關(guān)于燒成帶厚窯皮處理過程分享

福建安溪三元集發(fā)水泥有限公司 謝成語 劉飛 · 2021-03-09 16:03

一、調(diào)整前

本公司4500t/d水泥熟料生產(chǎn)線配套旋窯規(guī)格為?4.8m*74m,從1月15日開始到1月18日燒成帶11米到19米處逐漸出現(xiàn)長厚皮的情況,從筒掃上看最低溫度已經(jīng)降低到128℃,已經(jīng)嚴(yán)重影響到窯的正常生產(chǎn)運(yùn)行。

厚窯皮形成后,窯尾煙室負(fù)壓由正常的-200pa左右升高到-400pa,影響到窯內(nèi)通風(fēng),造成煤粉燃燒不完全,游離鈣不合格,產(chǎn)量下降,而且會(huì)在厚窯皮末端形成大球,球的形成會(huì)進(jìn)一步加劇窯況的惡化,形成惡性循環(huán),處理厚窯皮已經(jīng)刻不容緩。在處理前筒掃圖片如下所示:

二、調(diào)整中

1、從操作調(diào)整。從1月16日開始調(diào)整,當(dāng)時(shí)考慮到窯內(nèi)缺氧,于是將高溫風(fēng)機(jī)拉的較大,比投料量的用風(fēng)量大3Hz,同時(shí)將煤管在窯截面位置由(0,0)調(diào)整到(0,-15)。經(jīng)過一天觀察,發(fā)現(xiàn)并有好轉(zhuǎn)跡象,反而筒體最低溫度由調(diào)整前136℃下降到128℃。

看到?jīng)]有效果,于是改變調(diào)整思路。窯內(nèi)形成厚窯皮除了與配料成分有關(guān)外,還說明窯內(nèi)煤粉燃燒狀況不好,有不完全燃燒情況,于是調(diào)整思路重點(diǎn)放在煤粉燃燒狀態(tài)上面。

Ⅰ、本公司原煤工業(yè)分析數(shù)據(jù)如下所示:

使用本批次煤黑火頭較長,約80公分,為了縮短黑火頭,將煤管旋流器由0刻度往窯內(nèi)進(jìn)7mm,擴(kuò)大旋流截面積。Ⅱ、在其他工藝操作參數(shù)不變的情況下,將煤磨選粉機(jī)頻率由41Hz加到41.5Hz。Ⅲ、將煤管放到窯外200mm處燃燒,位置保持不變。Ⅳ、將高溫風(fēng)機(jī)拉風(fēng)降低略比投料量大0.5Hz用風(fēng)量,以此讓火焰不至于拉的過長,反而降低燒成帶溫度,也影響到煤粉燃燒。Ⅴ、由于頭煤送煤羅茨風(fēng)機(jī)不是變頻控制,為了降低煤風(fēng)用量及煤粉噴出速度,于是將羅茨風(fēng)機(jī)放風(fēng)閥由零開到15%。Ⅵ、根據(jù)煤管位置對(duì)窯皮影響調(diào)整原則“高短、低長、近厚、遠(yuǎn)薄”,將煤管在窯截面位置重新調(diào)整,由(0,-15)調(diào)整為(15,45)。

2、從配料調(diào)整。從1月18日開始與質(zhì)控部協(xié)商,調(diào)整熟料中液相量含量。配料調(diào)整前熟料分析數(shù)據(jù)如下:

配料調(diào)整后熟料分析數(shù)據(jù)如下:

調(diào)整后,熟料中氧化鋁含量降低0.23,液相粘度降低,同時(shí)液相量降低0.23。

三、調(diào)整后

調(diào)整后筒掃圖片如下:

經(jīng)過上述調(diào)整,從1月19日開始厚窯皮逐漸變薄,厚窯皮處最低溫度也上升到181℃,窯況也逐漸恢復(fù)正常。

四、結(jié)束語

處理燒成帶厚窯皮的關(guān)鍵在于保證煤粉的充分燃燒,煤粉不能扎進(jìn)料里。

編輯:敖思

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