海螺回轉(zhuǎn)窯供煤穩(wěn)定性淺析與改進
海螺某廠4號窯是一臺使用單通道噴煤嘴的Φ4m×60m的立波爾回轉(zhuǎn)窯,供煤工藝流程見圖1。大煤倉下的單管螺旋輸送機轉(zhuǎn)速為59r/min,與水平方向傾角為12°。小煤倉下的單管螺旋輸送機可調(diào)速,與水平傾角9°。
該供煤系統(tǒng)存在的主要問題是:經(jīng)常竄煤、跑煤,按沖擊流量計讀數(shù)顯示,其瞬時流量有時高達27t/h多,是正常下煤量的4倍,窯內(nèi)產(chǎn)生了嚴重的不完全燃燒現(xiàn)象,還原氣氛大,加熱機煙囪、各漏風處及窯尾電收塵煙囪經(jīng)常冒出滾滾黑煙,煤燃燒效率低,煤耗高,電收塵無法投用,產(chǎn)量低,質(zhì)量差,嚴重制約著該窯的正常生產(chǎn)。1995年3月1日,用U型管對大、小煤倉上部空間進行壓力測量,結(jié)果在打煤和不打煤時皆是負壓,約在-200~-600Pa之間,根本不會導致竄煤。
經(jīng)過現(xiàn)場記錄、觀察和分析,我們發(fā)現(xiàn),喂煤瞬時流量與小倉煤重量有著重要的關(guān)系。在小煤倉裝煤比較多時,即小倉煤重量大、壓力比較大時,喂煤瞬時流量波動較大;在小倉裝煤量非常小時,提升機供煤不足,提多少喂多少,此時小倉相當于溜子,亦使供煤不足不穩(wěn);在小倉裝煤量急劇增大至1.95t時,小煤倉料壓增加,發(fā)生竄煤,煤瞬時流量在1~2min內(nèi)由3.12t/h迅速上升至25.66t/h,造成嚴重的跑煤現(xiàn)象,此時,只有停小倉下的單管螺旋輸送機才能止住煤。究其原因,主要有三點:第一,煤粉顆粒之間摩擦力小、質(zhì)量輕、流動性好;第二,小倉下的單管螺旋輸送機與水平方向傾角僅為9°,單管螺旋輸送機出料端遠遠低于小倉中煤的平面,易使小倉中煤的壓力發(fā)揮作用;第三,小倉下的單管螺旋輸送機葉片與內(nèi)壁的間隙過大,控煤困難,喂煤的瞬時流量幾乎完全受小煤倉的料壓控制。
針對以上原因分析,決定采取三方面措施:一是小倉內(nèi)加小倉,下部加草帽,用絲杠調(diào)節(jié)草帽高度,以緩解小倉內(nèi)煤的壓力,分解料壓;二是提高小倉下單管的出料端,使單管螺旋輸送機與水平方向傾角由9°升為18°,最大轉(zhuǎn)速由75r/min調(diào)為90r/min;三是縮小螺旋輸送機葉片與內(nèi)壁的工作間隙,由原來的10mm縮小到2.5mm,見圖2。
圖1 4號窯供煤工藝流程
圖2 改進后小倉供煤情況
通過采取以上措施,大大增強了4號窯供煤的均衡性和穩(wěn)定性,供煤系統(tǒng)竄煤、跑煤現(xiàn)象明顯減少,跑煤幅度也明顯減輕,最高瞬時流量低于10t/h,有力促進了4號窯煅燒工藝的穩(wěn)定性,保證了4號窯生產(chǎn)的順利進行。
因煤粉對設(shè)備的磨損性較強,螺旋輸送機間隙將越來越大。在生產(chǎn)過程中,只要定期測量螺旋輸送機間隙,定期更換螺旋輸送機葉片,保證螺旋輸送機間隙在一定范圍內(nèi),就可達到均勻供煤、穩(wěn)定生產(chǎn)的目的。
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