山推結構件出口日本再次實現免檢
近日,從山推結構件公司傳來喜訊,繼出口到日本大阪工場PC300、400系列斗桿得到免檢后,PC200斗桿從日本質量反饋UT不良率達到0.8%,實行免檢直接上線。
山推結構件公司從2004年6月開始把市場重心從國內轉向國際大舞臺,歷經3年拼搏,目前50%以上的產品為出口產品,品種包括斗桿、動臂、推土鏟、車架等,主要銷往小松集團各國企業(yè),如日本大阪工場、粟津工場、小松美國、小松英國、小松德國以及日本竹內公司等。出口斗桿產量由最初的260臺/月跳躍式達到目前1500臺/月,其中出口大阪工場PC120、200、300、400系列斗桿達到700臺/月。
作為小松集團全球質量控制中心的大阪工場,質量要求近乎苛刻。結構件公司從2005年5月為大阪工場生產PC300、400系列斗桿,這也是結構件公司首次試制大型斗桿,公司憑借扎實的基礎和敢于挑戰(zhàn)自我的精神,一次性實現樣品試制成功并很快進入量產階段,產品抵達大阪工場后面臨的是嚴格地全數檢驗,檢查項目包括加工裝配尺寸、小件尺寸、UT探傷、焊縫外觀、涂裝外觀等各個方面,并一次一次將不良信息反饋回來,結構件公司每次都針對性開展對策,持續(xù)改善,經過不懈努力,于2006年12月各項統(tǒng)計UT不良率由17%降到1%,其它不良率由32%降到1.5%,成功達到了大阪工場的免檢要求,實現直接上線。
2007年,大阪工場提出PC200斗桿的免檢改善要求。結構件公司此時機器人的焊接能力早已飽和,所有焊縫都要人工完成,從印尼進口的鑄件氣孔、砂眼多,雖經過改善但效果不明顯,UT不良率和其它不良(小件、防護、外觀等)分別在12%和20%高位徘徊。為盡快實現目標,公司2月底成立專人專線生產,選派優(yōu)秀員工對操作者進行指導,對焊縫的焊前處理、焊接順序和焊接參數的選配以及變位角度等細節(jié)進行專題研究,強調標準化作業(yè),大力提高焊接人員個人UT探傷一次交檢合格率,通過連續(xù)統(tǒng)計并跟蹤指導,人員增加到22人時,合格率達到94%。為提高探傷人員技能水平,大阪工場探傷專家今年5月來公司進行指導,效果明顯。探傷人員在進行初檢和互檢后,又追加24小時后全數探傷,并對探傷結果進行分析,漏檢率大幅降低。在小件焊接上,成立了專區(qū),對小件工裝進行專業(yè)防錯設計、專業(yè)制造、驗收、明確標示、專人保管使用、和定期檢定的全面管理,很好地解決了小件漏焊、錯焊等問題。經過一年的艱苦努力,出口大阪工場的產品反饋UT不良率達到0.8%,其它不良降為2.3%,大阪工場正式通知對山推結構件公司的PC200斗桿實行免檢直接上線。
此次產品再次免檢,彰顯了山推結構件產品質量保證體系逐步完善,產品在國際舞臺上暫露鋒芒。公司力爭做到國內產品和出口產品一個標準,全力鑄就全球最好的工程機械配套商。
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