Φ2.4m×13m高細磨的改進措施

  1 存在問題及原因分析
  1)滿磨頻繁且嚴重。入磨物料粒度、溫度和易磨性等理化參數變化時,一二三倉易同時滿磨。平均每月發(fā)生滿磨1~2次。主要原因是一倉沖擊能力弱。由于入磨物料的變化,物料在一倉中不能及時有效地被粉碎,形成積料;大顆粒物料迅速通過一倉中心圓進入二倉;二倉滿磨后,部分大顆粒物料又通過二倉中心圓進入三倉,造成三倉滿磨。
  2)根據日常定檢時對磨機各倉存料量的觀察及分析,一二倉存料量相對較多,三四倉相對較少,且出磨水泥細度偏細。主要是弧形篩篩孔偏小,造成段倉(三四倉)處于欠料狀態(tài)。
  2 改進措施
  1)針對一倉沖擊能力弱的情況,在保持一倉裝載量不變的情況下,減小中間規(guī)格球的乃是適當增加最大球的量,將原來平均球徑Φ95mm提高到Φ98mm,同時將一二道隔倉板兩個中心圓的篦孔寬度15~37.5mm,改為8mm。
  2)將原弧形篩(篩孔為1.5mm,厚度為1.5mm的不銹鋼)換為篩孔為3.0mm,厚度為2.0mm的高碳鋼。為延長其使用壽命,在卸料口上焊接了防護篦子(用Φ8mm鋼筋制成),防止鋼段進入卸料口內。
  3 使用效果
滿磨次數大幅度下降,每年只滿磨2~3次且只發(fā)生在一倉,臺時產量提高0.5噸左右,同時弧形篩壽命從原來的1年左右提高到2年左右。 摘自《水泥》

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