Φ2.2m×6.5m磨機出料篩網(wǎng)的改進

  我廠Φ2.2m×6.5m閉路水泥磨機,因磨尾排渣較多,在運轉(zhuǎn)過程中,出料篩網(wǎng)的磨損較快,新安裝篩網(wǎng)經(jīng)三、四個月使用便會被磨穿,需經(jīng)常修補,一只篩網(wǎng)使用壽命只有六、七個月,不但增加維修工作量及費用,而且影響磨機正常運轉(zhuǎn)。

  針對上述情況,筆者通過長期觀察、實踐,分析認(rèn)為,原篩網(wǎng)在結(jié)構(gòu)上存在不合理因素。

  (1)原篩網(wǎng)排渣孔太小。當(dāng)進入篩網(wǎng)的物料經(jīng)篩選后,篩余的塊狀物料及小塊鐵器等雜物因排渣孔太小不能被及時排出篩網(wǎng),延長了停留在篩網(wǎng)內(nèi)的時間,從而加快了對篩網(wǎng)的磨損。

  (2)原篩網(wǎng)內(nèi)導(dǎo)流板的設(shè)置實際上沒有作用。從理論上講導(dǎo)流板的設(shè)置是使篩余雜物隨篩網(wǎng)轉(zhuǎn)動順利排出,但在實際生產(chǎn)過程中,篩余物的排出主要是靠磨內(nèi)粉料不斷涌入篩網(wǎng),隨旋轉(zhuǎn)運行將篩余物推向排渣孔,最終被推出磨外。導(dǎo)流板的設(shè)置,減小了排渣孔的有效截面積,容易引起卡、堵現(xiàn)象,而去除導(dǎo)流板反而有利于雜物的排出。

  根據(jù)上述分析、判斷,我們于1996年4月份對原篩網(wǎng)進行了改進,具體改進方法如圖。(1)去除導(dǎo)流板;(2)增加1層擋料圈(原2層,現(xiàn)3層);(3)每層擋料圈均布4個排渣孔;(4)焊制時,一、三層擋料圈排渣孔在同一方向,中間層擋料圈排渣孔位置與一、三層相隔45°。改進后使用至1998年4月一切正常,中間沒有因篩網(wǎng)磨損而停磨檢修過。經(jīng)檢查,磨損輕微,延長了篩網(wǎng)的使用壽命,節(jié)約了維修費用,減輕了維修工作量,取得了較好的效果。


改進前、后磨機出料篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖

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2025-01-07 17:25:06