淄博科邦助河山南方水泥降耗提產(chǎn)
南方集團(tuán)屬下的浙江桐鄉(xiāng)河山南方水泥在2012年上半年,與山東淄博科邦熱工科技有限公司合作,對(duì)公司的2500t/d熟料生產(chǎn)線進(jìn)行了節(jié)能降耗優(yōu)化升級(jí)的技術(shù)改造。
由于河山南方是嘉興地區(qū)主要的熟料供應(yīng)單位,因此只能利用河山南方每次計(jì)劃停窯的部分時(shí)間,分階段實(shí)施技術(shù)改造。
截至到7月初,按照項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求,完成了大多數(shù)設(shè)計(jì)內(nèi)容的施工。經(jīng)過(guò)7月中下旬一段時(shí)間的生產(chǎn),工廠按照慣例統(tǒng)計(jì),熟料產(chǎn)量達(dá)到了3260t/d,熱耗107.3kgce/tcl。
經(jīng)過(guò)南方水泥總部生產(chǎn)部門證實(shí),這次階段性改造,與工廠原來(lái)的技術(shù)指標(biāo)相比:熟料產(chǎn)量提高了200t/d左右,熱耗降低了7.7--8.7kgce/tcl。
這個(gè)指標(biāo),在國(guó)內(nèi)同等規(guī)模的生產(chǎn)線中是一個(gè)比較先進(jìn)的技術(shù)指標(biāo)。在同樣環(huán)境條件的工廠中更是非常先進(jìn)的。
在7月份的生產(chǎn)階段,科邦公司沒(méi)有派駐技術(shù)指導(dǎo)人員,完全是工廠自己操作完成的。這雖然只是一個(gè)階段性的成績(jī),但是其運(yùn)行狀況,確具有重大意義的。
首先,該生產(chǎn)線采用的是國(guó)內(nèi)最成熟的TDF分解爐預(yù)分解技術(shù)。原系統(tǒng)中的篦冷機(jī)也是技術(shù)成熟可靠的第三代充氣梁式冷卻機(jī)。窯頭噴煤管和分解爐噴煤管都曾經(jīng)用過(guò)世界上有名的公司的產(chǎn)品。而且原來(lái)的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到3100t/d左右,屬于高生產(chǎn)能力的生產(chǎn)線。在這次改造中,沒(méi)有增大分解爐的容積。沒(méi)有更換篦冷機(jī)。沒(méi)有增加篦冷機(jī)的冷卻風(fēng)量,在沒(méi)有對(duì)主要設(shè)備進(jìn)行大的更換、改動(dòng)的條件下,再進(jìn)行提產(chǎn)降耗,具有相當(dāng)大的難度和風(fēng)險(xiǎn)。
第二,該廠沒(méi)有自己的礦山,所有的原材料全都是通過(guò)水運(yùn)進(jìn)廠,雖然有一個(gè)圓形的預(yù)均化堆場(chǎng),但是由于石灰石進(jìn)場(chǎng)的品位和質(zhì)量無(wú)法控制,因此使預(yù)均化效果一直不佳。入窯生料的合格率常年在55%左右。
第三,原煤沒(méi)有均化庫(kù),不同種類的原煤靠人工搭配來(lái)調(diào)整。煤粉的質(zhì)量波動(dòng)比較大。
因此在這種條件下降耗提產(chǎn)并穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)更是難上加難。
這里之所以說(shuō)其意義重大,是它的正常運(yùn)行充分驗(yàn)證了科邦公司提出燒成系統(tǒng)優(yōu)化升級(jí)的系統(tǒng)理論和觀點(diǎn)是正確的。其針對(duì)燒成系統(tǒng)存在的問(wèn)題的診斷方法、解決措施都是是正確可行的并且卓有成效的。
在這次系統(tǒng)優(yōu)化改造中,采用了科邦公司的十項(xiàng)專利技術(shù)和產(chǎn)品。使工藝參數(shù)和結(jié)構(gòu)重新匹配。使整個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了升級(jí)。其運(yùn)行性能不但穩(wěn)定,而且可操作性增強(qiáng)。
它的正常運(yùn)行,為目前國(guó)內(nèi)正在運(yùn)行的所有新型干法水泥熟料生產(chǎn)系統(tǒng)作出了具有重要意義的示范。為我國(guó)水泥熟料生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)少投入高產(chǎn)出的實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo),指出了一條新的道路。
目前,最后階段的施工已經(jīng)完成。正準(zhǔn)備進(jìn)入調(diào)試階段。我們將繼續(xù)跟蹤報(bào)道。
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