我廠煤磨系統(tǒng)的改進

   我公司600t/d預熱器窯1995年7月建成投產(chǎn),與之配套的φ2.2mx4.4m風掃煤磨系統(tǒng)在投產(chǎn)初期曾發(fā)生數(shù)次爆炸事故,嚴重影響了安全生產(chǎn),造成了較大的經(jīng)濟損失。為此1996年3月我公司對煤磨系統(tǒng)進行了改進。改造前工藝流程見圖1。原煤經(jīng)提升機送入原煤倉,經(jīng)圓盤喂料機入磨,在磨內(nèi)完成烘干,粉磨的半成品煤粉隨氣流進入粗粉分離器,分離出的粗粉重新入磨,細粉隨氣流經(jīng)細粉分離器分離收集由回轉(zhuǎn)下料器進入煤粉倉。剩余煤粉隨氣流經(jīng)煤磨主排風機后,部分(35%左右)由循環(huán)風管入磨頭,部分進入煤磨袋除塵凈化后由袋除塵引風機排入大氣,袋除塵收集的煤粉由埋刮板輸送機送入煤粉倉。所用烘干熱源由一臺燒塊煤熱風爐提供。
    1—原煤提升機;2—原煤倉3—圓盤喂料機;4—熱風爐;5—風機;6—冷風閥門;7—煤磨;8—粗粉分離器;9—循環(huán)風閥門;10—細粉分離器;11—主排風機閥門;12—煤粉倉;13—主排風機;14—埋刮板輸送機;15—煤磨袋除塵器;16—袋除塵引風機;17—熱風閥
  圖1 改造前煤磨系統(tǒng)流程
  眾所周知,煤粉爆炸必須同時具備三個條件 :一是要有強烈的熱源,如達到燃點的高溫氣流、明火等;二是有足夠濃度的煤粉;三是有足夠濃度的氧氣。
據(jù)圖1分析可知,在煤磨正常工作時,由熱風爐產(chǎn)生的熱氣流,進入煤磨烘干煤粉。當煤磨主排風機開度較小, 而袋除塵器引風機開度較大時,部分攜帶火星的熱氣流,經(jīng)循環(huán)風管短路到袋除塵器內(nèi),使袋除塵器內(nèi)煤粉和氧氣濃度增大、溫度升高(熱風爐產(chǎn)后的熱氣流不屬惰性氣體),從而導致煤粉爆炸。爆炸燃燒首先由袋除塵入口向整個系統(tǒng)擴散,有兩次較嚴重時,袋除塵布袋全部燒毀。
針對上述情況,我們進行了4項改進,改進后的流程見圖2。
1—原煤提升機;2—原煤倉;3—圓盤喂料機;4—熱風爐;5—風機;6—冷風閥門;7—沉降室;8—煤磨;9—粗粉分離器;10—細
粉分離器;11—主排風機閥門;12—煤粉倉;13—主排風機;14—埋刮板輸送機;15—煤磨袋除塵器;16—袋除塵引風機;17—熱風閥
  圖2 改造后煤磨系統(tǒng)流程
(1)取消循環(huán)風管,切斷高溫熱源的來路。
(2)在熱風爐出口增設沉降室,防止熱氣流中攜帶的火星入磨。
(3)將煤磨進口熱風閥門由手動改為電動,使系統(tǒng)停機時,能迅速切斷熱源。
(4)將系統(tǒng)管路中的水平管道改為大于60°的傾斜管道,防止煤粉沉積、自燃。
  經(jīng)過上述改進后,煤磨系統(tǒng)至今已安全、穩(wěn)定運行2年多時間,取得了較好的技改效果。

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