廣西魚峰集團(tuán)余熱發(fā)電工程項目介紹
一、前言
早在1993年12月,國家計委和日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)(NEDO)在北京簽訂了《日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)和中華人民共和國國家計劃發(fā)展委員會之間關(guān)于能源、環(huán)境的合作議定書》,該議定書是日本NEDO為幫助我國節(jié)能和環(huán)保事業(yè)所實施的綠色合作計劃的一部分,其目的是將日本國先進(jìn)并且成功的“水泥余熱發(fā)電設(shè)備”介紹給中國的水泥廠,通過他們提供或介紹的設(shè)備的有效運轉(zhuǎn),證實“水泥余熱發(fā)電設(shè)備及技術(shù)”是成熟的,并且在中國可能的條件下進(jìn)行大力推廣其設(shè)備及普及其技術(shù),以幫助中國能源利用率的提高和環(huán)境保護(hù)的改善。1995年確定首家“水泥余熱發(fā)電設(shè)備示范事業(yè)”在安徽寧國水泥廠4000t/d水泥生產(chǎn)線上實施。2002年確定第二家“示范事業(yè)”在我集團(tuán)公司3200t/d干法熟料生產(chǎn)線上實施。
二、工程概況
該項目利用了我們集團(tuán)公司3200t/d干法熟料生產(chǎn)線排放的中、低溫廢氣進(jìn)行余熱發(fā)電。建設(shè)裝機規(guī)模為5700kW,設(shè)計年發(fā)電量為4200萬kWh,年供電量3800萬kWh。
該工程的主機設(shè)備:汽輪發(fā)電機組(國產(chǎn))、PH鍋爐、AQC鍋爐和控制系統(tǒng)由日本贈送,其它輔助設(shè)備由廣西魚峰集團(tuán)公司自己采購。
該工程的工程設(shè)計:日本川崎重工負(fù)責(zé)提供方案設(shè)計和基本技術(shù)資料,詳細(xì)施工圖設(shè)計由天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院完成。
在工程建設(shè)的組織和策劃上,日方為了降低工程總投資,采取了一些措施。主要是兩方面:一是設(shè)備的供貨,二是設(shè)計伙伴的選擇。在設(shè)備供貨上,大部分設(shè)備由日方負(fù)責(zé)供貨,一少部分由我們自己采購。在日方負(fù)責(zé)供貨的范圍中,一部分由日方在國外采購,如水處理成套設(shè)備、余熱鍋爐重要承壓設(shè)備、自動控制系統(tǒng)等;一部分由日方自己在國內(nèi)采購,如汽輪機、發(fā)電機、余熱鍋爐普通受壓設(shè)備、鍋爐鋼架、平臺、樓梯等;還有一部分設(shè)備日方委托天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院成套供貨,如電站高、低壓電氣設(shè)備。魚峰集團(tuán)自己采購的產(chǎn)品由天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院負(fù)責(zé)選型并出具訂貨資料。通過采取這樣的供貨方式,相對于全部設(shè)備由日方在國外采購的方式,大大降低了工程的設(shè)備造價。二是設(shè)計伙伴選擇上,為了降低日方在設(shè)計成本上的支出,本工程的施工圖設(shè)計任務(wù)全部由天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院承擔(dān)。
該工程的施工由廣西建工集團(tuán)和魚峰集團(tuán)內(nèi)部所屬施工部門負(fù)責(zé),良好的施工質(zhì)量保證了工程的建設(shè)進(jìn)度。
該工程自2003年6月18日土建工程開工至2004年7月16日并網(wǎng)發(fā)電,經(jīng)過近2個月的帶負(fù)荷調(diào)試和性能考核,發(fā)電機平均輸出功率為5915kW,達(dá)到或超過了設(shè)計值,其余各項技術(shù)指標(biāo)也均達(dá)到或超過設(shè)計要求。
三、主機設(shè)置及熱力系統(tǒng)流程
3.1主機設(shè)置
a. 窯頭設(shè)置了AQC余熱鍋爐
在3200t/d水泥生產(chǎn)線窯頭經(jīng)適當(dāng)改造后的冷卻機的廢氣出口設(shè)置窯頭余熱鍋爐,該鍋爐省煤器產(chǎn)生熱水為AQC鍋爐和PH鍋爐供水。AQC鍋爐生產(chǎn)的過熱蒸汽與窯尾余熱鍋爐生產(chǎn)的過熱蒸汽并列后進(jìn)入汽輪機作功。
b.窯尾設(shè)置PH余熱鍋爐
根據(jù)廣西魚峰集團(tuán)3200t/d水泥生產(chǎn)線窯尾工藝流程,在窯尾預(yù)熱器雙列廢氣出口管道上分別設(shè)置PH余熱鍋爐各一臺,兩臺余熱鍋爐共用一個鍋筒。PH余熱鍋爐生產(chǎn)的蒸汽與窯頭AQC余熱鍋爐生產(chǎn)的蒸汽并列后送入汽輪機作功。
c. 設(shè)置適合于低溫余熱電站的汽輪機
國產(chǎn)低參數(shù)汽輪機可適用于本工程的余熱回收。低參數(shù)汽輪機轉(zhuǎn)速3000轉(zhuǎn)/分。調(diào)速系統(tǒng)感應(yīng)機構(gòu)為電磁式,執(zhí)行機構(gòu)為液壓傳動式。根據(jù)水泥廠余熱發(fā)電的特點,汽輪機的運行方式分為轉(zhuǎn)速控制和壓力控制兩種方式,在汽輪機啟動過程中(提速及升負(fù)荷時),以汽輪機轉(zhuǎn)速為主要控制參數(shù),以保證汽輪發(fā)電機組正常并網(wǎng);當(dāng)機組達(dá)到額定負(fù)荷時,切換到壓力控制方式,這時以汽輪機入口蒸汽壓力為主要控制參數(shù),而調(diào)節(jié)機組輸出功率以保證壓力基本穩(wěn)定,這種方式可適應(yīng)廢氣余熱參數(shù)的變化,使整個系統(tǒng)有較強的適應(yīng)性和可靠性,并做到“熱盡其用”;當(dāng)機組出力超過限定值時,自動開啟旁路閥,將部分蒸汽直接導(dǎo)入凝汽器,從而起到保護(hù)機組的作用。
d. 汽輪機循環(huán)冷卻水系統(tǒng)
根據(jù)我們地區(qū)的氣象條件和場地布置條件,汽輪機循環(huán)冷卻系統(tǒng)采用閉式循環(huán),冷卻構(gòu)筑物采用玻璃鋼冷卻塔。
3.2 余熱發(fā)電流程圖
3.3 基本廢氣參數(shù)和蒸汽參數(shù)
a. 廢氣參數(shù)
序號 |
項 目 |
單 位 |
設(shè) 計 條 件 | ||
PH(Unit-A) |
PH(Unit-B) |
AQC | |||
1 |
流量 |
Nm3/h |
84,999 |
132,264 |
109,100 |
2 |
鍋爐入口壓力 |
mmH2O |
-544 |
-775 |
-32 |
3 |
壓力損失 |
mmH2O |
≦100 |
≦100 |
≦100 |
4 |
鍋爐入口溫度 |
℃ |
380 |
380 |
360 |
5 |
鍋爐出口溫度 |
℃ |
230 |
230 |
90 |
6 |
粉塵含量 |
g/Nm3 |
102.5 |
75.7 |
12.3 |
b. 基本蒸汽參數(shù)
序號 |
項 目 |
單 位 |
設(shè) 計 條 件 | ||
PH鍋爐 |
AQC鍋爐 |
總管道 | |||
1 |
流 量 |
t/h |
22.32 |
8.1 |
30.42 |
2 |
壓 力 |
MPa |
1.67 |
1.67 |
1.57 |
3 |
溫 度 |
℃ |
355 |
340 |
347 |
3.4 工藝特點
本系統(tǒng)與寧國的余熱發(fā)電及上海萬安的余熱發(fā)電都有不同之處:由于我們的水泥窯窯尾系統(tǒng)是雙列的,因此我們的設(shè)置的余熱鍋爐也是兩臺:PH-A、PH-B鍋爐,它們共用一個汽包;本系統(tǒng)的除氧方式選擇了化學(xué)除氧,不設(shè)置除氧器;本系統(tǒng)汽輪機采用了純冷凝式機組,不設(shè)置混壓進(jìn)汽,因此也沒設(shè)置閃蒸器,這些都與寧國水泥廠余熱電站系統(tǒng)的設(shè)置不同。另外,我們的PH-A、PH-B鍋爐都是強制循環(huán),這與上海萬安SP爐自然循環(huán)也不同。
四、系統(tǒng)調(diào)試及試生產(chǎn)情況
1、系統(tǒng)調(diào)試情況
該系統(tǒng)自2004年7月16日并網(wǎng)成功后,經(jīng)過了近2個月的帶負(fù)荷調(diào)試,在調(diào)試階段發(fā)現(xiàn),窯尾PH鍋爐的過熱蒸汽溫度、壓力與蒸發(fā)量很難協(xié)調(diào)控制,極易造成過熱蒸汽溫度過高,最高達(dá)380℃,比設(shè)計溫度高出30多度。經(jīng)過多次試驗及調(diào)整操作,最終找到了降低過熱蒸汽溫度的辦法。
但由于水泥窯2004年5月對預(yù)熱塔進(jìn)行了改造,使得窯頭、窯尾的廢氣溫度有了較大的變化。通常窯頭廢氣溫度比設(shè)計的360℃低60~80℃,只有280℃左右,窯尾A列廢氣溫度比設(shè)計的380℃高10~20℃,達(dá)到390℃左右,窯尾B列廢氣溫度比設(shè)計的380℃高30~55℃,達(dá)到430℃左右,當(dāng)窯頭廢氣溫度處于正常的設(shè)計溫度時,同樣也會造成進(jìn)入汽輪機的蒸汽過熱度偏高,有時進(jìn)汽溫度達(dá)365℃。后因汽輪機廠制造的汽輪機設(shè)備有較大的溫度適應(yīng)范圍,經(jīng)與川重和汽輪機廠商定,把進(jìn)入汽輪機過熱蒸汽溫度設(shè)定為小于等于370℃,在這樣的溫度下,允許長期運行,這樣解決了過熱蒸汽溫度偏高的問題。
在解決過熱蒸汽溫度偏高的問題后,發(fā)現(xiàn)日方設(shè)計的DCS控制系統(tǒng)有缺陷,主要表現(xiàn)在兩方面,一是服務(wù)器經(jīng)常死機,二是鍋爐汽包水位自動控制不準(zhǔn)確。服務(wù)器死機通過更換全套服務(wù)器予以解決,鍋爐汽包水位自動控制經(jīng)過一個多月的調(diào)試后基本滿足運行要求。
2、試生產(chǎn)情況
在兩個月的調(diào)試后,該系統(tǒng)進(jìn)入了試生產(chǎn)階段,我們于2004年9月10~19日連續(xù)10天對系統(tǒng)的性能進(jìn)行了考核,考核結(jié)果如下:
考核結(jié)果表明,雖然個別指標(biāo)沒有達(dá)到設(shè)計值,但是從工程總體目標(biāo)上來看,該系統(tǒng)完全達(dá)到了設(shè)計要求,通過近半年時間的運行表明,各子系統(tǒng)設(shè)備運行穩(wěn)定可靠,統(tǒng)計2004年10月至12月3個月的數(shù)據(jù)表明,平均噸熟料發(fā)電量達(dá)35.6kWh/t。五、系統(tǒng)存在的不足
在我們運行的半年時間里,還有幾個問題一直沒有解決好,一個是窯頭溫度波動幅度大,波動速度快,且大多數(shù)時間溫度偏低。當(dāng)溫度低至200℃時,AQC鍋爐不能產(chǎn)生產(chǎn)過熱蒸汽,此時汽輪機只由PH鍋爐供汽,并且進(jìn)汽溫度可達(dá)385℃;第二個問題是,由于我們的水泥窯為雙列,當(dāng)窯B列(分解爐)有故障需要檢修時,由于兩臺鍋爐共用一臺鍋筒,另一臺PH鍋爐不能單獨運行,也即整個窯尾余熱回收系統(tǒng)不能正常運行,甚至造成電站汽輪機開停次數(shù)增多,這樣對汽輪機的運行壽命有所影響。
六、結(jié)束語
首先,本工程得益于川崎公司把日本相對成熟的技術(shù)直接應(yīng)用于魚峰工程項目上,使得系統(tǒng)總體上能夠取得較好的節(jié)能效果。
第二,正確的選擇了天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院作為合作伙伴,使得整體設(shè)計更符合中國國情,通過天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院的技術(shù)轉(zhuǎn)化和詳細(xì)的施工圖設(shè)計,使得工程沒有因為標(biāo)準(zhǔn)的差異、國情的不同而造成不好的影響。天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院很好的把為川崎承擔(dān)的設(shè)計及設(shè)備成套工作以及直接為我公司承擔(dān)的設(shè)計工作結(jié)合起來,直接起到了工程整體規(guī)劃、基礎(chǔ)把關(guān)和技術(shù)支持作用,為我公司的順利投產(chǎn)作出了他們的貢獻(xiàn)。
我廠具有一批高素質(zhì)人才,在項目實施階段也發(fā)揮了重要作用。
利用新型干線水泥窯余熱發(fā)電符合國家政策,于企業(yè)于社會都有很好的效益。該項目給擬建設(shè)余熱發(fā)電工程的水泥企業(yè)提供了一個可借鑒的例子。我公司有幸走在水泥窯中低溫余熱發(fā)電事業(yè)的前列,我代表我們魚峰公司和我個人,衷心的感謝曾經(jīng)給予我們大力支持和殷切關(guān)注的所有協(xié)作單位和各界朋友,我們也愿意盡我們自己微薄的力量,為我國余熱發(fā)電事業(yè)、為我國的節(jié)能事業(yè)作出我們最大的努力。
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