聲波清灰器在電除塵的應(yīng)用
目前國(guó)內(nèi)相關(guān)廠家使用的電除塵器初期效率較高,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),電除塵器的除塵效率普遍下降,能耗增加,粉塵不能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。電除塵器效率下降的主要原因是電極板集灰。而電除塵器大多數(shù)采用機(jī)械振打清灰,在初期可以保證清灰效果,隨著時(shí)間的推移,板線掛灰不斷增加導(dǎo)致自身重量增加,振打加速度變小,且衰減很快,清灰效果不斷減弱。機(jī)械振打故障率較高,出現(xiàn)故障后需停機(jī)處理,影響除塵效率和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。從運(yùn)行上看,電場(chǎng)電壓較投產(chǎn)初期大大下降。特別是高比電阻粉塵到達(dá)極板后電荷不能順利的釋放而粘附在極板上,若清灰不良,粉塵越積越厚,除塵效率大大下降,造成排放超標(biāo)。
為解決這一問(wèn)題,結(jié)合國(guó)內(nèi)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),并通過(guò)某發(fā)電公司二號(hào)爐電氣除塵使用聲波清灰器在電氣除塵器上應(yīng)用試驗(yàn)、運(yùn)行、分析及最終效果,使這一問(wèn)題得到有效解決。
應(yīng)用實(shí)例:某第二發(fā)電公司,二號(hào)爐,裝有某電集團(tuán)生產(chǎn),2FAA3×45M-2×72雙室三電場(chǎng)電氣除塵器。該除塵器投運(yùn)后,經(jīng)測(cè)試除塵器效率低于一號(hào)爐,一號(hào)爐排放量為48.15Kg/h,二號(hào)爐煙塵排放量為102.4Kg/h。二號(hào)爐電除塵——排煙溫度144-148℃,過(guò)??諝庀禂?shù)1.3,排煙煙塵濃度129.6mg/Nm³。振打錘在檢修后運(yùn)行一段時(shí)間,會(huì)部份出現(xiàn)松脫,對(duì)極板振打不均勻,造成除塵效率不穩(wěn)定。為此經(jīng)過(guò)協(xié)商,在二號(hào)爐電氣除塵器B側(cè),安裝聲波清灰器12臺(tái)。
設(shè)備安裝布置
1.在每個(gè)電場(chǎng)前部?jī)蓚?cè)墻面,振打裝置以上一米,各安裝一臺(tái),共六臺(tái)。
2.在除塵器頂部平臺(tái),每個(gè)電場(chǎng)前部,各裝兩臺(tái),以清除頂部橋架橫梁上的積灰,共六臺(tái)。
運(yùn)行周期設(shè)置
1.按原振打原則設(shè)置:12臺(tái),每臺(tái)運(yùn)行2.5分鐘,停2.5分鐘,每60分鐘為一循環(huán)。
2.按電廠運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),一電場(chǎng)沉降灰量70%,灰量最大,二電場(chǎng)沉降灰量22%,次之,三電場(chǎng)沉降灰量8%,灰量最少。按此原則,一電場(chǎng)運(yùn)行三次,二電場(chǎng)運(yùn)行二次,三電場(chǎng)運(yùn)行一次。
3.在以后檢查中,發(fā)現(xiàn)三電場(chǎng)積灰量大,因此改為:聲波清灰器單臺(tái)運(yùn)行2分鐘,一電場(chǎng)運(yùn)行三次,二電場(chǎng)運(yùn)行一次,三電場(chǎng)運(yùn)行二次。
冷態(tài)試運(yùn):在冷態(tài)試運(yùn)過(guò)程,兩個(gè)循環(huán)后,極板上積灰基本被清除;開(kāi)啟人孔門(mén)檢查;粘附在極板上約3-5mm厚一層粉塵,粒度極細(xì),很難清除。
運(yùn)行報(bào)表分析:在斷續(xù)運(yùn)行一段時(shí)期后,聲波清灰裝置,性能穩(wěn)定。
x年3月份,二號(hào)爐電除塵聲波清灰裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。電除塵A側(cè)未裝聲波清灰器,和B側(cè)運(yùn)行聲波清灰器,對(duì)值班運(yùn)行記錄進(jìn)行對(duì)比分析表明:裝聲波清灰器的A側(cè),一電場(chǎng)和三電場(chǎng),平均電流電壓高于未裝聲波清灰器的B側(cè);二電場(chǎng)無(wú)明顯變化。
對(duì)3月份記錄報(bào)表任意統(tǒng)計(jì)12天結(jié)果如下:
(1) 一電場(chǎng)未裝聲波清灰器A側(cè)統(tǒng)計(jì)值:
日 期 |
一次電流 A |
一次電壓 V |
二次電流 mA |
二次電壓 KV |
3月1日 |
180.5 |
243.6 |
563 |
50 |
3月2日 |
170 |
246.6 |
543 |
50 |
3月5日 |
168.5 |
238 |
487 |
54 |
3月7日 |
168 |
238 |
488 |
49 |
3月9日 |
167.8 |
237.5 |
490 |
49 |
3月13日 |
183 |
246 |
477 |
58 |
3月15日 |
176 |
273 |
552 |
62 |
3月17日 |
176 |
261 |
475 |
56 |
3月19日 |
183 |
271 |
567 |
58 |
3月21日 |
183 |
248 |
526 |
53 |
3月23日 |
188 |
247 |
580 |
50 |
3月25日 |
188 |
253 |
695 |
52 |
平均值 |
177.48 |
250.22 |
536.91 |
53.4 |
(2) 一電場(chǎng)B側(cè)使用聲波清灰器統(tǒng)計(jì)值:
日 期 |
一次電流A |
一次電壓V |
二次電流mA |
二次電壓KV |
3月1日 |
206.2 |
271.4 |
577.7 |
49 |
3月2日 |
192.75 |
258.5 |
562.5 |
46.5 |
3月5日 |
181 |
241 |
515 |
48 |
3月7日 |
181 |
241 |
515 |
48 |
3月9日 |
182 |
242 |
516 |
48 |
3月13日 |
241 |
304 |
650 |
52 |
3月15日 |
240 |
305 |
647 |
50 |
3月17日 |
215 |
314 |
695 |
50 |
3月19日 |
235 |
315 |
662 |
56 |
3月21日 |
241 |
316 |
650 |
54.5 |
3月23日 |
202 |
265 |
536 |
49 |
3月25日 |
210 |
254 |
635 |
50 |
平均值 |
210.57 |
277.24 |
596.6 |
50 |
(3) 一電場(chǎng)使用和未使用聲波清灰器報(bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)值比較:
項(xiàng) 目 |
一次電流A |
一次電壓V |
二次電流mA |
二次電壓KV |
未使用 |
177.48 |
250.22 |
536.91 |
53.4 |
使用 |
210.57 |
277.24 |
595.6 |
50 |
差 值 |
+33.09 |
+27.02 |
+ 58.89 |
-3.4 |
(4) 三電場(chǎng)A側(cè),未使用聲波清灰器時(shí)的報(bào)表統(tǒng)計(jì)值:
日 期 |
一次電流A |
一次電壓V |
二次電流mA |
二次電壓KV |
3月1日 |
203 |
234.3 |
695 |
44 |
3月2日 |
202 |
237.5 |
695 |
44.5 |
3月5日 |
200 |
242 |
695 |
46 |
3月7日 |
200 |
241 |
695 |
46 |
3月9日 |
200 |
243 |
695 |
46.5 |
3月13日 |
200 |
240 |
695 |
46 |
3月15日 |
200 |
240 |
695 |
46 |
3月19日 |
200 |
239 |
695 |
47 |
3月17日 |
200 |
239 |
695 |
46 |
3月21日 |
198 |
237 |
695 |
45 |
3月23日 |
195 |
241 |
695 |
45 |
3月25日 |
201 |
242.5 |
695 |
46 |
平均值 |
199.9 |
239.69 |
695 |
45.6 |
(5) 三電場(chǎng)B側(cè)使用聲波清灰器后的報(bào)表統(tǒng)計(jì)值:
日 期 |
一次電流A |
一次電壓V |
二次電流mA |
二次電壓KV |
3月1日 |
190.6 |
250.3 |
695.8 |
44.6 |
3月2日 |
192,3 |
254.5 |
695.3 |
45 |
3月5日 |
189 |
255 |
697 |
47 |
3月7日 |
188 |
255 |
697 |
47 |
3月9日 |
183 |
256 |
697 |
47 |
3月13日 |
187 |
252 |
697 |
47.5 |
3月15日 |
187 |
236 |
697 |
46.5 |
3月17日 |
189 |
270 |
697 |
46.5 |
3月19日 |
189 |
256 |
695 |
48 |
3月21日 |
192 |
258 |
695 |
46 |
3月23日 |
192 |
254 |
697 |
45 |
3月25日 |
189 |
253 |
695 |
46 |
平均值 |
189 |
254.15 |
696.16 |
46.34 |
(6) 三電場(chǎng)使用和未使用聲波清灰器報(bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)值比較如下:
項(xiàng)目 |
一次電流A |
一次電壓V |
二次電流mA |
二次電壓KV |
未使用 |
199.9 |
239.69 |
695 |
45.6 |
使用 |
189 |
254.15 |
696.16 |
46.34 |
差值 |
-10.5 |
+ 14.46 |
+1.16 |
+0.74 |
結(jié)論:
1.由表(3)和表(6)看出,一電場(chǎng)和三電場(chǎng).在使用聲波清灰器后,總的趨勢(shì),電流電壓是上升的,一電場(chǎng)二次電流增加58.89mA,三電場(chǎng)的二次電流電壓都有升高;說(shuō)明聲波清灰器運(yùn)行,對(duì)電除塵運(yùn)行過(guò)程中進(jìn)一步清除極板和極線的積灰,發(fā)揮了作用。
2.報(bào)表統(tǒng)計(jì),對(duì)二電場(chǎng)的電流電壓無(wú)明顯變化,說(shuō)明聲波清灰器對(duì)二電場(chǎng)工作強(qiáng)度不夠。
3.根據(jù)實(shí)際情況,應(yīng)該適當(dāng)減少電除塵頂部清灰器的循環(huán)次數(shù),適當(dāng)增加兩側(cè)六臺(tái)清灰器的循環(huán)次數(shù);以增加對(duì)極線和極板的清灰能力。
4.單臺(tái)聲波清灰器的運(yùn)行時(shí)間,目前按2分鐘設(shè)定;根據(jù)其他電廠200MW機(jī)組(8.9號(hào)機(jī))使用聲波清灰器,對(duì)雙室電除塵調(diào)試經(jīng)驗(yàn),該廠多次試驗(yàn),單臺(tái)清灰器的運(yùn)行最佳運(yùn)行時(shí)間為1.6分鐘;停歇時(shí)間為一電場(chǎng)6.6分鐘,二電場(chǎng)13.3分鐘,三電場(chǎng)28.3分鐘,除塵器效率由97.1%上升到99.2%。根據(jù)某二廠的煤種和飛灰特性,也應(yīng)該試驗(yàn)出一個(gè)最佳運(yùn)行方式,使除塵器達(dá)到最佳效率。
根據(jù)分析報(bào)告又做如下調(diào)整工作:
1.測(cè)定了二號(hào)爐實(shí)際振打錘工作狀況,其運(yùn)行周期為:每一大循環(huán)60分鐘,實(shí)際振打時(shí)間為:
項(xiàng) 目 |
振打時(shí)間min |
停止時(shí)間min |
陽(yáng)極一電場(chǎng) B1 |
2 |
4 |
陽(yáng)極二電場(chǎng) B2 |
2 |
10 |
陽(yáng)極三電場(chǎng) B3 |
2 |
22 |
陰極一電場(chǎng) B1 |
2 |
4 |
陰極二電場(chǎng) B2 |
2 |
4 |
陰極三電場(chǎng) B3 |
2 |
10 |
2.核對(duì)了原聲波清灰器運(yùn)行程序,核對(duì)結(jié)果為:
一電場(chǎng)對(duì)沖運(yùn)行,每次對(duì)沖運(yùn)行3分鐘,停一分鐘;二三電場(chǎng)為單臺(tái)運(yùn)行,每次運(yùn)行三分鐘,停一分鐘;每一循環(huán)48分鐘。
3.根據(jù)國(guó)內(nèi)幾個(gè)廠的經(jīng)驗(yàn),運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng),容易引起二次飛揚(yáng);針對(duì)二三電場(chǎng)電流電壓不明顯等原因,運(yùn)行周期改為:第一電場(chǎng)保持對(duì)沖運(yùn)行,二三電場(chǎng)兩側(cè)聲波清灰器改為對(duì)沖運(yùn)行;運(yùn)行時(shí)間改為對(duì)沖運(yùn)行和單臺(tái)運(yùn)行,都為二分鐘,停一分鐘;每一循環(huán)28分鐘。
4.檢查了聲波清灰器運(yùn)行時(shí)的進(jìn)口壓縮空氣壓力維持狀況;對(duì)沖運(yùn)行時(shí),除灰室管路壓力0.28MPa;單臺(tái)運(yùn)行時(shí)管路壓力0.36MP。
5.在4月7日,運(yùn)行程序改為運(yùn)行二分鐘,停一分,28分鐘一個(gè)循環(huán)條件下;A側(cè)機(jī)械振打,B側(cè)振打加聲波清灰。新運(yùn)行程序運(yùn)行后試驗(yàn)記錄(一)如下:
4月7日15時(shí)45分記錄:
項(xiàng)目 |
V1(V) |
I1(A) |
V2(KV) |
I2(mA) |
A側(cè) A1 |
200 |
94 |
47 |
200 |
A2 |
296 |
206 |
49 |
700 |
A3 |
280 |
190 |
46 |
700 |
A4 |
216 |
123 |
51 |
330 |
A5 |
250 |
204 |
46 |
695 |
A6 |
226 |
184 |
44 |
695 |
平均值 |
244.6 |
169.1 |
47.1 |
556.6 |
B側(cè)B1 |
222 |
150 |
80 |
485 |
B2 |
316 |
276 |
-- |
700 |
B3 |
246 |
193 |
47 |
695 |
B4 |
252 |
168 |
53 |
420 |
B5 |
256 |
216 |
47 |
695 |
B6 |
238 |
211 |
44 |
695 |
平均值 |
255 |
202.3 |
54.2 |
615 |
A側(cè)放電火花率165次/min,;B側(cè)放電火花率181次/min。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)比:
項(xiàng)目 |
V1(V) |
I1(A) |
V2(KV) |
I2(mA) |
A側(cè) |
244.6 |
169.1 |
47.1 |
556.6 |
B側(cè) |
255 |
202.3 |
54.2 |
615.2 |
差值 |
+10.4 |
+33.2 |
+7.1 |
58.6 |
聲波清灰器運(yùn)行B側(cè),總的火花率上升,二次電流電壓普遍升高,說(shuō)明極線極板清潔程度增加。
6.新的運(yùn)行程序,4月7日16時(shí)15分,A側(cè)運(yùn)行振打裝置,B側(cè)運(yùn)行振打加聲波清灰裝置,對(duì)沖或單臺(tái)運(yùn)行二分鐘,運(yùn)行試驗(yàn)后統(tǒng)計(jì)結(jié)果(二)如下:
項(xiàng) 目 |
V1(V) |
I1(A) |
V2(KV) |
I2(mA) |
A側(cè)A1 |
200 |
112 |
48 |
220 |
A2 |
296 |
224 |
50 |
700 |
A3 |
280 |
190 |
46 |
700 |
A4 |
206 |
108 |
49 |
405 |
A5 |
246 |
204 |
46 |
700 |
A6 |
226 |
184 |
45 |
695 |
平均值 |
242.3 |
170.3 |
47.3 |
570 |
B側(cè)B1 |
222 |
148 |
79 |
485 |
B2 |
318 |
184 |
-- |
695 |
B3 |
242 |
193 |
46 |
425 |
B4 |
252 |
168 |
53 |
695 |
B5 |
256 |
216 |
47 |
695 |
B6 |
236 |
212 |
44 |
695 |
平均值 |
254.3 |
186.8 |
53.8 |
615.8 |
A側(cè)放電火花率173次/min |
|
|
B側(cè)放電火花率196次/min |
|
A側(cè) |
242.3 |
170.3 |
47.3 |
570 |
B側(cè) |
254.3 |
186.8 |
53.8 |
615.8 |
差值 |
+12 |
+16.5 |
+6.5 |
+45.8 |
聲波清灰器運(yùn)行時(shí),電場(chǎng)火花率增加,二次電壓電流增加,說(shuō)明極線極板清潔程度增加,除塵效果好轉(zhuǎn)。
7.電除塵B側(cè)停用聲波清灰裝置試驗(yàn):
新的運(yùn)行程序運(yùn)行三天后,B側(cè)一電場(chǎng)二次電壓由平均54KV上升到80.1KV,上升26KV。
在4月11日對(duì)電除塵B側(cè),不停振打裝置條件下,進(jìn)行了停用聲波清灰器和運(yùn)行聲波清灰器新程序試驗(yàn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)分兩種情況統(tǒng)計(jì)(三):
1.全電場(chǎng)平均值統(tǒng)計(jì)比較:
項(xiàng)目 |
V1(V) |
I1(A) |
V2(KV) |
I2(mA) |
停用3:20 |
257.2 |
205.8 |
52.4 |
609.1 |
3:50 |
252.6 |
204.8 |
54.2 |
610 |
4:10 |
261 |
204.8 |
54.8 |
608 |
平均 |
256.9 |
205.1 |
53.8 |
609,0 |
運(yùn)行4:30 |
263 |
206 |
56.2 |
614.6 |
4.45 |
260.5 |
195 |
55.2 |
628.3 |
5:00 |
259.6 |
202.3 |
54.6 |
628.3 |
平均 |
261.0 |
201.1 |
55.3 |
623.7 |
差 值 |
+4.1 |
-4 |
+1.5 |
+14.7 |
2. 一電場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)比較:
項(xiàng)目 |
V1(V) |
I1(A) |
V2(KV) |
I2(mA) |
停用3:20 |
240 |
156 |
74 |
470 |
3:50 |
214 |
142 |
80 |
425 |
4:10 |
246 |
156 |
81 |
516 |
平均 |
233.3 |
151.3 |
78,3 |
470.3 |
運(yùn)行4:30 |
246 |
168 |
86 |
540 |
4:45 |
232 |
156 |
81 |
545 |
5:00 |
232 |
152 |
79 |
565 |
平均 |
236.6 |
158,6 |
82 |
550 |
差 值 |
+3.3 |
+7.3 |
+3.7 |
79.7 |
B側(cè)振打裝置繼續(xù)運(yùn)行,停用聲波清灰器后,一小時(shí)內(nèi),電場(chǎng)火花率由199次/min下降到157次/min。聲波清灰器恢復(fù)運(yùn)行,電場(chǎng)火花率又恢復(fù)到193次/min。
B側(cè)振打裝置繼續(xù)運(yùn)行,停用聲波清灰器和恢復(fù)聲波清灰器運(yùn)行比較:新程序投用聲波清灰器后,全電場(chǎng)二次平均電壓升高1.5KV,電流升高14.7mA。一電場(chǎng)的二次電壓升高3.7KV,電流升高升高79.7mA,特別明顯。
對(duì)使用和停止聲波清灰器的記錄數(shù)據(jù)分析如下。
1.新的運(yùn)行程序自4月7日運(yùn)行至關(guān)4月11日,一電場(chǎng)二次電壓由54KV上升到80.1KV,上升高26KV。
2.未裝聲波清灰器的A側(cè),與已裝聲波清灰器并運(yùn)行的B側(cè)進(jìn)行比較:振打裝置繼續(xù)運(yùn)行,使用聲波清灰器后,全電場(chǎng)平均二次電壓增加6.5-7.1KV,全電場(chǎng)平均電流增加45.8—58.6mA,火花放電率由165-173次/min增加到181—196次。
3.對(duì)B電場(chǎng),振打裝置繼續(xù)運(yùn)行,使用和停用聲波清灰器對(duì)比:使用聲波清灰器后,全電場(chǎng)平均二次電壓升高1.5KV,全電場(chǎng)平均電流升高14.7mA;一電場(chǎng)使用聲波清灰器后,二次電壓上升3.7KV,二次電流上升29.7mA。停用聲波清灰器后,火花率由184次/min下降到157次/min。使用聲波清灰器后,火花率又恢復(fù)到188—193次/min。
4.停用振打裝置,聲波清灰器替代振打裝置運(yùn)行,全電場(chǎng)平均二次電壓——KV,平均二次電流——mA,平均火花率為——次/min。與原單使用振打裝置運(yùn)行比較:?jiǎn)芜\(yùn)行聲波清灰器的電流與電壓都高于原振打裝置電流與電壓。說(shuō)明聲波清灰器運(yùn)行,可以滿足電除塵的振打要求。
5.某二廠電除塵最高額定電壓應(yīng)為——KV,聲波清灰器運(yùn)行過(guò)程中,最高電壓升到81Kv,按高壓供電自控裝置性能,應(yīng)該能將電壓自動(dòng)調(diào)整到小于額定電壓——KV。
6.根據(jù)制造廠提供的除塵器特性,某二廠電除塵的放電火花率,應(yīng)在什么范圍,是除塵器的最高效率點(diǎn)。制造廠應(yīng)提供一個(gè)明卻的控制指標(biāo),并輸入高壓供電自控裝置中,進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整。
7.B側(cè)停用振打裝置,由聲波清灰器運(yùn)行,替代振打裝置試驗(yàn):(附表四)
在4月21日,對(duì)二號(hào)爐電除塵B側(cè),進(jìn)行停用振打裝置,用聲波清灰器運(yùn)行替代振打試驗(yàn),試驗(yàn)分兩個(gè)階段,第一段,12時(shí)30分到15時(shí)30分,A側(cè)振打裝置運(yùn)行,B側(cè)聲波清灰器運(yùn)行,振打裝置停用。第二段,15時(shí)30分到18時(shí),B側(cè)聲波清灰裝置停用,振打裝置運(yùn)行。運(yùn)行時(shí)每15-20分鐘作記錄一次。對(duì)一.二.三電場(chǎng)全電場(chǎng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)果匯總?cè)缦拢?/P>
項(xiàng) 目 |
V1(v) |
I1(A) |
V2(kv) |
I2(mA) |
A側(cè)振打運(yùn)行 |
231.4 |
160.5 |
45.0 |
515.8 |
B側(cè)振打運(yùn)行 |
228.3 |
167.6 |
51.2 |
517.6 |
B側(cè)聲波運(yùn)行 |
238.1 |
187.9 |
55.4 |
564.5 |
相對(duì)增加值A(chǔ)/B |
6.7 |
27.4 |
10.4 |
48.2 |
B/B |
9.8 |
20.3 |
4.2 |
46.9 |
A側(cè)振打運(yùn)行,B側(cè)單聲波清灰器運(yùn)行,聲波清灰器運(yùn)行較A側(cè)二次電壓高10.4KV,二次電流高48.2mA。
B側(cè)單振打與B側(cè)單聲波清灰器運(yùn)行比較,聲波清灰器運(yùn)行時(shí),二次電壓高4.2KV,二次電流高46.9mA。
一電場(chǎng)放電火花率比較:
1.A側(cè)振打放電火花率平均161.1次/min。
2. B側(cè)單聲波清灰器運(yùn)行,放電火花率平均187.2次/min。
3.B側(cè)單振打運(yùn)行,放電火花率平均186.1次/min。
聲波清灰器運(yùn)行試驗(yàn)結(jié)論
1.在未裝煙塵在線監(jiān)測(cè)裝置時(shí),用電除塵的二次電壓電流,火花率,作為日常監(jiān)控電除塵的運(yùn)行指標(biāo)。
2.原振打裝置每次運(yùn)行二分鐘,60分鐘循環(huán)一次。聲波清灰器每臺(tái)原程序運(yùn)行三分鐘,48分鐘循環(huán)一次。聲波清灰器新的運(yùn)行程序?yàn)閱闻_(tái)運(yùn)行二分鐘,兩側(cè)聲波清灰器一、二、三電場(chǎng),對(duì)沖運(yùn)行,30分鐘循環(huán)一次。
3.使用新的運(yùn)行程序,自4月7日運(yùn)行至4月11日連續(xù)運(yùn)行三天,一電場(chǎng)二次電壓由明顯提高。
4.未裝聲波清灰器的A側(cè),與已裝聲波清灰器并運(yùn)行的B側(cè)進(jìn)行比較:振打裝置繼續(xù)運(yùn)行,使用聲波清灰器后,全電場(chǎng)平均二次電壓增加6.5—7.1KV,全電場(chǎng)平均電流增加45.8—58.6mA,火花放電率由165—173次/min增加到181—196次。
5.對(duì)B電場(chǎng),振打裝置繼續(xù)運(yùn)行,使用和停用聲波清灰器對(duì)比:使用聲波清灰器后,全電場(chǎng)平均二次電壓升高1.5KV,全電場(chǎng)平均電流升高14.7mA;一電場(chǎng)使用聲波清灰器后,二次電壓上升3.7KV,二次電流上升29.7mA。停用聲波清灰器后,火花率由184次/min下降到157次/min。使用聲波清灰器后,火花率又恢復(fù)到188-193次/min。
6.停用振打裝置,聲波清灰器替代振打裝置運(yùn)行,全電場(chǎng)平均二次電壓55.4KV,平均二次電流564.5mA,平均火花率為187.2次/min。與原單使用振打裝置運(yùn)行比較:?jiǎn)芜\(yùn)行聲波清灰器的二次電流高于原振打裝置電流46.9—48.2mA,二次電壓高4.2―10.4KV。說(shuō)明聲波清灰器運(yùn)行,可以替代電除塵的振打要求。
7.今后以聲波清灰器運(yùn)行為主,則聲波清灰器應(yīng)連續(xù)按程序運(yùn)行。以振打裝置運(yùn)行為主,聲波清灰器可每班運(yùn)行1-2個(gè)循環(huán),以彌補(bǔ)振打清灰之不足。
8.二廠電除塵額定二次電壓為72KV,聲波清灰器運(yùn)行過(guò)程中,最高二次電壓升到81KV;與菲達(dá)集團(tuán)連系,該電除塵峰值電壓為105KV,因此81kV尚在允許范圍。
9.根據(jù)制造廠提供的除塵器特性,二廠電除塵的放電火花率,應(yīng)在什么范圍,是除塵器的最高效率點(diǎn)。一般資料上介紹單電場(chǎng)放電火花率為60-80次/min,并未表明與電除塵容量關(guān)系,為此應(yīng)通過(guò)試驗(yàn),取得一個(gè)明卻的控制指標(biāo),便于今后運(yùn)行監(jiān)控。
效益分析:
現(xiàn)狀:a、傳統(tǒng)的機(jī)械振打裝置故障率高,維修量大;為保證正常運(yùn)行,用戶花費(fèi)大量的人力和資金。
b、機(jī)械振打裝置清灰效果不佳;鍋爐檢修時(shí)花費(fèi)10人、10—15天時(shí)間清除電極板上的積灰。
c、排放超標(biāo)破壞環(huán)境。
加裝聲波清灰器后:
a、振打裝置可以少用甚至不用,從而減少損壞概率,節(jié)省了檢修振打裝置的人力物力,同時(shí)提高除塵效率,而聲波清灰器的故障率很低,幾乎沒(méi)有維修工作。
b、由于清灰效果的提升,用戶不用在檢修時(shí)安排時(shí)間、人力來(lái)清除電極板上的積灰;從而節(jié)省了檢修時(shí)間和資金。
c、經(jīng)過(guò)聲波清灰器的運(yùn)行,去除電極板上積灰,提高了電除塵的效率;產(chǎn)生較大的環(huán)保效益。
關(guān)于二次揚(yáng)塵問(wèn)題
聲波清灰器的清灰效果明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的機(jī)械振打,粉塵結(jié)快大部分落到粉倉(cāng),小部分來(lái)不及捕集便隨氣流排入大氣形成二次揚(yáng)塵。為控制聲波清灰的二次揚(yáng)塵主要采取以下措施:
1、根據(jù)空間大小選擇合適的聲波清灰器數(shù)量和安裝位置。
2、合理安排聲波清灰器的工作時(shí)間和間歇時(shí)間,聲波清灰的工作時(shí)序根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定。
3、調(diào)整聲波強(qiáng)度,在保證清灰效果的前提下,調(diào)整聲波清灰器、特別是末電場(chǎng)的聲波清灰器的聲波強(qiáng)度,可有效的控制二次飛揚(yáng)問(wèn)題。
附:國(guó)內(nèi)電廠使用聲波清灰器,清除電氣除塵器極積灰--實(shí)例簡(jiǎn)介:
1.上海寶鋼集團(tuán),1160t/h鍋爐電除塵,安裝科康聲力膜片型聲波清灰器7臺(tái),試驗(yàn)了多種運(yùn)行程序,最后運(yùn)行時(shí)間為6秒,停2-10分鐘,與振打裝置同時(shí)工作,提高除塵效率1%。
2.遼寧鞍山煉鐵廠,190M²電除塵,安裝SQ-7膜片聲波清灰器,作為振打裝置的輔助手段,工作時(shí)間6秒,停20-120分鐘,與振打裝置同時(shí)工作,二次電流電壓明顯上升。
3.山東鋁業(yè)水泥廠,水泥窯尾部余熱爐,2臺(tái)60M²電除塵,安裝膜片聲波清灰器20臺(tái),發(fā)聲15秒,停15秒,二次電壓增加1KV,二次電流增加350Ma。
4.阿克蘇青松建化水泥廠,20t/h余熱爐尾部電除塵,2005年在除塵器進(jìn)氣箱上,蒸汽聲波清灰器二臺(tái),進(jìn)汽參數(shù)2MPa,溫度380℃,每班運(yùn)行兩次,每次4分鐘,振打裝置繼續(xù)工作,運(yùn)行記錄標(biāo)明,運(yùn)行聲波清灰器后,一電場(chǎng)一次電流平均增加14A,二次電流平均增加48mA。三電場(chǎng)一次電流增加7A,二次電流增加28mA,煙囪出口顏色明顯改善。
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
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