75噸/時(shí)余熱(帶補(bǔ)燃)流化床鍋爐改純低溫余熱發(fā)電技術(shù)在日產(chǎn)2500噸水泥生產(chǎn)線上的應(yīng)用
前言
浙江虎山集團(tuán)有限公司是國家“一五”時(shí)期投資興建的浙江省第一家大型水泥企業(yè),企業(yè)始建于1958年,由原浙江江山水泥廠改組而成。2006年,被國家發(fā)改委、國土資源部、中國人民銀行列為國家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)(集團(tuán)),名列21位。2007年,加盟中國建材南方水泥有限公司。
浙江虎山集團(tuán)有限公司2500t/d窯外分解爐帶補(bǔ)燃的12MW余熱發(fā)電項(xiàng)目是在國家“九五”期間發(fā)布《煤矸石綜合利用管理辦法》時(shí)鼓勵(lì)發(fā)展煤矸石電廠,發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)的時(shí)候投資興建的。年發(fā)電量為8400×104kw.h(以年運(yùn)行時(shí)數(shù)7000小時(shí)計(jì)),供電量為7344×104kw.h,年平均發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗為315.54g/kw.h,余熱利用量占電站總耗能熱量的35%。項(xiàng)目在投產(chǎn)后的幾年內(nèi)取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益,但由于各地煤矸石的發(fā)熱量的波動(dòng)很大,很難適應(yīng)正常生產(chǎn)的需要。工藝上為保證煤矸石的充分穩(wěn)定燃燒,均需在煤矸石中摻入近20%的煙煤進(jìn)行生產(chǎn)。最近幾年煙煤價(jià)格不斷攀升,靠余熱帶補(bǔ)燃流化床鍋爐發(fā)電項(xiàng)目已經(jīng)沒有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。另外根據(jù)國務(wù)院批復(fù)的國家環(huán)保局制定的《酸雨控制區(qū)和二氧化硫污染控制區(qū)劃分方案》,對(duì)電廠二氧化硫(SO2)排放提出了嚴(yán)格要求,對(duì)現(xiàn)有燃煤含硫量大于1%的電廠,要求在2010年前分期分批建成脫硫設(shè)施或采取其它具有相當(dāng)效果的減排措施。浙江虎山集團(tuán)在這樣的形勢下,感覺到十分有必要將原來2500t/d水泥生產(chǎn)線的余熱(帶補(bǔ)燃)流化床鍋爐電站向純低溫余熱電站改造。項(xiàng)目于2008年3月開始實(shí)施,并在當(dāng)年7月實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電?,F(xiàn)將有關(guān)情況介紹如下:
一、改造的內(nèi)容及相關(guān)技術(shù)措施
1、拆除原有的75t/h循環(huán)流化床燃煤鍋爐;
2、將原來2500t/d水泥線上的兩臺(tái)中溫中壓的余熱鍋爐改造為低溫低壓余熱鍋爐,改造后窯頭AQC爐的技術(shù)參數(shù):鍋爐入口設(shè)計(jì)溫度取值為380℃,蒸汽壓力為1.35MPa,蒸汽溫度為340±20℃,蒸汽量為9.5t/h;窯尾SP爐的技術(shù)參數(shù):鍋爐入口設(shè)計(jì)溫度取值為340℃,蒸汽壓力為1.35MPa,蒸汽溫度為315±20℃,蒸汽量為14.3t/h;
3、將原來中溫中壓的12MW汽輪機(jī)組改造成低溫低壓的6MW純凝式汽輪機(jī)組,發(fā)電機(jī)保留不變;除氧系統(tǒng)利用原有的系統(tǒng),對(duì)部分管路進(jìn)行改造;
4、更換凝結(jié)水泵、給水泵;
5、化水系統(tǒng)及循環(huán)水系統(tǒng)保留不變;
6、相應(yīng)的電氣及自動(dòng)化系統(tǒng)進(jìn)行改造。
7、各車間利用原有的廠房和基礎(chǔ);
二、窯頭AQC爐及窯尾SP爐的工藝流程
1.鍋爐 2.降塵器 3.鍋爐進(jìn)口閥門
4.直通閥 5.鍋爐出口閥門 6.閘板閥
7.鎖風(fēng)分格輪 8.雙翻板閥 9.拉鏈機(jī)
1、窯頭AQC爐采用三段受熱面,最大限度地利用了窯頭熟料冷卻機(jī)廢氣余熱。I段為蒸汽鍋爐,生產(chǎn)1.35MPa-340℃的蒸汽,作為汽輪機(jī)主蒸汽,II段生產(chǎn)的170℃的熱水作為AQC爐、SP爐蒸汽段給水,Ⅲ段生產(chǎn)100℃的熱水,送入除氧器。
2、窯尾SP爐采用一段受熱面,保證電站運(yùn)行安全并充分保證水泥生產(chǎn)線烘干用廢氣余熱。SP爐生產(chǎn)的蒸汽與AQC爐蒸汽段生產(chǎn)的蒸汽一起進(jìn)入汽輪發(fā)電機(jī)發(fā)電。
三、純低溫余熱改造過程中關(guān)鍵問題的處理
1、AQC、SP爐整體鋼架改造方案的確定
原AQC、SP爐共有8根主立柱,其基礎(chǔ)的相關(guān)尺寸均一樣(見圖一)。杭州中科設(shè)計(jì)院從節(jié)省投資出發(fā),在與杭鍋廠溝通后,確定除受熱面、鍋筒需更新外,原有的立柱及平臺(tái)欄桿、部分橫梁均予以利用。SP爐由于受熱面增加較大,原基礎(chǔ)的跨度尺寸由原來的3990mm增加至4790mm。設(shè)計(jì)時(shí)原考慮鍋爐中心線位置不變,將兩側(cè)A、B軸的四根立柱均向外移400mm,后來發(fā)現(xiàn)這樣的施工難度較大,不僅土建需要重做8個(gè)基礎(chǔ),而且如果8根立柱均外移,會(huì)給原SP爐進(jìn)風(fēng)管的支撐帶來難度,施工工藝比較復(fù)雜,最終決定靠近預(yù)熱器系統(tǒng)的A軸向的四根主立柱不動(dòng),僅將B軸的四排立柱向外移動(dòng)800mm。
圖一
AQC爐的整體鋼架經(jīng)杭鍋廠技術(shù)人員核算后,確定原來的基礎(chǔ)能夠滿足新鍋爐的安裝要求,除部分橫梁位置需要調(diào)整外,其主立柱位置可不做移動(dòng)。
2、植筋技術(shù)在窯尾SP爐的應(yīng)用
由于SP爐B軸的四根主立柱需移位,其基礎(chǔ)需要重新施工??紤]到利用基礎(chǔ)內(nèi)部主鋼筋再焊接羅紋鋼的方法來做鍋爐柱腳四周的護(hù)筋,對(duì)基礎(chǔ)的損害較大,另外由于內(nèi)部主鋼筋的位置不規(guī)則,其定位有難度,所以鍋爐柱腳四周的護(hù)筋施工采用的是植筋的方法。
植筋是指在混凝土、墻體巖石等基材上鉆孔,然后注入高強(qiáng)植筋膠,再插入鋼筋或型材,膠固后將鋼筋與基材粘接為一體,是加固補(bǔ)強(qiáng)行業(yè)中一種建筑技術(shù)。其工藝流程:定位 →鉆孔 → 清孔 → 鋼材除銹 → 錨固膠配制 → 植筋 → 固化、保護(hù) → 檢驗(yàn)。植筋膠在常溫、低溫下均可良好固化,若固化溫度25℃左右,2天即可承受設(shè)計(jì)荷載;若固化溫度5℃左右,4天即可承受設(shè)計(jì)荷載,且錨固力隨時(shí)間延長繼續(xù)增長。
利用植筋方法,鍋爐柱腳四周護(hù)筋的施工可以在四根主立柱移位調(diào)整好后再進(jìn)行,即方便了立柱的移位,又節(jié)省了施工時(shí)間。
3、SP爐鍋筒定位偏差的處理
鍋爐在安裝過程中發(fā)現(xiàn)其定位尺寸有偏差,按圖紙位置定位后,其鍋爐與主立柱發(fā)生干涉(見圖二)。其原因是由于改造后的鍋爐總設(shè)計(jì)高度為24.5m,而原來鍋爐的高度有25.252m,而在施工時(shí)利用了原鍋爐最頂部的框架對(duì)SP爐的進(jìn)風(fēng)管道進(jìn)行支撐,所以主立柱移位后就沒有縮短,也不好縮短,同時(shí)由于頂部橫梁也不能割除,鍋爐到過熱器的三根下降管(管2)也無法施工。處理方案:在與杭州中科院及杭鍋廠溝通后,由設(shè)計(jì)院出更改單,將鍋爐往外移800mm,原來800mm的定位尺寸改為1600mm。施工時(shí)相應(yīng)將管1也進(jìn)行加長。
圖二
考慮到窯頭AQC爐原高度(17.756m)比改造后的設(shè)計(jì)高度(15.81m)也要高,在鍋爐的就位時(shí)也會(huì)碰到相似的情況,所以由設(shè)計(jì)院出圖,將改造后的鍋爐各層定位基準(zhǔn)由原來的0:00平面改為主立柱的最頂面(17.756m),相當(dāng)于提高鍋筒及整個(gè)受熱面的垂直高度,避免了類似情況的發(fā)生。由于事先與施工單位溝通好,所以后面AQC爐的施工比較順利。
4、汽輪機(jī)組的改造
1)改造方案的確定
我們?cè)瓉淼钠啓C(jī)組是青汽廠的N12-3.43型12MW凝汽式汽輪機(jī)組,額定進(jìn)汽溫度435℃。最初我們希望能夠利用原來的設(shè)備基礎(chǔ),采購新的純低溫凝汽式汽輪機(jī)。在咨詢了多家廠家之后,雖然機(jī)組的工藝參數(shù)均能滿足設(shè)計(jì)要求,但對(duì)原來的基礎(chǔ)均要進(jìn)行處理,有的甚至需要更改機(jī)組平臺(tái)標(biāo)高,且交貨期估計(jì)要7個(gè)月。在與青汽廠的技術(shù)交流時(shí),我們提出是否可利用原機(jī)組進(jìn)行技術(shù)改造。青汽廠對(duì)于舊機(jī)組的改造以前也沒有做過,但是認(rèn)為從技術(shù)上分析還是可行的,并且也愿意進(jìn)行這方面的研究,所以最終我們決定還是與青汽廠合作,利用原來的汽輪機(jī)組,僅對(duì)其內(nèi)部的通流部分進(jìn)行改造,以適應(yīng)低溫低壓的需要。改造后的汽輪機(jī)技術(shù)參數(shù):進(jìn)汽參數(shù)為1.25Mpa;進(jìn)汽溫度為310±20℃;最高溫度為380 ℃;進(jìn)汽流量為32 t/h;汽耗為5.2kg/kwh。通過改造大大減少了設(shè)備的投資,且改造的總工期也就2個(gè)月時(shí)間。
2)汽輪機(jī)主油泵的處理
在改造前,N12-3.43汽輪機(jī)主軸存在有問題,試生產(chǎn)后運(yùn)行大約有半年時(shí)間的時(shí)候,出現(xiàn)過汽輪機(jī)主軸與主油泵聯(lián)接部分的軸頭斷裂事故(見圖三)。在當(dāng)時(shí)由于生產(chǎn)比較緊張,另外從費(fèi)用上考慮,就沒有將汽輪機(jī)的主軸更換。將原來主軸軸頭斷裂的地方加工后做了一個(gè)內(nèi)螺紋孔,重新加工了一只外螺紋結(jié)構(gòu)的主油泵,螺紋配合后繼續(xù)使用。處理好運(yùn)行有3個(gè)月時(shí)間,主油泵與主軸配合的螺紋出現(xiàn)滑扣至使機(jī)組無法運(yùn)行。又重裝加工了一只主油泵,為確保螺紋副聯(lián)接的可靠性,在聯(lián)接過程中使用TS鈦合金劑混合劑對(duì)羅紋副進(jìn)行固化處理,主油泵的徑向跳動(dòng)調(diào)到0.00、-0.02、+0.015、+0.025mm。此次處理后總計(jì)運(yùn)行有2個(gè)月時(shí)間,碰到了機(jī)組的改造。
圖三
出于運(yùn)行可靠性考慮,公司決定將汽輪機(jī)主軸更換。改造好返廠安裝過程中,注意 到兩付油封環(huán)與外面的油泵殼體四周的間隙不均勻,特別是上、下間隙,經(jīng)測量外側(cè)油封環(huán)上間隙有4.0mm,而下間隙僅有0.1 mm,內(nèi)側(cè)油封環(huán)下間隙有0.12mm(圖三1、2位置)。估計(jì)前面的幾個(gè)事故可能均與此尺寸上下不均有關(guān):在1#瓦出現(xiàn)燒瓦或出現(xiàn)龜裂時(shí),由于下間隙僅0.1 mm,造成軸頭下沉而油封環(huán)又沒有足夠的下浮余量,1點(diǎn)位置由原來的懸浮點(diǎn)變?yōu)槠啓C(jī)主軸的主支撐點(diǎn)從而造成主軸斷軸及主油泵頭損毀。而在前面幾個(gè)事故過程中均伴有1#瓦燒瓦事故,并且1點(diǎn)位置油封環(huán)的巴氏合金也嚴(yán)重?zé)龤?。由于要調(diào)整好油封環(huán)的上下間隙需動(dòng)到汽輪機(jī)機(jī)頭的基礎(chǔ)部分,非常麻煩。就采取了簡單的處理方案:在不影響主油泵出力的情況下將內(nèi)外兩側(cè)的油封環(huán)外圓車削掉2.0mm,安裝后下間隙的尺寸基本在1.1mm,預(yù)留出其上下浮動(dòng)的空間?,F(xiàn)汽輪機(jī)改造后已正常運(yùn)行有10個(gè)月。當(dāng)然,還有待更長時(shí)間的觀察。
5、鍋爐本體外保溫方式及外護(hù)板安裝位置的變更處理
鍋爐本體原保溫方式:緊貼內(nèi)護(hù)板用無石棉硅酸鈣板加粘結(jié)灰漿進(jìn)行砌筑,外面加一層硅酸鋁耐火纖維氈,然后采用Ф4圓鋼現(xiàn)場彎制成抓釘后,抓釘一端與殼體焊接,另一端穿過保溫層和鐵絲網(wǎng),緊壓住鐵絲網(wǎng)折彎,最后一層為抹面涂料。鍋爐的外護(hù)板采用彩鋼瓦,在保溫施工完成后,緊貼著立柱及橫梁施工(如圖四)。由于上述施工工藝較為復(fù)雜,并且如果施工不當(dāng)很容易引起外部抹面涂料脫落后影響到內(nèi)部保溫材料的固定,并且由于外護(hù)板做在最外面,平時(shí)也不容易發(fā)現(xiàn)內(nèi)部的脫落情況,所以我們采用原水泥線上成熟的保溫方式:保溫材料選用層狀的復(fù)合硅酸鹽保溫材料,將保溫材料與內(nèi)護(hù)板用高溫膠水貼結(jié)后,將外護(hù)板直接緊貼著保溫材料施工(如圖五)。由于煙氣逐級(jí)通過鍋爐的過熱段、蒸發(fā)段后,爐墻的溫度也逐層下降,保溫材料廠的厚度也可以從δ200、150、100mm隨高度的下降而相應(yīng)的減薄。這種保溫方式保溫效果非常好,施工也方面。而外護(hù)板不僅起到裝飾的作用,同時(shí)也起到保護(hù)保溫材料廠的作用。
圖四 圖五
6、影響發(fā)電量的相關(guān)因素分析
對(duì)于鍋爐來講,在汽輪機(jī)系統(tǒng)正常的情況下,除氧器壓力穩(wěn)定,給水溫度正常,其產(chǎn)汽量的主要影響因素個(gè)人認(rèn)為主要有兩個(gè):一是鍋爐的進(jìn)口風(fēng)溫、二是進(jìn)口負(fù)壓。
SP爐:在窯況正常的情況下,SP爐的進(jìn)口風(fēng)溫及負(fù)壓均比較穩(wěn)定,所以SP爐的產(chǎn)汽量也較穩(wěn)定。但如果振打清灰不及時(shí),也會(huì)對(duì)產(chǎn)汽量有影響。在試生產(chǎn)初期,窯尾SP爐的內(nèi)部振打桿與蒸發(fā)段管箱支架的焊接點(diǎn)脫落有四分之一,引起部分蒸發(fā)段沒有正常清灰。利用停窯機(jī)會(huì)將振打桿恢復(fù)后,在相同的進(jìn)風(fēng)溫度下,鍋爐出風(fēng)溫度比原來降低有5~6℃,說明鍋爐的熱交換的效率得到明顯提高了。
AQC爐:AQC爐的鍋爐進(jìn)口風(fēng)溫波動(dòng)較大,在窯況正常的時(shí)候波動(dòng)幅度也可達(dá)到100℃以上,負(fù)壓也隨時(shí)調(diào)整。所以汽輪機(jī)的發(fā)電量在很大程度上取決于窯頭鍋爐的進(jìn)風(fēng)溫度及負(fù)壓。為了提高AQC爐的產(chǎn)汽量,相應(yīng)的可以采取以下措施:檢查電收塵本體的漏風(fēng),保證下面分格輪的鎖風(fēng)效果;盡量隔離利用窯頭收塵器的負(fù)壓進(jìn)行收塵的揚(yáng)塵點(diǎn),如熟料鏈斗機(jī)地坑的收塵,一般收塵風(fēng)量均比較大,如果設(shè)在鍋爐進(jìn)口,將直接降低入鍋爐的風(fēng)溫,最好設(shè)立獨(dú)立的收塵系統(tǒng);在操作方面,可以適當(dāng)控制好篦冷機(jī)的用風(fēng),如有意識(shí)的減少篦冷機(jī)后面幾室風(fēng)機(jī)的用風(fēng),控制合理的篦速等;另外窯系統(tǒng)的三次風(fēng)用風(fēng)調(diào)整也將直接影響到AQC鍋爐的進(jìn)風(fēng)溫度。我公司曾碰到過這種情況:一次檢修結(jié)束后重新開窯,AQC爐的進(jìn)口風(fēng)溫明顯下降,發(fā)電量也大幅受影響,不管采取什么措施,風(fēng)溫就是達(dá)不到停窯之前的水平。后來仔細(xì)分析發(fā)現(xiàn)窯系統(tǒng)的工況發(fā)生有很大的變化,主要表現(xiàn)在窯頭罩的負(fù)壓及篦冷機(jī)的用風(fēng)上:①窯頭罩負(fù)壓較大,基本在-100~-50Pa,而停檢前負(fù)壓基本在-30~-10Pa,有時(shí)還是微正壓;②篦冷機(jī)最后三室風(fēng)機(jī)的風(fēng)門開度比原來大了很多,以前這幾臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)門的開度均保持在35~45%,現(xiàn)在開度均在65%~75%,這一點(diǎn)與窯頭罩的負(fù)壓有關(guān)聯(lián):以前是風(fēng)機(jī)風(fēng)門開大后窯頭罩正壓大,所以風(fēng)門想開大而不能,現(xiàn)在是風(fēng)門不開大窯頭罩的負(fù)壓就會(huì)拉更高而影響窯系統(tǒng)的鍛燒。當(dāng)時(shí)就懷疑是否是由于三次風(fēng)的用風(fēng)量增大有關(guān),因?yàn)樵谕8G期間曾對(duì)三次風(fēng)管的平段進(jìn)行過清灰。再次停窯檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)三次風(fēng)管的閘閥已高溫?zé)龤?,由于三次風(fēng)用量的增加引起去鍋爐的風(fēng)量減少,而操作上為了加大進(jìn)鍋爐的風(fēng)量而將余排風(fēng)開得很大,不足的風(fēng)量只能靠篦冷機(jī)后面幾室的風(fēng)機(jī)來補(bǔ)充,大量冷風(fēng)的摻入,進(jìn)鍋爐的風(fēng)溫自然就明顯下降。
水泥線的鍛燒與余熱發(fā)電既相互關(guān)聯(lián),也存在有矛盾。如在窯系統(tǒng)的操作上,三次風(fēng)用風(fēng)的增加可能會(huì)降低窯頭鍋爐的進(jìn)口風(fēng)溫,但增加三次風(fēng)用風(fēng)量對(duì)窯的工況有利,如果刻意的追求發(fā)電量就會(huì)與窯系統(tǒng)的鍛燒發(fā)生矛盾。應(yīng)當(dāng)樹立“水泥生產(chǎn)是主業(yè),發(fā)電是副業(yè),副業(yè)不能影響主業(yè),主業(yè)應(yīng)兼顧副業(yè)”的思想,水泥生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行是保證余熱電站安全、穩(wěn)定生產(chǎn)的前提。
四、2009年余熱電站實(shí)際運(yùn)行指標(biāo)
日期 |
運(yùn)行時(shí)間(h) |
發(fā)電量(kw.h) |
廠用電量(kw.h) |
供電量(kw.h) |
平均發(fā)電量(kw) |
廠用電率 |
噸熟料發(fā)電量(kw.h/t) |
2009.1 |
722 |
3321676 |
265734 |
3055942 |
4600.66 |
8.00% |
38.07 |
2009.2 |
40 |
191132 |
32492 |
158640 |
4778.30 |
17.00% |
39.54 |
2009.3 |
338 |
1406640 |
178643 |
1227997 |
4161.66 |
12.70% |
34.44 |
2009.4 |
565 |
2500513 |
267554 |
2232959 |
4425.69 |
10.70% |
36.63 |
2009 5 |
596 |
2669585 |
266958 |
2402627 |
4479.17 |
10.00% |
37.07 |
合計(jì) |
2261 |
10089546 |
1011381 |
9078165 |
4489.09 |
11.68% |
37.15 |
五、結(jié)論
由于公司決策及時(shí),原有的75t/h循環(huán)流化床燃煤鍋爐于2008年3月15日開始停用并進(jìn)行2500t/d水泥線的余熱鍋爐純低溫改造,至7月17日兩臺(tái)鍋爐、汽輪機(jī)及相應(yīng)的輔機(jī)設(shè)備全部改造完成并成功并網(wǎng)發(fā)電,總共改造用了4個(gè)月時(shí)間。在改造中最大限度的利用了原有系統(tǒng)和設(shè)施,總投資估計(jì)約1400萬元。從投產(chǎn)到現(xiàn)在已累計(jì)運(yùn)行約5500小時(shí),累計(jì)發(fā)電約24000000kwh。從發(fā)電量上來看,平均噸熟料發(fā)電量為37.15 kwh/t ,在此期間2500t/d水泥生產(chǎn)線的噸熟料煤耗為118.08kg/t,各項(xiàng)指標(biāo)均比較理想。雖然還有幾個(gè)問題有待探討解決,如廠用電量率較高、AQC爐阻力偏大、過熱段易磨損等,但是純低溫余熱改造后,其產(chǎn)生的效益已遠(yuǎn)非原來的余熱(帶補(bǔ)燃)流化床鍋爐可比。在目前節(jié)能減排形勢下,純余熱改造是原水泥線余熱(帶補(bǔ)燃)流化床鍋爐電站很好的發(fā)展方向。
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