窯尾排風機1250kW電動機頻繁跳閘原因分析與解決

巨龍水泥集團回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)在設計上為帶雙列四級懸浮預熱器的SP型窯,規(guī)格Φ5.8m×97m。設計產(chǎn)量3000t/d,1985年投產(chǎn)后至1991年技改前由于設計及設備等原因,窯的運轉(zhuǎn)率一直在30%以下。1991年技術改造后設計產(chǎn)量為3500t/d,目前產(chǎn)量已經(jīng)達到3600t/d,因此窯的熱工參數(shù)以及操作發(fā)生了很大變化,出現(xiàn)了窯尾2臺排風機頻繁過負荷跳閘故障,更為嚴重的是在1999年9月份共跳閘34次,嚴重地影響了窯的運行和操作,為此我們組織技術人員進行分析研究,解決了該問題,經(jīng)過近2年運行未再出現(xiàn)同類故障。  
  

原設計的窯尾2臺排風機拖動電動機為繞線式1000kW/6kV、496r/min,與排風機的聯(lián)結(jié)方式為直聯(lián)式,1991年技術改造時,在單列預熱器上增加1臺MFC型分解爐,排風機電動機改為鼠籠式1250kW/6kV、1495r/min,額定電流140A,過負荷保護定值為1.4Ie,使用液力偶合器進行風機調(diào)速,液力偶合器的型號為YOCH710型,輸入轉(zhuǎn)速1500/550,排風機處理風量可達686000m3/h,從1991年到1998年,電動機與液力偶合器之間的聯(lián)軸節(jié)多次出現(xiàn)崩裂,并出現(xiàn)排風機過負荷跳閘問題,1998年將鑄鐵式聯(lián)軸節(jié)改為鑄鋼式后,雖然解決了崩裂問題,但是排風機過負荷跳閘問題依舊。1999年8月為了查找風管漏風問題將窯尾排風管道上的保溫層拆除后,該故障發(fā)展更為嚴重,2臺排風機從8月31日到9月26日問題解決為止,一共跳閘34次,嚴重影響窯的產(chǎn)質(zhì)量,各專業(yè)技術人員對故障原因也爭議較大。 
  

根據(jù)故障現(xiàn)象,我們決定采用計算機來分析,將排風機的電動機電流、一級預熱器出口負壓、液力偶合器轉(zhuǎn)速的曲線參數(shù)通過檢測變送裝置送入計算機進行記錄、比較、分析、動態(tài)跟蹤這些參數(shù),根據(jù)曲線圖的比較分析,發(fā)現(xiàn)每次跳閘后的記錄曲線非常有規(guī)律,見圖1所示。據(jù)此看出,當C1出口負壓增大時,電動機電流隨之增大,當超過電流保護定值時跳閘,而液力偶合器的轉(zhuǎn)速則隨之下降,而后再上升,但還未恢復到給定轉(zhuǎn)速時,由于電動機的過流保護時間已到,排風機就已跳停;電動機跳閘時間也是隨機性的,并無規(guī)律可尋,而且與窯的其他運行參數(shù)也無關,所以問題的關鍵在于排風機管道內(nèi)的負壓變化造成停機。經(jīng)分析,估計是排風管內(nèi)粉塵濃度影響使負壓增大,當管道內(nèi)粉塵達到一定濃度時,氣體阻力增大而造成排風機過負荷,后試驗用錘敲擊排風管,果然電動機很快就過負荷跳閘,我們根據(jù)這些現(xiàn)象得出如下結(jié)論和處理方法。 

圖1 各參數(shù)曲線比較 

  1)預熱器C1出口至排風機入口的管道高度超過70m,當管壁上的粉塵粘附到一定厚度時就會坍塌脫落,造成管道內(nèi)粉塵濃度增大,阻力增加,負壓升高,使排風機負荷增加,液力偶合器在阻力大的情況下轉(zhuǎn)速降低,最后電動機電流急劇上升到保護定值時間后跳閘,由于電動機與液力偶合器之間的聯(lián)軸節(jié)力矩突然發(fā)生變化,從而發(fā)生崩壞聯(lián)軸節(jié)等問題。 
  

2)造成管壁上粘附大量粉塵的原因主要是管道內(nèi)外的溫差,加之技改后預熱器系統(tǒng)的風阻力增加,因此發(fā)生了預熱器內(nèi)一系列風、料等物理變化,把排風管保溫層拆除后,內(nèi)外溫差增大,加劇了該故障的惡性循環(huán),造成1臺排風機有時在1d內(nèi)跳閘幾次,形成結(jié)料-塌料-排風機跳閘的惡性循環(huán)。 
  

3)在分析過程中還發(fā)現(xiàn),如果垂直煙道或預熱器內(nèi)在清結(jié)皮或有物料塌料時,同樣也會造成氣流波動,使排風管內(nèi)氣流紊亂,排風機過負荷停機。 
  

4)為了解決管壁積料問題,穩(wěn)定窯的運行,我們在預熱器出口排風管道的52m高處加裝了振打器,定時清除管壁上的粘附粉塵,振打時間在計算機內(nèi)設定,以保證在運行時不會塌料,或者振打時排風機不會因為粉塵濃度大而造成風機過負荷停機為準。經(jīng)過摸索現(xiàn)在振打頻率基本控制在每10min振打1次,從而保證了窯的穩(wěn)定運行,至今未再出現(xiàn)該故障。 
  

5)預熱器內(nèi)和垂直煙道內(nèi)的結(jié)皮和塌料問題,要從入窯物料的配料和操作上進行控制,保證工藝參數(shù)的穩(wěn)定及窯的穩(wěn)定運行。風、料的配合不出現(xiàn)大的波動和變化,使排風管內(nèi)的壓力穩(wěn)定,不要輕易拆除排風管道的保溫層,盡量減少管道內(nèi)外溫差,但是在這種窯型上要徹底消除管道壁內(nèi)粘附粉塵的問題,從目前情況看也很困難,有待于進一步研究。 

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