應(yīng)用回轉(zhuǎn)窯動(dòng)態(tài)檢測(cè)技術(shù)提高窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率
0 引言
山西天脊煤化工集團(tuán)山化水泥廠Φ4m/3.5m/4m×150m回轉(zhuǎn)窯1987年投產(chǎn)。由于該廠采用化工廠工業(yè)副產(chǎn)品作原料,故對(duì)窯的化學(xué)腐蝕較嚴(yán)重。特別是近幾年來,窯機(jī)械磨損嚴(yán)重,中心線偏差較大,影響窯的正常運(yùn)行。廠方曾多次請(qǐng)有關(guān)單位對(duì)該窯作冷態(tài)測(cè)量、校準(zhǔn),但由于冷態(tài)校準(zhǔn)好的窯軸線在熱態(tài)下又發(fā)生了變形,故冷態(tài)校準(zhǔn)效果不佳。
1997年5月該窯經(jīng)中修運(yùn)轉(zhuǎn)后頻繁出現(xiàn)掉磚、紅窯事故。僅9月份就3次紅窯,托輪軸瓦經(jīng)常發(fā)熱,托輪與輪帶磨損異常,個(gè)別托輪和輪帶表面還產(chǎn)生掉塊脫落,經(jīng)濟(jì)損失很大,技術(shù)分析確認(rèn)是窯軸線不直引起。時(shí)值水泥銷售旺季,冷靜態(tài)測(cè)量校準(zhǔn)既時(shí)間長影響生產(chǎn),實(shí)際效果又不理想。該廠經(jīng)過多方咨詢,決定請(qǐng)武漢工業(yè)大學(xué)凱獅科技公司作熱動(dòng)態(tài)測(cè)量以下簡稱動(dòng)態(tài)測(cè)量
1?。耍粒樱承突剞D(zhuǎn)窯軸線動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)量儀
1.1 手持式測(cè)窯儀的組成
KAS-3型手持式測(cè)窯儀主要由2個(gè)數(shù)字量位移傳感器、2個(gè)霍爾開關(guān)位置傳感器、1個(gè)直徑測(cè)量傳感器和單片機(jī)測(cè)量主機(jī)組成。該測(cè)窯儀集測(cè)量窯軸線、輪帶間隙和輪帶與托輪直徑3個(gè)測(cè)量裝置為一體。其中測(cè)量窯軸線系統(tǒng)[1]獲得中國發(fā)明專利;測(cè)量輪帶間隙儀器[2]和測(cè)量輪帶與托輪直徑的儀器[3]分獲2項(xiàng)中國實(shí)用新型專利。
1.2 手持測(cè)窯儀操作
(1)測(cè)量窯軸線。在被測(cè)輪帶水平和垂直直徑上安裝2個(gè)數(shù)字量位移傳感器,與架在Q面上的經(jīng)緯儀配合,把水平位移傳感器上的滑標(biāo)移到Q面,記下其在導(dǎo)軌尺上的讀數(shù)Li。在筒體旁固定1個(gè)霍爾開關(guān)位置傳感器,在相應(yīng)筒體上吸附1個(gè)磁鐵。把所有傳感器的電纜線插入手持測(cè)量主機(jī),5min后測(cè)量主機(jī)就自動(dòng)測(cè)完輪帶4圈的平均位置參數(shù)Pyi、Pzi,用水準(zhǔn)儀可測(cè)出高差數(shù)Hi、hi(其中i是輪帶序號(hào))。
輪帶處筒體中點(diǎn)橫坐標(biāo):Yi=Li+Pyi+Ri
輪帶處筒體中點(diǎn)縱坐標(biāo):Zi=Hi+hi+Pzi+(Ri-φi)Cosα
式中:R為輪帶動(dòng)態(tài)直徑;φ為輪帶動(dòng)態(tài)間隙;α為窯體傾斜度。
(2)測(cè)量窯輪帶間隙。分別在輪帶和筒體上各吸上磁鐵,在其附近各安裝霍爾接近開關(guān),把霍爾開關(guān)電纜插入測(cè)量主機(jī),在主機(jī)內(nèi)輸入筒體帶墊片的外徑,10min后測(cè)量主機(jī)就自動(dòng)測(cè)完輪帶9圈的動(dòng)態(tài)間隙φ。
(3)測(cè)量窯輪帶直徑[4]。在輪帶側(cè)面吸上磁鐵,在其附近安裝霍爾接近開關(guān),在輪帶正面安裝直徑測(cè)量傳感器,把電纜插入測(cè)量主機(jī),10min后測(cè)量主機(jī)就自動(dòng)測(cè)完輪帶9圈的動(dòng)態(tài)直徑2R。
2 回轉(zhuǎn)窯的動(dòng)態(tài)測(cè)量
1997年10月10~12日武漢工業(yè)大學(xué)凱獅公司用KAS-3型回轉(zhuǎn)窯軸線動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)量儀按上述測(cè)窯方法,在窯正常生產(chǎn)中進(jìn)行了動(dòng)態(tài)測(cè)量。
2.1 測(cè)量工作內(nèi)容與結(jié)果
所有測(cè)量工作均不影響窯的正常生產(chǎn)。第1天,用1臺(tái)J2經(jīng)緯儀在窯外一側(cè)建立1條基準(zhǔn)線,用1臺(tái)DS3水準(zhǔn)儀在各輪帶正下方建立1個(gè)基準(zhǔn)高度,并指導(dǎo)該廠人員在每個(gè)輪帶一側(cè)和正下方架立1個(gè)測(cè)量高支架和測(cè)量小平臺(tái)。第2天,使用測(cè)窯系統(tǒng)測(cè)量窯軸線、輪帶間隙、直徑及表面溫度。第3天測(cè)量各擋托輪直徑。窯軸線參數(shù)的主要測(cè)量結(jié)果見表3,窯軸線偏差見圖2。
2.2 結(jié)果分析及建議
(1)窯中心線偏差。窯中心線水平面偏差見圖2(a),窯中心線存在兩個(gè)反相的轉(zhuǎn)折點(diǎn),2擋處向南偏差22.3mm;5檔處向北偏差達(dá)12.4mm,這正好與該窯頻繁掉磚部位相符。窯中心線垂直面偏差見圖2(b),當(dāng)窯的基準(zhǔn)斜度為3.505%時(shí),窯的5擋偏差最大,偏低20.4mm。
(2)輪帶擺動(dòng)。在水平面輪帶擺動(dòng)較大(見表3)。窯頭6擋擺動(dòng)最大差值達(dá)5.8mm。
(3)窯傳動(dòng)大齒輪。窯大齒輪傳動(dòng)處情況良好,兩個(gè)小齒輪與大齒圈的頂間隙基本相同,嚙合傳動(dòng)平穩(wěn)正常。
針對(duì)上述問題,對(duì)該廠窯調(diào)整提出如下建議:
(1)基于窯傳動(dòng)裝置情況正常,應(yīng)將窯的理想中心線定位在與本次測(cè)量中心基準(zhǔn)線平行且向南平移15mm的位置上。
(2)在窯頭、尾密封情況允許的前提下,應(yīng)將4擋、5擋、6擋向南平移,首先平移5擋。同時(shí)將2擋向北平移4mm,1擋向南平移10mm。
(3)因窯5擋在水平和垂直面調(diào)整量很大,該處窯中心調(diào)整工作至少需分6次進(jìn)行,特別是第1、2次,窯中心點(diǎn)的平移量不超過8mm,上升量不超過4mm。
(4)在垂直面,窯5擋應(yīng)升高15mm,4擋應(yīng)升高6mm。
(5)輪帶各處動(dòng)態(tài)間隙基本正常(見表3),目前不必調(diào)整。
3 回轉(zhuǎn)窯中心線的動(dòng)態(tài)調(diào)整
根據(jù)動(dòng)態(tài)測(cè)窯報(bào)告,制定出如下托輪調(diào)整方案:
(1)在水平面,窯基準(zhǔn)中心線向南平移12mm;在垂直面,以3擋處支點(diǎn)為0基準(zhǔn)點(diǎn),窯體斜度為3.505%。
(2)窯偏差調(diào)整量為理論調(diào)整量的75%左右。
(3)本次調(diào)整共分8次完成。前4次調(diào)整間隔期為1d~2d,后4次調(diào)整間隔為2d~4d。
(4)在窯正常生產(chǎn)中,對(duì)所有需調(diào)的托輪進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,并做好相應(yīng)的安全防護(hù)措施。
(5)實(shí)際操作中,根據(jù)托輪與輪帶接觸情況以及托輪的“八”字情況,盡量消除其歪軸向力。
表4詳細(xì)列出托輪調(diào)整的數(shù)據(jù)和方向,以及窯體中心點(diǎn)的改變量和方向。表5具體列出了托輪實(shí)際操作數(shù)據(jù)。
4 窯軸線調(diào)整后的情況和效果
調(diào)整后窯軸線情況見圖3,比較圖3和圖2可看出,圖3中窯軸線的直線度有了很大改善。在特殊部位#5處,窯中心點(diǎn)長期偏低。本次在垂直面調(diào)整已升高8.9mm,離理想值還偏低11.5mm。從運(yùn)轉(zhuǎn)情況看,該處托輪受力較大,且托輪已有損傷,暫時(shí)不宜作較大調(diào)整。該廠考慮窯運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間重新測(cè)量后再作調(diào)整。
此次調(diào)窯工作為期半月。調(diào)整中#2南托輪軸瓦出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象。分析認(rèn)為是軸向力過大使面摩擦力增加所引起的。在不影響窯軸線的情況下,對(duì)該托輪作了角度微調(diào)整,5h后該軸瓦溫度恢復(fù)正常。
經(jīng)過這次調(diào)整,窯運(yùn)轉(zhuǎn)狀況大為好轉(zhuǎn),具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(1)窯驅(qū)動(dòng)電機(jī)電流由調(diào)整前的200A~280A下降到200A~260A。
(2)調(diào)整前窯停轉(zhuǎn)時(shí)幾乎沒有回?cái)[度,而調(diào)整后窯停轉(zhuǎn)時(shí),窯自由回?cái)[度大大增加,回?cái)[量達(dá)1.5mm,說明窯軸線的直線度較好。
(3)窯轉(zhuǎn)速的波動(dòng)量比過去明顯減小,有利于提高熟料的鍛燒質(zhì)量。
(4)窯自行上竄現(xiàn)象完全消除,可用液壓擋輪控制窯的上下移動(dòng),有利于窯正常運(yùn)行和維護(hù)。
(5)托輪與輪帶接觸狀態(tài)大為改善。以往每年夏季總有托輪瓦發(fā)熱現(xiàn)象,調(diào)整后各擋托輪受力較均衡,即使在夏季最熱時(shí),各擋托輪軸瓦均未出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象。
(6)耐火襯磚使用壽命大大提高。燒成帶襯磚壽命延長37%。
5 動(dòng)態(tài)測(cè)窯技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益分析
采用動(dòng)態(tài)測(cè)窯帶來的經(jīng)濟(jì)效益主要有以下幾點(diǎn):
(1)延長襯磚壽命,降低生產(chǎn)成本,提高窯連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)率。據(jù)統(tǒng)計(jì),該廠窯燒成帶襯磚使用壽命由原來的102d提高到140d,延長壽命38d,使用同樣襯磚時(shí),可比以往可多產(chǎn)熟料20900t,每年可少更換燒成帶襯磚15m,節(jié)約襯磚費(fèi)用15萬元。
(2)停窯時(shí)間短。動(dòng)態(tài)測(cè)窯比靜態(tài)測(cè)窯至少減少3d停窯時(shí)間,即每年可多產(chǎn)熟料1650t。
(3)窯驅(qū)動(dòng)電機(jī)峰值電流由原來的280A下降到260A,電能消耗約降低5%。每年可節(jié)約電費(fèi)5萬多元。
(4)減少窯機(jī)械故障引起的停窯維修時(shí)間,節(jié)約備件費(fèi)用。每年可節(jié)省維修費(fèi)用約10萬元。提高窯運(yùn)轉(zhuǎn)率約8%。
6 結(jié)論
(1)冷態(tài)窯軸線的靜態(tài)測(cè)量數(shù)據(jù),特別是當(dāng)托輪磨損不均勻時(shí),對(duì)調(diào)窯僅有參考作用,不能作為調(diào)窯的依據(jù)。
(2)在窯軸線出現(xiàn)問題后,應(yīng)及時(shí)應(yīng)用動(dòng)態(tài)測(cè)窯技術(shù),根據(jù)動(dòng)態(tài)測(cè)量結(jié)果來校準(zhǔn)回轉(zhuǎn)窯。
(3)托輪調(diào)整的移動(dòng)量應(yīng)遵守循序漸進(jìn)的原則,邊運(yùn)行邊觀察邊調(diào)整。
(4)如有條件,應(yīng)每年對(duì)窯中心線作1次動(dòng)態(tài)測(cè)量,以便掌握窯的基本情況,使回轉(zhuǎn)窯從以往的故障維修轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性維修。
摘自:中國水泥網(wǎng)論壇
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