煤矸石部份代替鋁釩土配料的生產(chǎn)實踐

四川水泥 邵維忠 · 2014-03-14 16:19 留言

煤矸石代替鋁質(zhì)校正材料配料,可降低熟料煤耗,噸熟料可節(jié)約標煤7~10kg,但因其硫、堿、氯等有害成分較多,易結(jié)皮、結(jié)圈,影響了正常生產(chǎn),故許多廠家在試用一段時間后,被迫停止使用。筆者在考察了遼東水泥、千山山水兩個兄弟廠家后,決定使用煤矸石部分代替鋁礬土配料。

 1 配料方案確定

  1.1  煤矸石配料對煅燒系統(tǒng)的影響

筆者目前選用的是西馬礦的洗矸,其與鋁礬土的化學(xué)成分比較見表1,燃料工業(yè)分析見表2。由表中可見,煤矸石較鋁礬土中堿含量升高0.48倍,氯含量也大幅升高,且每kg煤矸石又帶進了0.0286kg單質(zhì)硫。眾所周知,氯、硫、堿三種成分易在熟料煅燒過程中形成化合物,并造成循環(huán)富集,將導(dǎo)致熟料煅燒系統(tǒng)結(jié)皮堵塞,因此,煤矸石配料的關(guān)鍵在于如何控制生料和燃料中的硫、堿、氯等有害成分的循環(huán)富集。

1.2 煤矸石配料方案的實踐

筆者對煤矸石帶入系統(tǒng)內(nèi)的硫、堿、氯等有害成分升高對煅燒系統(tǒng)的影響機理進行了分析研究,為避免硫、堿、氯等有害成分的循環(huán)富集,結(jié)合前期筆者公司生產(chǎn)運行實際情況,制訂了如下煤矸石配料方案。

(1)嚴格控制硫堿比在0.8~1.0,以保證硫、氯的化合物均與堿生成不易揮發(fā)的硫酸鹽和氯化物,減少游離硫和游離堿,生成的化合物存在于窯料中,揮發(fā)溫度高于熟料煅燒溫度的化合物作為熟料成分排出窯外,揮發(fā)溫度低于煅燒溫度的化合物則產(chǎn)生循環(huán)。

如果硫堿比偏小,易形成游離堿循環(huán)富集,易在預(yù)熱器二、三級形成結(jié)皮堵塞,筆者前期主要是二級發(fā)生過兩次結(jié)皮堵塞;反之,則易形成游離硫循環(huán)富集,易在預(yù)熱器五級、分解爐、窯尾結(jié)皮或結(jié)圈。

為了實現(xiàn)硫堿比的合理控制,筆者設(shè)計了兩個配料方案:

方案一:投料初期,由于生料均化庫內(nèi)有大量庫存,故采用高硫堿比1.2配料方案,煤矸石完全取代現(xiàn)有的鋁礬土配料,用以將原有生料的硫堿比0.5逐漸調(diào)整到0.8以上,原燃材料化學(xué)分析見表3、燃料的工業(yè)分析見表4、生料配比見表5。

方案二(見表4):當(dāng)入窯生料硫堿比達到0.8時,生料配料執(zhí)行方案二,即硫堿比調(diào)整到0.88,加入部分鋁礬土取代部分煤矸石,進行煤矸石穩(wěn)定配料生產(chǎn)。

(2)嚴格控制生產(chǎn)用原燃材料質(zhì)量,提高穩(wěn)定性:

①燃料煤:

a 、不同貨源的煤都要有合理的庫存,以確保均化搭配需要;

b、不同貨源的煤要有相對穩(wěn)定的熱值,相鄰兩批次間波動范圍在 200kCal/kg以內(nèi);

②石灰石、砂巖、鋁礬土、煤矸石:

a、制訂嚴格的供應(yīng)計劃,不同供應(yīng)商要按計劃供貨,嚴禁無計劃進廠;

b、不同供應(yīng)商必須保證所供應(yīng)原料質(zhì)量滿足公司控制指標。

③生產(chǎn)過程控制及過程產(chǎn)品質(zhì)量控制:

a、選擇合理三率值,提高生料易燒性,減少煅燒用煤,降低系統(tǒng)溫度。初步選擇三率值為:KH=0.92,n=2.5,p=1.45。

b、所有原燃材料必須按工藝技術(shù)要求,經(jīng)預(yù)均化后才能使用,未經(jīng)均化的原燃材料嚴禁進入生料制備和熟料煅燒系統(tǒng);

c、生產(chǎn)初期,出磨和入窯生料堅持每小時一個樣,直至方案二執(zhí)行后取得穩(wěn)定的硫堿比,恢復(fù)正??刂七^程,即入窯生料每兩小時一個樣;入窯物料表觀分解率每四小時一次;

d、加強出磨煤粉控制,水份<3.5%,細度<5%,確保煤粉充分燃燒,避免窯內(nèi)出現(xiàn)還原氣氛;

e、動力部加強對熟料煅燒系統(tǒng)的熱工儀表校準管理,確保數(shù)據(jù)反饋準確及時;

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f、生產(chǎn)現(xiàn)場巡檢人員對熟料煅燒系統(tǒng)漏風(fēng)治理,確保各部位溫度均一穩(wěn)定;同時加強對熱電偶清結(jié)皮和對負壓管清堵處理,減少熱工參數(shù)測量誤差,為中控操作提供可靠數(shù)據(jù);

g、加大空氣炮工作頻率,加強機械清結(jié)皮力度;定期督促現(xiàn)場巡可巡檢人員用壓縮空氣對四、五級預(yù)熱器錐體進行清掃,減輕結(jié)皮累積效應(yīng)。

④中控操作控制:

a、合理使用風(fēng)煤,控制窯尾進料室溫度不超過1200℃,杜絕系統(tǒng)還原氣氛,減少甚至杜絕窯料中硫酸鹽分解與揮發(fā),減輕窯尾進料室結(jié)皮堵塞;

b、合理使用風(fēng)煤,適當(dāng)降低分解爐內(nèi)煙氣溫度及入窯物料溫度,嚴格控制分解爐出口溫度不超過880℃,預(yù)熱器一級出口溫度不超過300℃,入窯物料表觀分解率控制在90%~92%,減少物料在預(yù)熱器、分解爐內(nèi)出現(xiàn)熔體結(jié)皮;

c、合理控制入窯二次風(fēng)溫穩(wěn)定在1200±30℃;

d、微調(diào)、精調(diào),保證系統(tǒng)熱工制度均衡穩(wěn)定,杜絕局部高溫和溫度頻繁波動;

e、督促現(xiàn)場巡檢人員,勤觀察物料外觀顏色,杜絕還原氣氛;勤觀察處理熱工儀表,確保熱工參數(shù)反饋準確。

⑤產(chǎn)品質(zhì)量控制:

a、控制熟料容重在1280~1350g/l;

b、熟料中堿含量≤0.9%;

1.3 煤矸石配料方案總結(jié)

a、生產(chǎn)初期每周進行一次總結(jié),總結(jié)內(nèi)容包括:1)配料方案執(zhí)行情況;2)節(jié)煤效果;3)產(chǎn)品質(zhì)量,尤其是熟料需水性和熟料強度;

b、穩(wěn)定生產(chǎn)后,每進行一次總結(jié),必要時提出相應(yīng)改進方案。

2  實驗總結(jié)

  2.1  實驗過程簡述

2011年10月10日,筆者采用西馬礦洗矸代替鋁礬土,進行配料實驗,煤矸石摻加量基本維持在(5±0.5)%,設(shè)計配料方案得到如期執(zhí)行,11日中午煤矸石入窯煅燒,預(yù)熱器C1~C3出口溫度平均升高10~20℃,系統(tǒng)負壓基本無影響,出窯熟料各齡期強度與鋁礬土配料基本一致。

2.2 實驗結(jié)果統(tǒng)計




2.3 實驗結(jié)果總結(jié)

通過近兩個月的生產(chǎn)實踐,筆者的煤矸石配料工作取得了階段性的成功,基本每噸熟料降低原煤消耗2.5公斤,熟料質(zhì)量無明顯影響。但在后續(xù)的生產(chǎn)實驗中,筆者認為在煤矸石配料工作中,有如下幾點需要重點關(guān)注:

(1)原燃材料質(zhì)量。通過實驗,煤矸石配料生產(chǎn)的熟料硫堿比基本穩(wěn)定在0.8~0.9,為此在下一步生產(chǎn)過程中,必須加強原燃材料的有害成分控制,尤其是堿含量的控制,以降低預(yù)熱器和窯內(nèi)結(jié)皮堵塞機率,保證熟料后期強度。

(2)加強生產(chǎn)過程物料管理,改善物料均化效果。良好的物料均化是保證生料配料穩(wěn)定的前提,也是穩(wěn)定入窯生料質(zhì)量的必要條件。只有入窯生料穩(wěn)定了,窯內(nèi)熱工制度才能有基本的保證,實現(xiàn)穩(wěn)定操作。

(3)中控操作必須突出精細化。窯操作人員必須時刻關(guān)注窯系統(tǒng)熱工參數(shù)微小的變化,認真調(diào)整,尤其是燒成帶溫度的合理控制,是降低物料中有害成分循環(huán)富集的必要保證。通過十一月份和十二月份兩次計劃停窯檢查,我們發(fā)現(xiàn),煤矸石配料對預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮影響頗大,尤其是C5下料管的結(jié)皮速度提高了近三倍,加大了堵塞的風(fēng)險,為此,中控操作人員必須時刻警惕,關(guān)注預(yù)熱器四級、五級下料管的溫度壓力變化,降低預(yù)熱器系統(tǒng)堵塞損失。

(4)加強工藝技術(shù)管理,定期定時對回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)進行必要的檢修檢查,處理煤矸石配料帶來的危險因素,保證生產(chǎn)有計劃順利進行。

編輯:王欣欣

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