降低水泥磨高壓電機瓦溫的有效方法
我廠擁有3臺Φ2.4×13m高細磨機,均配備800kW高壓電機。3臺磨機分別在2002年、2005、2007年安裝投產(chǎn)。前兩臺磨機電機軸瓦潤滑采取的是油環(huán)淋油自然冷卻方式,在使用過程中由于瓦座內(nèi)的油散熱效果不好,特別是在夏天經(jīng)?,F(xiàn)電機瓦溫過高現(xiàn)象(最高達到70℃),嚴重影響了磨機電機的安全運行。為了降低電機瓦溫,我們在安裝第3臺磨機電機時對電機軸瓦潤滑系統(tǒng)進行了改進,大大降低了電機瓦溫,降低了設(shè)備故風(fēng)險?,F(xiàn)將改造情況介紹如下。
1 原800kW電機瓦座溫度高的原因
?。?)電機前后軸瓦內(nèi)的潤滑油沒有采取冷卻措,散熱效果不好,是瓦溫過高的主要原因。800kW電機軸瓦采用雙油環(huán)淋油方式,瓦座內(nèi)裝有15升右的潤滑油,軸和瓦摩擦產(chǎn)生的熱量傳導(dǎo)到瓦內(nèi)的潤滑油。潤滑油沒有冷卻系統(tǒng),只采取自然降溫,所以在炎熱的夏季瓦溫過高。
(2)環(huán)境溫度高是造成電機瓦溫高的次要原因。由于廠房內(nèi)通風(fēng)不好,電機運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的熱量不及時散出導(dǎo)致電機瓦溫過高。
2 整改措施
對電機軸瓦采取油站供油方式,和磨機前后瓦采用油站供油方式一樣,油站的冷卻器和其它油站串聯(lián)起來,起到給潤滑油強制冷卻的作用。
(1)油站尺寸不宜過大,500mm×500mm×600mm(長×寬×高)即可,可以節(jié)省占地空間。
?。?)對電機瓦進行改造:①原電機前后瓦座上有兩個觀察孔,是觀察油環(huán)是否正常轉(zhuǎn)動的。把察孔蓋取下,在觀察孔周圍各鉆四個M8孔并栽絲,取兩個法蘭用M8螺絲與瓦座緊固聯(lián)結(jié),再把兩個法蘭并聯(lián)起來作為入油管道。②電機瓦座兩側(cè)各有1個油標,取下一側(cè)油標,用相同尺寸的塑料管聯(lián)接。前后瓦座并聯(lián)作為回油管道。改造后效果見圖1所示。
?。?)操作注意事項:為了保證前后瓦座供油量一致,在前后瓦座入油管路上各安裝一個球閥來調(diào)整油量的大小。供油量不能過大,油位不能過高,達到瓦座油標的上限即油標上有一點點空氣為最好,防止回油慢油從軸端溢出。而且要調(diào)整好供油和回油量的平衡,供油量的大小可通過入油管道球閥來調(diào)節(jié)。
3 結(jié)束語
經(jīng)過改造后,電機前后瓦采取油站供油,淋油運行,潤滑油能夠循環(huán)冷卻,大大降低了軸瓦溫度,即使在炎熱的夏季,油溫也只有40℃左右,保證了電機的安全運行。
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