Dosimat秤常見故障及處理
1 結構與原理
該秤主要由帶棒閥的梁架、進料斗、裙板(或膠帶)輸送機、鏈式刮料裝置、卸料罩構成。
裙板機由兩個電動機通過正交軸齒輪減速機進行驅動。張緊軸(尾軸)能夠在輸送帶上縱向移動,以便張緊輸送帶。
鏈式刮料裝置固定在裙板輸送機的下方,輸送裙板上脫落的粘結料。
其計量原理與調速皮帶秤類同。裙板輸送機和活動料斗一起作為秤體的活動部分,它們通過與調節(jié)螺釘(花蘭螺栓)在一起的兩根鋼絲繩形成一個保持水平的杠桿力臂。鋼絲繩將傳感器連接到裙板機支承結構的側梁上,通過傳感器檢測出裙板機上瞬間物料量,電動機測速裝置檢測出電機轉速,通過計算處理,得出瞬時喂料量與設定值相比較,以其差值去調節(jié)電動機轉速,使喂料量與設定值相同。
2 常見機械故障及處理
2.1 電動機轉,裙板不轉
試生產期間曾經發(fā)生過電動機拖動減速機空轉而裙板不動。通過檢查發(fā)現(xiàn)該傳動裝置與驅動軸相耦聯(lián)的套筒聯(lián)軸節(jié)失效。
處理措施:將套筒聯(lián)軸節(jié)與軸之間焊死。
因頭輪是通過套筒聯(lián)軸節(jié)固定在驅動軸上,因此也存在電動機帶著驅動軸轉動而裙板不動的故障,可進行點焊應急處理,當維修時將頭輪與軸之間改為鍵連接。
2.2 尾軸與鏈輪同轉
尾輪通過滾珠軸承固定在尾軸上,正常運轉時,尾輪隨固定裙板的鏈板轉動,而尾軸不動。尾軸發(fā)生轉動,說明尾輪軸承已損壞,運行時阻力增大,抱在尾軸上,導致尾軸轉動。其原因:該軸承全密封,一次性封脂。壽命期內無法對其加油維護,若密封圈破碎,則會使軸承進灰干摩c此外,當裝配不當,頭、尾輪不在同一條線上,或尾軸兩邊張緊力不一致,也會使軸承損壞。
處理措施:為防止異物進入尾輪軸承,損壞密封圈,在裝配時,將尾軸、軸承、鏈輪、鎖緊套之間的空隙全塞滿2號脂,且零部件安裝到位。
2.3 裙板脫落
試生產:中屢屢發(fā)牛鋼制裙板脫落,導致故障停機,使大量物料從脫落處進入裙板機的內空間。維修時清料量大,通常要將下部靠近尾軸處的兩塊裙板先拆下來,將尾軸處的積料淘空,然后再裝上裙板,現(xiàn)場點動,使脫落處的空檔區(qū)轉過料倉的下料區(qū)。
原因:主要是輸送機負荷過大,固定裙板的板鏈單掛耳受力過大,造成斷裂,加上巡檢不及時所致。
應急處理時可更換斷裂掛耳或點焊,當維修時將單掛耳鏈條全部更換成雙掛耳鏈條。
2.4 刮板機刮板錯位
刮板機跳停,經現(xiàn)場檢查,刮板呈傾斜狀在兩條固定鏈條之間。
原因:帶動鏈條的鏈輪與軸之間因鎖緊失效而產生滑移,在刮板卡料時,受較大外力而導致刮板錯位。
處理:調整刮板到水平位置,在鏈輪與軸之間焊加強筋。
3 計量不準問題
3.1 料流失控
料流失控是計量不準的極端表現(xiàn)形式。具體現(xiàn)象是:中控顯示物料量低于設定值,產生“流量報警”,而下游皮帶機電流很大?,F(xiàn)場觀察:帶速極快,且料倉無堵料。此種情況,若停機不及時,會造成下游皮帶機過載跳停。
原因及處理:
1)秤體活動部分與固定部分有硬接觸,導致稱重傳感器受力過小,而使物料量顯示值低于實際值。將秤體活動部分與固定部分之間異物清除即可。
2)電動機測速裝置失效,速度丟失。需更換電動機測速裝置。
3.2 皮重變化
此種情況多發(fā)生在長期停機后開機階段,與裙板上的粘結料脫落或增厚有關,造成皮重變化。
中控主要根據(jù)磨機喂料量與生料輸送羅茨風機電流值來進行經驗判斷;也可根據(jù)在停止向該倉進料時(只出不進)由倉重的降低速率來計算出料量與秤的喂料量相比較,了解皮重變化,
處理:儀表工根據(jù)流量偏差值調整秤的皮臣,要求每次開機前重新校零,減小皮重影響。 摘自《水泥商情網(wǎng)》
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