板鏈斗式熟料輸送機托輪跑偏掉道的分析及解決

2007-04-17 00:00

我廠SDBF800×60990型熟料板鏈斗式輸送機斗速為0.25m/s,斜面傾角為45°,輸送距離為58m。自1995年7月投產以來,由于設計不夠完善,一直存在托輪跑偏的問題。  
   
由于輸送機整體跑偏,一側托輪的限位片和鐵軌接觸,長期的摩擦使鐵軌內側部分磨損,鐵軌間距變寬,使另一側的托輪與鐵軌的搭接面越來越小,有的只有10~20mm,托輪極易沖出鐵軌,導致掉道事故的發(fā)生。由于鐵軌不能根據(jù)托輪的跑偏作出相應的位置調整,只能多焊護鐵,防止托輪沖出鐵軌。但掉道的事故還是經(jīng)常發(fā)生。  
1 原因分析 

1)支架變形 
   
支架結構見圖1。


 由于輸送機傾角較大,在頭輪處斗子傾倒熟料時,個別大塊的物料從斗子口蹦出,回落到輸送機底部堆積。有的料塊在托輪運轉過程中掉到輸送機底部,卡在下部橫擔槽鋼處。使運轉到這兒的斗子接連被卡住刮壞,直到電動機過載跳停。嚴重時有40多個斗子被刮壞,鏈板被拉斷或彎曲變形,上下橫擔槽鋼被斗子擠壓彎曲變形或開焊,導致支架變形。維修時對支架的變形重視又不夠。隨著刮斗子次數(shù)增多,支架變形越來越嚴重,在支架上的鐵軌就隨著支架的變形而偏離輸送機的中心線,引起托輪跑偏掉道。 
  

2)原支架設計不夠完善。支架靠地腳螺栓和橫擔槽鋼固定,支架的間距為2.5m(彎道處間距為1.79m)。由于支架聯(lián)接結構簡單,穩(wěn)定性差,易變形,發(fā)生跑偏現(xiàn)象時無法處理。 
  

3)鐵軌上的角鋼托板用2個M16×40的螺栓與支架相連。鐵軌角鋼托板因疲勞而彎曲,對鐵軌的位置和托輪掉道有一定影響。見圖2。 


4)管理不善。沒有及時清理輸送機底部的積料,對托輪的潤滑、螺栓的松動維護不夠,使托輪不轉或脫落造成板鏈局部蹋腰,失去平衡而刮到底部的物料上,鏈節(jié)間的聯(lián)接銷處的鎖片掉落不能及時發(fā)現(xiàn),銷軸竄出,板鏈聯(lián)接斷開,這樣板鏈松緊不一,更易產生掉道。  

2 改造方案 
  

將不可調的鐵軌改造成可左右或上下調整的鐵軌,對支架結構進行加固防止變形。改后支架結構見圖3。 


 準備160×1130和160×1260槽鋼,在每個槽鋼上鉆2個長圓孔,孔距為800mm,2種槽鋼的孔位置分別對應。加工∠150×150×150和∠150×150×120角鋼,并在角鋼上分別鉆1個50×20橫向或縱向長圓孔。準備8×170×180的鋼板、8×240×350三角形鋼板和M18×60的螺栓若干。槽鋼及角鋼結構見圖4。 

 
 改造分上下兩部分。 
2.1 上部分改造 
  

1)將原支架立柱上部割去147mm,去除支架上部的橫擔槽鋼及原鐵軌上的角鋼托板。 
  

2)將160×1260的槽鋼,槽口向下并保持水平焊在已割好的立柱上,用8×240×350的三角形鋼板對支架加固焊接。 
  

3)把160×1130的槽鋼坐在160×1260的槽鋼上,槽口向上,用2個M18×60的螺栓在長圓孔中穿過緊固。在160×1130槽鋼的兩端焊8×170×180的鋼板作鐵軌底板,在底板上焊接鐵軌。輸送機托輪的高度保持不變。 
  上面的槽鋼比下面的槽鋼稍短是為了上面的槽鋼左右調整時方便。 
  

運轉時如果發(fā)現(xiàn)托輪跑偏,須調整鐵軌時,松動M18×60的螺栓,可左右移動160×1130槽鋼至合適位置,擰緊螺栓即可,只須5~10min,不影響窯的運轉。 

2.2 下部分的改造 
  

1)割去原鐵軌的角鋼托板。 
  

2)在鐵軌上焊接∠150×150×120的角鋼,在立柱上焊接∠150×150×150的角鋼,兩角鋼背面相對,用M18×60的螺栓從兩角鋼上的長圓孔中穿過緊固,并且保持原托輪的高度不變。因為立柱上焊的角鋼為縱向長圓孔,鐵軌上的角鋼為橫向孔,因此需對鐵軌左右調整時,松開螺栓即可在立柱上的角鋼上水平移動鐵軌。如需要調整鐵軌高低時,可以在立柱上的角鋼與鐵軌之間加減墊鐵進行調整,省時方便快捷。 
  

角鋼和立柱及鐵軌間聯(lián)接見圖5。

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