貴州金江水泥:加強(qiáng)管理 降低機(jī)立窯水泥熟料產(chǎn)質(zhì)量能耗

中國水泥網(wǎng)信息中心 · 2010-03-29 00:00 留言

  貴州三都金江水泥有限責(zé)任公司有3.8×11.0m的機(jī)立窯一臺,從2007年8月6月份開始,該公司立窯臺時產(chǎn)量急劇下降,孰料質(zhì)量極不穩(wěn)定,立窯煅燒上出現(xiàn)呲火多、風(fēng)洞多,底火不牢固,熱耗高,臺時產(chǎn)量降到17~18噸。為此,公司工藝技術(shù)人員雖從各個方面尋找原因,調(diào)整工藝配方,但效果仍然不理想。

  2009年8月下旬,周沛教授在貴陽舉辦“立窯水泥企業(yè)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)、節(jié)能降耗新技術(shù)講座”,主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)與幾名車間主任到貴陽聽課,周教授講的內(nèi)容很豐富,理論密切結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際、且深入淺出,普遍反映受益很大。聽課的廠長和主任們感到,很符合金江水泥生產(chǎn)實(shí)際情況,于是公司領(lǐng)導(dǎo)親自邀請周教授到現(xiàn)場進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)。

  從2009年8月26日到9月10日,周沛教授對金江水泥進(jìn)行了15天的技術(shù)指導(dǎo),在周教授的指導(dǎo)下,該公司的熟料產(chǎn)量有了顯著的提高,立窯熟料熱耗有了大幅度的下降,創(chuàng)造了良好的效益。指導(dǎo)期間,周沛教授嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和對工作一絲不茍工作態(tài)度,都給大家留下了深刻的印象。周沛教授在百忙之中還擠出時間,對公司各類人員進(jìn)行了全員培訓(xùn),提高了公司人員的素質(zhì)。在立窯水泥生產(chǎn)日趨嚴(yán)峻的今天,金江水泥將周教授在公司指導(dǎo)的一些經(jīng)驗(yàn)、措施介紹給大家,希望對立窯水泥廠的節(jié)能降耗提高產(chǎn)量、質(zhì)量有所幫助。

  一、加強(qiáng)管理,努力創(chuàng)造良好的窯前工藝

  1、加強(qiáng)進(jìn)廠原材料管理,按照工藝要求選擇合格進(jìn)廠原燃料。

  周沛教授8月27日到金江水泥后,首先到原材料堆場察看,發(fā)現(xiàn)堆場上的石灰石大部分不合格,主要是石灰石晶體太粗,多數(shù)為粗晶,有些甚至是巨晶,根據(jù)這一情況,周教授立刻與公司生產(chǎn)管理人員到石灰石礦山考察,并與礦山老板協(xié)商,調(diào)整開采方向,下表是調(diào)整開采方向前后石灰石成分。

石灰石成份

CaO

SiO2

A12O3

MgO

Fe2O3

Loss

調(diào)整開采前

50.14

5.53

0.47

1.93

0.60

39.65

98.32

調(diào)整開采后

50.88

3.94

0.54

1.88

0.56

40.37

98.17

  由上表可以看出,調(diào)整開采方向前后石灰石化學(xué)成分變化不大,但由于調(diào)整前石灰石粗晶多,因此生料易燒性差,熱耗高,調(diào)整開采方向后,石灰石中晶體結(jié)構(gòu)多為細(xì)晶和泥晶,生料易燒性明顯好轉(zhuǎn)。

  對于進(jìn)廠煤的質(zhì)量控制,周教授指出對煤的要求主要是發(fā)熱量相對穩(wěn)定,并要控制好煤的揮發(fā)份含量和煤灰中氧化鋁的含量,以下是該廠原來使用三種煤的工業(yè)分析和煤灰分化學(xué)成分。

 

煤種

煤的工業(yè)分析

煤灰分化學(xué)成分

揮發(fā)份(%)

熱值 (kca1/kg)

SiO2

A12O3

Fe2O3

Cao

Mgo

煤1

8.6

4960

49.62

28.25

17.31

2.24

1.41

煤2

8.0

5140

47.31

33.24

13.65

1.95

1.80

煤3

10.8

4830

45.93

37.68

11.17

2.78

1.20

  根據(jù)工藝調(diào)整配方要求,周教授選擇使用2、3號煤。

  2.加強(qiáng)入磨煤的預(yù)均化,周教授到廠后,發(fā)現(xiàn)金江水泥的進(jìn)廠煤熱量波動不大,但生料中熱量波動較大,以前公司烘干煤時按照工藝搭配要求直接用鏟車鏟至烘干機(jī)下料口,均化效果比較差。周教授到來后,要求先用鏟車將煤在堆場上均化兩次后再下料,這看似是極簡單的均化方式改變,卻大大減少了生料中熱量的波動,改變均化方式后,生料中熱量波動基本控制在±20ca1/kg,穩(wěn)定了生料中的配熱量。

[Page]

  二、制定合理的工藝配方,根據(jù)我公司的原材料情況,周教授為金江水泥制訂水泥熟料各個率值是:“中KH、高鋁、低鐵”的配料方案,核心內(nèi)容提高熟料中氧化鋁和三氧化硫的含量。

  具體的率值控制為KH0.96±0.01;n: 2.1±0.1;P: 2.1±0.1,調(diào)整前后工藝配方最主要的變化是大幅度提高生料中氧化鋁的含量,降低生料中氧化鐵的含量,原來生料磨頭鐵粉的配比為1. 5—2. 0%,調(diào)整后生料磨頭基本不用鐵粉,調(diào)整工藝配方后,窯面看火工反映底火更加牢固,能加大用風(fēng)量,立窯產(chǎn)量明顯提高,孰料質(zhì)量大幅度提高。

  三、強(qiáng)化立窯煅燒管理,進(jìn)一步提高立窯熟料產(chǎn)、質(zhì)量降低能耗。

  以前,金江水泥的立窯煅燒工主要是憑經(jīng)驗(yàn)判斷底火位置和厚度,由于缺乏科學(xué)依據(jù),有時也會出現(xiàn)失誤。周教授到公司后,對立窯煅燒工進(jìn)行了培訓(xùn),并親自在窯臺上進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo),堅(jiān)持用插釬試火來判斷底火位置和厚度,每班每個窯門插釬不少于6次,并根據(jù)試釬的顏色及燒紅長度來判斷底火,并根據(jù)底火情況來加、減料,及調(diào)整用風(fēng)量,這樣就大大減少了煅燒工的判斷失誤,立窯煅燒工都感覺到控制底火的能力明顯加強(qiáng),煅燒工操作上了一個新水平。

  采取上述措施后,金江水泥立窯臺時產(chǎn)量由原來的18噸提高至22噸,每小時提高4噸,這是相當(dāng)可觀的數(shù)據(jù),在全國是領(lǐng)先水平。100kg生料中發(fā)熱量由580Kcal降至530Kcal。每噸生料降低500Kcal。

 調(diào)整前后熟料物理性能情況

性能

熟料

 

初凝
H:min

 

終凝
H:min

抗壓強(qiáng)度(MPa)

抗折強(qiáng)度(MPa)

 

fcao

 

安定性

三天

二十八天

三天

二十八天

調(diào)整前

1:52

3:06

29.4

53.6

5.3

8.4

2.96

合格

調(diào)整后

1:38

2:45

35.8

57.2

6.1

8.8

2.2

合格

  由上表看出,調(diào)整工藝配方后熟料三天抗壓強(qiáng)度由29.6MPa增加至35.8MPa,二十八天抗壓強(qiáng)度由53.6MPa增加至57MPa,與回轉(zhuǎn)窯熟料強(qiáng)度相當(dāng),由于熟料強(qiáng)度提高,進(jìn)一步提高了混合材的摻入量,降低了成本,極大地提高了企業(yè)效益。

  在立窯水泥廠生存日趨嚴(yán)峻的今天,各企業(yè)只要加強(qiáng)管理,挖掘企業(yè)內(nèi)部潛力,制訂合理的工藝配方,立窯水泥廠的熟料產(chǎn)量、質(zhì)量完全可以更上一個新臺階。

  現(xiàn)代化立窯和現(xiàn)代化旋窯其熟料質(zhì)量是一個檔次的優(yōu)質(zhì)品。熟料質(zhì)量提高后可多摻混合材,實(shí)行低碳生產(chǎn);能耗降低后不僅降低成本,增加公司經(jīng)濟(jì)效益,更重要的是節(jié)約了國家的資源,節(jié)約了寶貴的燃料,響應(yīng)了國家的號召。目前金江水泥全體員工都信心百倍的、熱情高漲地進(jìn)行著生產(chǎn)。


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