高堿石灰石熟料煅燒體會
0 概況
我公司有天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)的兩條5000t/d 新型干法熟料生產(chǎn)線(主要工藝設(shè)備見表1),分別于2007年1月和4月點(diǎn)火投產(chǎn),兩條線均已達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。試生產(chǎn)期間,由于石灰石有害成分含量較高,熟料煅燒過程中出現(xiàn)結(jié)皮、結(jié)塊、黃心料、欠燒料、f-cao含量高、飛沙料等現(xiàn)象,造成預(yù)熱器堵塞,導(dǎo)致熟料急凝,后期強(qiáng)度低,嚴(yán)重影響熟料質(zhì)量。鑒于此,我們認(rèn)真查找原因,并采取相應(yīng)的措施,取得了較好的效果。本文就高堿石灰石煅燒熟料出現(xiàn)的幾個共性問題談點(diǎn)體會。
表1. 主要工藝設(shè)備
預(yù)熱器 |
雙系列五級旋風(fēng)預(yù)熱器帶TDF分解爐,生產(chǎn)能力5000 t/d |
回轉(zhuǎn)窯 |
4.8×72m 轉(zhuǎn)速0.396-3.96 r/min 生產(chǎn)能力5000 t/d |
高溫風(fēng)機(jī) |
雙吸口式w6-2x40-14NO.31.2F, 風(fēng)量93000 m3/h |
窯主電機(jī) |
ZSN4-400-22,功率630KW |
窯頭煤粉燃燒器 |
丹麥?zhǔn)访芩笵BC-220-550-7,燃煤能力:18 t/h+22t/h |
2 石灰石、熟料化學(xué)分析
在水泥生產(chǎn)過程中原材料中的有害成分對生產(chǎn)有著巨大的影響,我廠石灰石品位低,有害成分特別是堿含量較高,比一般石灰石氧化鈣含量大于48%,堿含量應(yīng)小于0.8%的要求高出許多。表2是我廠石灰石與河南某廠的石灰石比較,顯而易見我廠石灰石有害成分較高,造成熟料中堿含量過高(表3),表現(xiàn)為熟料急凝,后期強(qiáng)度低。低品位石灰石因波動大、易燒性、易磨性、共熔點(diǎn)低、碳酸鹽分解溫度低等特點(diǎn),對配料及熟料煅燒帶來很大的影響。
表2.石灰石成分比較
石灰石 |
CaO |
MgO |
R2O (當(dāng)量鈉) |
我廠 |
46.5 |
2.2 |
1.1-1.5 |
河南某廠 |
48.19 |
2.0 |
<0.6 |
表3.熟料成分分析比較
熟料 |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
CaO |
MgO |
SO3 |
K2O |
Na2O |
KH |
SM |
IM |
我廠 |
21.66 |
4.64 |
2.38 |
63.27 |
2.91 |
0.71 |
2.01 |
0.28 |
0.903 |
3.09 |
1.94 |
某廠 |
21.31 |
5.5 |
2.98 |
64.19 |
3.44 |
0.57 |
- |
- |
- |
- |
- |
注:表2、表3中數(shù)據(jù)均為半年平均值。
3 高堿石灰石在熟料煅燒中出現(xiàn)的問題及原因分析
石灰石中有害成分主要是堿(R2O、MgO)含量高,這樣勢必會使液相的粘度降低,粘度雖然降低有利用A礦的生成,但是液相提前出現(xiàn),物料發(fā)黏形成大塊等原因,給熟料煅燒帶來巨大的影響。熟料煅燒過程中出現(xiàn)結(jié)皮、結(jié)塊堵塞預(yù)熱器;窯內(nèi)結(jié)蛋結(jié)圈及長厚窯皮;黃心料、欠燒料;飛沙嚴(yán)重;熟料f-cao高等就成了常出現(xiàn)的問題。
3.1 結(jié)皮堵塞
在預(yù)分解窯生產(chǎn)過程中,原材料有害成分含量過高,生產(chǎn)過程中富集循環(huán)而造成預(yù)熱器系統(tǒng)的黏結(jié)及堵塞較為常見,影響窯系統(tǒng)的穩(wěn)定生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中,堿、硫、氯等的循環(huán)、富集過程有兩種,一種稱為內(nèi)循環(huán),另一種稱為外循環(huán)。內(nèi)循環(huán)是指,堿、硫、氯在窯內(nèi)高溫狀態(tài)下從生料及燃料中揮發(fā),到達(dá)預(yù)熱器較低溫區(qū)域時(shí),冷凝在較低溫度生料上,再隨生料一起進(jìn)入窯內(nèi),形成預(yù)熱器和窯之間的循環(huán)和富集的過程。外循環(huán)是指生料中的堿、硫、氯等有害成分隨廢氣排出預(yù)熱器系統(tǒng),當(dāng)這部分粉塵在收塵器、增濕塔及生料磨系統(tǒng)中被收集重新入窯,在預(yù)熱器和這些設(shè)備之間存在循環(huán)過程。由于這個過程是在窯外單獨(dú)進(jìn)行的故稱其為外循環(huán)。在預(yù)熱器系統(tǒng)中鉀的冷凝率高達(dá)79%-81%。所以當(dāng)堿、硫、氯的含量過高時(shí),極易與生料形成融點(diǎn)較低的結(jié)皮礦物,造成預(yù)熱器系統(tǒng)堵塞。
有些水泥生產(chǎn)企業(yè)所出現(xiàn)堵塞主要是窯爐風(fēng)煤料不匹配,系統(tǒng)溫度過高,在投料時(shí)系統(tǒng)塌料、翻板卡死等原因造成。
3.2 結(jié)大塊結(jié)蛋
結(jié)大塊是大多數(shù)水泥生產(chǎn)企業(yè)都遇到過的問題,結(jié)合我廠的情況來分析主要是因?yàn)榈V山石灰石品位較低且各采段石灰石波動較大,礦山石灰石夾層雜質(zhì)較多,,原材料中的有害成分,特別是堿、鎂的含量過高, 然而生料均化庫料位時(shí)常較低,造成生料均化不理想,這些都給熟料的煅燒帶來巨大的影響。致使在煅燒的過程當(dāng)中破壞正常窯系統(tǒng)煅燒的熱工制度,此時(shí)易造成窯皮黏結(jié)和脫落,燒成帶窯皮無法保持平整牢固;窯系統(tǒng)來料不穩(wěn)定,煤粉燃燒不完全(到窯尾燃燒),火焰過長,火頭后移,窯后局部高溫;分解爐溫度過高,使入窯物料提前出現(xiàn)液相,在窯尾起球,形成大塊,而進(jìn)一步發(fā)展形成大蛋。
3.3 結(jié)圈及長厚窯皮
在我們試生產(chǎn)期間由于對生料的有害成分對窯煅燒的影響估計(jì)不足,而采用正常的配料方案,造成生料中的SM偏低,使煅燒中液相量增加,黏度大,入窯生料均勻性差,造成窯系統(tǒng)熱工制度波動;煅燒過程中,生料中有害成分在系統(tǒng)中循環(huán)富集,造成結(jié)圈,長厚窯皮現(xiàn)象。
3.4 飛沙料
在大多數(shù)水泥廠都認(rèn)為飛沙的原因不外乎以下幾個方面的原因,液相量不足,液相出現(xiàn)的太遲,硅率太高所致,但是好多廠家因?yàn)槠湓牧嫌泻Τ煞趾康?,而忽視了液相的表面張力與粘度和結(jié)粒的關(guān)系問題,要使熟料有一定的結(jié)粒度,液相就必須有足夠的表面張力和粘度,Al2O3有利于表面張力與粘度,尤其是在高硅率時(shí)更應(yīng)該提高鋁氧率。針對我廠的原材料有害成分含量比較高,熟料中液相量比較多熟料結(jié)大塊嚴(yán)重,故我們采取高硅率配料,但是剛開始在試生產(chǎn)期間忽視了液相的表面張力與粘度,沒有及時(shí)的調(diào)整鋁氧率,至使熟料的結(jié)粒細(xì)小,從而故造成飛沙嚴(yán)重。
3.5 f-cao高
由于石灰石中的堿含量高,在水泥熟料的煅燒過程之中,K2O及Na2O的活性遠(yuǎn)比石灰石中CaO的活性高很多,致使在煅燒過程中使鉀,K2O、Na2O分別與GaO生成KC23S12C8并且游離出一個CaO致使熟料中的f-cao高。另外,上文所談到的幾點(diǎn)也影響 f-cao。
3.6 操作原因
在操作上分解爐溫度控制過高,入窯分解率高,至使液相在窯尾提前出現(xiàn),造成窯尾起球,待物料到達(dá)燒成帶之后熟料燒不透。另外窯頭用煤量不當(dāng),當(dāng)溫度偏低時(shí),當(dāng)f-cao不合格時(shí),誤認(rèn)為是窯頭用煤量過少,溫度低,煤灰摻入量少。于是便增加窯頭用煤量,試圖以此來提高燒成帶溫度,有時(shí)甚至出現(xiàn)窯頭用煤量與分解爐用煤量倒置的現(xiàn)象,造成系統(tǒng)溫度偏高,窯尾溫度達(dá)到1200℃以上,C1級筒出口溫度≥350℃,窯尾廢氣中CO含量高,直接威脅預(yù)熱器的安全運(yùn)行。
對于回轉(zhuǎn)窯來說,它的容積熱力強(qiáng)度是有一定限度的。當(dāng)容積熱力強(qiáng)度已到極限時(shí),增加窯頭用煤量,會造成煤粉不完全燃燒,窯內(nèi)還原氣氛加劇,窯頭溫度進(jìn)一步降低。當(dāng)窯溫較低時(shí),再多加煤反而更解決不了問題,因燃燒速度與溫度有關(guān),多加煤會造成火焰黑火頭長,火焰溫度低,窯尾溫度過高。還會引起窯內(nèi)還原氣氛加重,結(jié)長厚窯皮,造成預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮堵塞,從而使工藝系統(tǒng)進(jìn)一步惡化,熱工制度紊亂。
4 解決措施
由于石灰石條件而制約熟料的煅燒,在煅燒過程中所出現(xiàn)的問題我們主要是從原材料及煅燒方面給與彌補(bǔ)其不利因素。
4.1原燃材料
由于原燃材料受石灰石條件的限制,我們主要采取以下措施加以彌補(bǔ):首先,對入場石灰石嚴(yán)格控制,盡量使高低品味的石灰石搭配使用,另外在此基礎(chǔ)上加入外購石灰石與礦山石灰石搭配適用,以降低氧化鈣低及高堿的影響。其次在配料方面,采用兩高一中的配料措施即中飽和比高硅率高鋁率,硅高率避免結(jié)大塊,鋁高率以提高其液相黏度,有利于熟料結(jié)粒而降低高堿及其MgO對液相粘度的影響,從而減少飛沙料。另外,在原煤方面我們選購一部分高硫煤,搭配使用,提高其硫堿比,由于在熟料煅燒的過程中,K2O及Na2O的活性遠(yuǎn)比石灰石中CaO的活性高很多,致使在煅燒過程中K2O、Na2O分別與CaO反映生成KC23S12C8S,而我們提高其硫堿比,使熟料在煅燒過程中使鉀、鈉與硫反映而生成K2SO4與Na2SO4,從而達(dá)到降低其對熟料質(zhì)量的影響。最后,保證出磨生料的穩(wěn)定,避免大的波動,保證均化庫高料位(保持在25米以上),而保證其均化效果達(dá)到最佳,這些主要是為入窯物料穩(wěn)定,這樣有利于保證窯內(nèi)熱工制度的穩(wěn)定。
4.2煅燒方面
由于我們采用高硫煤,大家都知道硫含量高易結(jié)皮堵塞,所以我們在煅燒方面我們采用低溫煅燒,操作上嚴(yán)格控制分解爐出口溫度,上限控制為885℃,下限只要質(zhì)量合格不作控制但是嚴(yán)禁頭尾煤比例失調(diào),這樣避免在預(yù)熱器系統(tǒng)出現(xiàn)局部高溫,從而盡量減少結(jié)皮。低溫煅燒還有另外的好處就是避免液相的提前出現(xiàn)而造成的窯尾起球,而出現(xiàn)的大蛋、大塊、長厚窯皮等對煅燒的影響。另外,得利于我們是采用天津院最新設(shè)計(jì)的小窯門罩,從而更有利于提高二次、三次風(fēng)溫使煤粉的燃燒更加充分,燒成帶熱力更加集中。在煅燒過程中采用薄料快燒,篦冷機(jī)方面采用采取厚料層操作,這樣還是主要是來提高二次、三次風(fēng)溫,二次、三次風(fēng)溫的提高,除了有利于煅燒以外,還有利于節(jié)約煤耗。
在燃燒器方面我們適用的是史密斯DBC-220-550-7燃燒器,這個燃燒器調(diào)節(jié)更加方便簡潔,經(jīng)過近兩年的摸索,我們基本上找到了適合我們的火嘴參數(shù),調(diào)整內(nèi)外風(fēng)的關(guān)系,使窯內(nèi)火焰形狀與火焰長度控制在合理的范圍內(nèi),以保證窯內(nèi)的熱力強(qiáng)度。經(jīng)反復(fù)研究與試驗(yàn),對燃燒器進(jìn)行了大幅度的調(diào)整,其主要參數(shù)定格在,內(nèi)風(fēng)閥50%,外風(fēng)閥100%,內(nèi)筒間隙25mm焰細(xì)短,火力集中,火焰活潑有力。
5.小結(jié)
經(jīng)過以上調(diào)整之后,對于在熟料的煅燒過程中所產(chǎn)生的結(jié)大塊,長厚窯皮,飛沙料,結(jié)皮堵塞等現(xiàn)象大幅度的減少,熟料的結(jié)粒以及顏色也有很的改善,熟料質(zhì)量得到很大提高,熟料在市場上又重新贏得客戶的信任。
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