高爐礦渣在生料配料中的應(yīng)用

  我公司是新余鋼鐵有限責(zé)任公司的全資子公司,主要生產(chǎn)礦渣硅酸鹽水泥,自2000年就開始進(jìn)行試驗、生產(chǎn)運(yùn)用高爐礦渣在生料中配料,當(dāng)時通過鐵粉、螢石、礦渣按一定比例混合后烘干再進(jìn)行配料,考慮到物料分離現(xiàn)象,自2003年2月份將黏土與礦渣混合烘干,后又取消螢石礦化劑,同年12月份開始應(yīng)用氧彈儀檢測和控制生料配熱,經(jīng)過一系列的措施,在φ2.5m×9m機(jī)立窯上煅燒水泥熟料,取得了較好的效果。
1 原燃材料分析
  原燃材料化學(xué)分析見下表1、表2。
2 配料方案的選擇
2.1 理論依據(jù)
  取消螢石的依據(jù):生料中結(jié)晶硅含量不高,而且螢石品位低,價格高;取消螢石還可克服礦渣水泥冬天凝結(jié)時間偏長及對窯體耐火材料的腐蝕等問題。
礦渣主要成分為SiO2和CaO,成分比較穩(wěn)定,在生料中可代替部分石灰石和黏土,而且由于礦渣的燒失量小,能降低生料燒失量,減少生料料耗。同時由于礦渣中存在的C2S、C3S礦物可起到晶種的作用,能降低生料熱耗。
2.2 三個率值的選取
  煅燒水泥熟料時宜采用較高KH的配料方案,同時,略微降低生料中Fe2O3控制值,適當(dāng)提高P值,可有利于熟料強(qiáng)度的提高與熟料煅燒。我廠的熟料三個率值設(shè)計為:
KH=0.96±0.02 n=1.9±0.1 P=1.5±0.1
3 熟料的燒成
  使用新配方后,由于生料易燒性得到了改善,立窯煅燒表現(xiàn)為不易掛結(jié),呲火現(xiàn)象減少,上火速度有一定的改善;同時,由于采用了氧彈儀控制生料配熱,熟料質(zhì)量和臺時產(chǎn)量均有一定的提高(詳見表3)。
4 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制措施
4.1 嚴(yán)格控制進(jìn)廠石灰石中SiO2的含量,根據(jù)我廠經(jīng)驗公式(SiO2=84-1.52×CaO-1.42×MgO)進(jìn)行預(yù)測,每周對石灰石做全分析,做好石灰石場地的均化,減少石灰石質(zhì)量波動。
4.2 為了保證高爐礦渣與黏土搭配均勻,我廠在粘土庫內(nèi)設(shè)立搭配區(qū)域,并不定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查搭配情況。
4.3 氧彈儀檢測生料中的發(fā)熱量控制生料配熱,穩(wěn)定生料中的配熱(生料配熱由原先的(2 800±100)kJ/kg降到(2 500±100)kJ/kg)。
4.4 由于減少了生料中黏土用量,對立窯成球有一定影響,為此,通過嚴(yán)格控制生料細(xì)度(≤10%)和采用預(yù)加水成球工藝等措施,控制料球粒徑的均勻性(φ5~8mm球占80%以上),采用小料球煅燒。
4.5 完全做到采用淺暗火煅燒操作。
5 效益
  …… 摘處《中國水泥》2004年 12月號

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