生產(chǎn)線熟料冷卻機采用成都建筑材料工業(yè)設計研究院有限公司(以下簡稱成都院)的S-cooler第四代篦式冷卻機。該冷卻機具有如下優(yōu)點:

  (1)篦床布置使整機高度降低,更利于工藝設計的布置優(yōu)化,且大幅度降低土建投資費用;

  (2)篦床完全固定,熟料冷卻和輸送功能分離,徹底消除了篦床往復運動引起的磨損、漏料等問題,且不再需要儲灰裝置和漏料輸送設備,使篦冷機具有更高的運轉(zhuǎn)率,同時降低了設備的成本;

  (3)完全模塊化設計,整個篦冷機是作為一個模塊化系統(tǒng)進行制造,由進口階梯模塊和標準模塊組成,便于輸送和安裝,對基礎和空間要求很少,備品備件較少,降低了備品備件的庫存成本;

  (4)模塊化結構,可以實現(xiàn)在線檢修,使冷卻機的運轉(zhuǎn)率更高。這些優(yōu)點取決于其獨特的結構:采用模塊化設計,熟料冷卻和輸送功能分離,獨特的SCD擺掃式熟料輸送裝置,低阻力無漏料固定篦板,自動調(diào)節(jié)篦板供風的流量控制閥等[1]。

  重慶公司一期5 000 t/d采用的S-cooler第四代篦冷機是分8個風室,9臺風機,總標況風量是507 372 Nm3/h,總風機裝機功率是1 367 kW。若采用第三代篦冷機則要16臺風機,總標況風量是585 827 Nm3/h,總風機裝機功率是1 854 kW。使用第四代篦冷機降低了裝機功率和設備成本。

  雖然S-cooler第四代篦冷機優(yōu)點很多,但在試運行期間,出篦冷機熟料溫度偏高,尤其在夏季,最高達到250 ℃。為了解決這些問題,新臺泥本部、重慶公司、成都院進行了詳細的研討并實施了改造措施,效果明顯。

  1 熱標標定

  為了對一線的設備運行及相應的工藝運行狀況進行全面客觀的評價,分析系統(tǒng)運行中可能存在的問題和不足,總結設計和操作經(jīng)驗,優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù),進一步節(jié)能降耗,重慶公司與南京工業(yè)大學硅酸鹽工程研究所合作于2011年6月24日~26日對該生產(chǎn)線燒成系統(tǒng)進行了一次全面的熱工標定,標定的部分數(shù)據(jù)見表1、表2。從表1、表2可知,出篦冷機的熟料溫度偏高,窯頭排風機的實際運行赫茲數(shù)較低,風量明顯偏小,除篦冷機1室、2室和8室等4臺風機運行壓力、風量正常外,其他各室共5臺風機已達到甚至超過設計壓力,實際風量明顯小于其設計風量。

 2 存在的主要工藝問題

  2.1 冷卻機風機風壓選擇偏小

  從表1、表2可以看出,三室~七室風機出口運行風壓已達到甚至超過其設計的額定風壓,其運行風量比設計值偏低較多,而一、二、八室實際壓力未達到設計值時,實際風量與設計風量較為吻合。同時我們對七室風機進行超頻實驗時,從結果看當該風機轉(zhuǎn)速提高10%后,其風機電流明顯上升,實際風量大幅度提高。故該系統(tǒng)的三~七室風機壓頭明顯偏小。

 2.2 篦冷機配置的風量偏小

  S-cooler篦冷機裝機工況風量是544542 m3/h,標況風量是507 372Nm3/h,單位有效冷卻面積配置的標況風量約3775 Nm3/h·m2;而天津院的第四代篦冷機(遼寧一線5 000 t/d)的總標況風量是532234 Nm3/h,單位有效冷卻面積配置的標況風量約4010 Nm3/h·m2;成都院第三代(HNHL公司5000t/d)總標況風量是585827Nm3/h,單位有效冷卻面積配置的標況風量約4403 Nm3/h·m2。其標況風量比天津院的第四代篦冷機要少24862Nm3/h,比成都院第三代要少78455 Nm3/h。

  3 技改措施

  鑒于以上情況,為了優(yōu)化篦冷機的配風,使風室的配風更合理,以提高篦冷機冷卻效率和熱回收效率,降低出篦冷機的熟料溫度,對重慶公司的第四代篦冷機風機的配風進行了如下調(diào)整:

  (1)重慶公司一線:在風量缺額較大的三、四室增加一臺風機,風量是40000 m3/h,風壓是8000Pa,同時向三、四室供風,并設調(diào)整擋板,風機采取變頻調(diào)速控制。

  (2)重慶公司二線:一室的風機不變,二室風壓增加1000Pa,三、四室風壓增加1500Pa,五、六室風壓增加2000Pa,七、八室風壓增加2500Pa,二至八室風機采取變頻調(diào)速控制。

  4 改造效果

  經(jīng)過篦冷機配風的優(yōu)化及精細化管理,二次風溫、三次風溫有所提高,出篦冷機的熟料溫度下降約90 ℃,熟料臺產(chǎn)增加約16 t/h,噸熟料發(fā)電量提高約3 kW?h/t,噸熟料燒成標準耗煤(kg/t)降低約3 kg/t,標準煤耗達到同類型生產(chǎn)線的國內(nèi)先進水平,具體見表3。

編輯:王欣欣

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